今天,我們一起走進能源部發(fā)電分廠,看他們?nèi)绾尉嬖O(shè)備管理,強化運行管理,系統(tǒng)謀劃、明確思路、分解指標、實打?qū)嵉芈涞卮胧?,追求極致能效,降低煤氣單耗。
發(fā)電煤耗是反映發(fā)電設(shè)備效率和經(jīng)濟效益至關(guān)重要的一項綜合性技術(shù)經(jīng)濟指標,不僅可以降低生產(chǎn)成本、節(jié)約能源消耗,還可以減少煙氣排放,降低環(huán)境污染。2021年10月到22年9月,發(fā)電分廠煤氣機組綜合煤氣單耗3.0116Nm3/kwh,期間最優(yōu)3個月綜合煤氣單耗2.9023Nm3/kwh,存在較大改善空間。
于是,發(fā)電分廠迅速成立了由管理人員、技術(shù)人員、班組骨干組成的“降低煤氣單耗”專項攻關(guān)團隊,堅持目標導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,團隊成員深入現(xiàn)場,結(jié)合生產(chǎn)實際,從設(shè)備、工藝及管理機制等方面進行分析改善,找準問題關(guān)鍵點,積極開展降耗攻關(guān)工作。
“一直以來,發(fā)電分廠通過降低效率偏低的發(fā)電機組使用率,達到高效發(fā)電,提升發(fā)電量。當煤氣不足時,分廠會測算機組低負荷運行損失與停運可能造成的放散損失作經(jīng)濟性對比,以此為依據(jù),不斷優(yōu)化運行?!蹦茉床堪l(fā)電分廠生產(chǎn)工藝工程師于林鈴表示,根據(jù)煤氣供給平衡,分廠及時調(diào)整煤氣發(fā)電機組運行模式,充分發(fā)揮亞臨界煤氣發(fā)電機組的能力,提升整體效率。
在汽輪機端,專項團隊為提高機組的運行效率,引入稀有氣體查漏模式開展真空查漏工作,并歸納經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),完善真空管控機制,定期真空查漏和清洗,保證真空嚴密性。經(jīng)過對標學(xué)習(xí),在三四期機組增設(shè)安裝了水環(huán)真空泵板式冷卻器設(shè)備和工業(yè)冷水機,由原來的循環(huán)水切換至冷水機冷卻水,水環(huán)真空泵的工作液溫度降低,機組真空及機組效率得到提升,增加了發(fā)電量。
在鍋爐端,專項團隊不斷優(yōu)化鍋爐低溫端管理,創(chuàng)新性地選擇了新型的相變式換熱器,替換原低壓省煤器。相變換熱器主要工藝參數(shù)符合原低壓省煤器工藝要求,且使用相變換熱器可有效降低鍋爐排煙溫度,提高鍋爐熱效率,降低鍋爐煤氣單耗,同時降低維護成本,提高設(shè)備使用壽命,減少非計劃停機時間,提高設(shè)備運行穩(wěn)定性。
通過一系列舉措,專項小組進一步提升煤氣利用效率,將煤氣單耗下降到2.895Nm3/kwh,預(yù)計年節(jié)約成本4361萬元。
積跬步可行千里,積小流終匯江海,煤氣單耗攻關(guān)團隊仍在踔厲前行。在接下來的工作中,發(fā)電分廠將繼續(xù)提振精神,凝心聚力,認真落實企業(yè)的工作部署和要求,持續(xù)穩(wěn)定和優(yōu)化指標,讓降耗降本工作在鍥而不舍中行穩(wěn)致遠,為提升企業(yè)競爭力做出更大貢獻。