朱毅 胡立黨 殳哲君 曾凡波 李曉南
(江蘇中天鋼鐵公司第三煉鐵廠)
摘 要:總結(jié)了中天5號(hào)高爐中修后開爐快速達(dá)產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn),通過成功開爐,合理控制強(qiáng)化冶煉節(jié)奏,在后續(xù)生產(chǎn)中充分利用好爐型改造后的優(yōu)勢(shì),對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平,通過組織技術(shù)攻關(guān),持續(xù)優(yōu)化高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),在較短時(shí)間內(nèi),中天5號(hào)高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
關(guān)鍵詞:高爐;爐型矯正;快速達(dá)產(chǎn);技術(shù)攻關(guān)
1. 前言
江蘇中天鋼鐵公司5號(hào)高爐設(shè)計(jì)爐容850m3,設(shè)2個(gè)鐵口,20個(gè)風(fēng)口,采用了國(guó)內(nèi)先進(jìn)、成熟的工藝技術(shù)。自2016年12月份開爐以來,高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)逐步提升,但因設(shè)計(jì)原因,爐喉下部第15段鋼磚與14段冷卻壁未能平滑過渡,存在凹臺(tái),導(dǎo)致爐頂氣流邊緣不易壓制,上部氣流不穩(wěn),生產(chǎn)穩(wěn)定性略差,產(chǎn)量消耗指標(biāo)與國(guó)內(nèi)一流水平存在一定差距。
針對(duì)此現(xiàn)象,分廠利用機(jī)會(huì)進(jìn)行中修停爐,對(duì)15段冷卻壁進(jìn)行拆除替換,形成了平滑規(guī)整爐型,給高爐強(qiáng)化冶煉提供了良好條件。通過轉(zhuǎn)變思想觀念,積極對(duì)標(biāo)攻關(guān),采取了各項(xiàng)強(qiáng)化冶煉措施,高爐指標(biāo)逐步優(yōu)化,2月份后高爐各項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)突破歷史最好水平,并達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,提產(chǎn)措施取得積極效果。
2. 高爐爐型情況
由圖1可知,爐喉下部第15段與第14段冷卻壁間存在明顯凹臺(tái)(凹進(jìn)294mm)。此凹臺(tái)的存在一直是高爐邊緣氣流壓制效果差,圓周不均,上部氣流不穩(wěn)定的重要制約因素。
3. 中修開爐基本情況
5號(hào)高爐于2019年12月4日0:05安全停爐中修,歷時(shí)22天,15段冷卻壁更換完畢,基本消除15~14段的突兀過渡,形成平滑爐型,同時(shí)對(duì)爐身都風(fēng)口段進(jìn)行噴涂造襯,消除爐壁不規(guī)則形狀,使高爐內(nèi)型形成更適應(yīng)高爐強(qiáng)化生產(chǎn)的開爐爐型。
5號(hào)爐開爐風(fēng)口總面積0.1936m2,送風(fēng)堵6個(gè)風(fēng)口送風(fēng)(4#、7#、9#、12#、14#、17#),本次開爐采用傳統(tǒng)木材填充法開爐,全爐焦比為2.8t/t,正常料焦比0.85t/t,礦批10.3t,焦批5.5t(干焦,水分按5%),鐵口預(yù)埋自制風(fēng)氧槍(東鐵口)。
2019年12月26日18:16點(diǎn)火送風(fēng),18:30送風(fēng)風(fēng)口全部變亮,風(fēng)量1136m3/min,熱壓100kPa,熱風(fēng)溫度850℃。點(diǎn)火后開氧槍,壓縮空氣開度1/3,氧氣開度1/2。0:50開第一爐鐵。渣鐵量約20t,但物理熱偏低;第二爐開始渣鐵物理熱逐步上行,27日7:03第五爐鐵視渣鐵物理熱、流動(dòng)性較好開始過撇渣器,爐前出鐵基本正常。
因停爐期間打水較多,因此,點(diǎn)火開爐初期爐缸熱量低,渣鐵處理困難,對(duì)恢復(fù)進(jìn)程產(chǎn)生一定影響。隨著開爐進(jìn)程的推進(jìn),高爐各項(xiàng)參數(shù)逐步恢復(fù),爐缸熱量提升,渣鐵流動(dòng)性改善,冶煉強(qiáng)度提高,產(chǎn)量也得到的迅速提升。
開爐前5天的高爐生產(chǎn)指標(biāo)變化見下表2:
至12月底,高爐內(nèi)外部條件得到改善,生產(chǎn)順行。隨冶煉強(qiáng)度的提升,爐型矯正效果顯現(xiàn)出來,爐頂氣流分布趨于合理,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)得到優(yōu)化,產(chǎn)量開始大幅提升。1月份,高爐平均日產(chǎn)3280t,2月份完全消除開爐影響,平均日產(chǎn)量突破3560t,最高達(dá)到3791t,利用系數(shù)突破4.46t/(m3·d),達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
4. 中修后采取的主要強(qiáng)化冶煉措施
適應(yīng)高爐爐型修正后的變化,5號(hào)爐迅速采取了強(qiáng)化冶煉措施,具體包括以下幾點(diǎn):
(1)根據(jù)新爐型變化,調(diào)整爐頂布料參數(shù),穩(wěn)定上部氣流分布,形成雙峰型煤氣分布,提高煤氣利用率。
5號(hào)爐影響生產(chǎn)的核心點(diǎn)在于爐頂氣流的分布不合理,邊緣凹臺(tái)導(dǎo)致了通過布料、風(fēng)口調(diào)整等方式矯正的效果達(dá)不到要求。本次中修開爐,前期冶強(qiáng)度提高后,一度出現(xiàn)邊緣溫度偏低,頂溫偏低現(xiàn)象。隨著冶煉制度的穩(wěn)定,爐內(nèi)濕分排出,爐缸擴(kuò)大,爐頂溫度逐步升高,氣流分布逐步與料制對(duì)應(yīng),基本形成了合理的雙峰型煤氣分布,爐頂氣流變化對(duì)比見下圖:
由圖中變化可見,爐型矯正后,操作上采取導(dǎo)引中心氣流,適當(dāng)抑制邊緣的方針,形成中心為主,適當(dāng)照顧邊緣的模式。開爐后,隨著爐頂溫度的提升,布料角度改成保持正角差的制度。2月份后布料矩陣基本穩(wěn)定為
隨著高爐各項(xiàng)參數(shù)的恢復(fù),爐頂氣流相對(duì)中修前發(fā)生了實(shí)質(zhì)性的改變,中心氣流引出,并能持續(xù)穩(wěn)定,雙峰氣流基本形成,技改效果初顯成效。
新的爐頂煤氣分布也為后續(xù)的冶煉強(qiáng)度提升,煤氣利用改善提供了條件。1月份后,高爐煤氣利用率在線監(jiān)測(cè)逐步提升,由中修以前的42%左右,提升至3月份后43%~45%,混合煤氣化驗(yàn)顯示,煤氣利用率穩(wěn)定在47%以上,燃料比也有了顯著的下降,取得良好的提產(chǎn)降耗效果。
(2)根據(jù)冶煉強(qiáng)度變化,轉(zhuǎn)變觀念,擴(kuò)大礦批,形成與風(fēng)壓、風(fēng)量匹配的礦石批重,對(duì)穩(wěn)定上部氣流,提高煤氣利用也起到良好作用。
5號(hào)爐中修前因爐型影響,邊緣偏盛且不均勻,擴(kuò)大礦批受到很大限制,主要表現(xiàn)在礦批擴(kuò)大后,小時(shí)料速減至7~7.5個(gè),因邊緣氣流不穩(wěn)定,頂溫波動(dòng)較大,探尺走勢(shì)差,下礦后氣流壓制現(xiàn)象嚴(yán)重,透氣性偏低,往往需控制下料。氣流不穩(wěn),頂溫整體偏高,被迫又改回小礦批,以便用較快料速壓制邊緣氣流過盛,防止頂溫長(zhǎng)時(shí)間偏高。
中修后,隨著冶煉強(qiáng)度的提升,料速明顯增加,小礦批與較高的冶煉強(qiáng)度已不適應(yīng),用礦批壓頂溫的觀念也得到扭轉(zhuǎn)。高爐工段積極試驗(yàn)推進(jìn)大礦批制度,礦石批重由原27t分階段提升至34~35t,并通過調(diào)整風(fēng)口面積及風(fēng)壓風(fēng)量,控制好爐頂合理氣流,做到了上下部制度適應(yīng),料速穩(wěn)定,煤氣利用率有效提升的效果,試驗(yàn)取得了初步成功。
(3)根據(jù)條件逐步提高冶煉強(qiáng)度,實(shí)施富氧大噴吹制度,大幅度提高高爐產(chǎn)能,改善各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
爐型的矯正給高爐爐內(nèi)氣流分布打好了基礎(chǔ),高爐吃風(fēng)能力增強(qiáng),風(fēng)機(jī)能力逐步發(fā)揮。隨著氣溫升高,7月份一度加風(fēng)至靜葉開度60°以上,中修前后的風(fēng)機(jī)使用情況見下表5。
中修后風(fēng)壓風(fēng)量提高了一個(gè)臺(tái)階,基本做到了全風(fēng)作業(yè),已與國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)對(duì)標(biāo)看齊,為高爐提升產(chǎn)量打下良好基礎(chǔ)。
在公司氧氣富余的條件下,5號(hào)爐積極提升富氧率,小時(shí)富氧量基本保持在10000m3/h水平,富氧率穩(wěn)定在5.5%左右,煤比也相應(yīng)提升,由中修前150kg/t左右提升至175kg/t以上,最高達(dá)到185kg/t,基本達(dá)到了富氧大噴吹的高冶煉強(qiáng)度狀態(tài),各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,使5號(hào)爐生產(chǎn)進(jìn)入穩(wěn)定、高產(chǎn)、高效、低耗的良好工況狀態(tài)。
(4)重點(diǎn)加強(qiáng)了爐前工作,對(duì)爐前操作細(xì)節(jié)把控,減少鐵口斷、漏現(xiàn)象。
出好渣鐵對(duì)高爐的穩(wěn)定順行也是至關(guān)重要的,出鐵不穩(wěn)定,虧渣鐵往往導(dǎo)致爐內(nèi)憋壓,邊緣氣流波動(dòng),最終影響操作爐型不穩(wěn)定,同時(shí)也存在較大安全隱患。因此,中修后,5號(hào)爐在提升冶煉強(qiáng)度的同時(shí),更積極采取措施,確保及時(shí)出凈渣鐵,避免因渣鐵排放不佳產(chǎn)生憋渣憋鐵的現(xiàn)象。
①與炮泥廠家協(xié)同,試驗(yàn)優(yōu)質(zhì)炮泥,進(jìn)行優(yōu)勝劣汰,對(duì)炮泥質(zhì)量進(jìn)行定量化評(píng)價(jià)。對(duì)優(yōu)劣炮泥合理混搭,保證炮泥強(qiáng)度的同時(shí),也保證了透氣性,進(jìn)而穩(wěn)定鐵口深度,穩(wěn)定出鐵節(jié)奏,給高爐強(qiáng)化冶煉提供良好條件。
②根據(jù)生產(chǎn)條件及炮泥質(zhì)量情況對(duì)打泥量進(jìn)行規(guī)范,保證鐵口深度范圍穩(wěn)定在2.4~2.5m,φ50mm鉆頭鉆入鐵口深度500mm左右,再用螺紋鋼開口,爐前開堵口操作標(biāo)準(zhǔn)化,并盡量做到定量化。
③根據(jù)出鐵情況靈活調(diào)整開口間隔時(shí)間,爐內(nèi)爐外做好聯(lián)系,爐前人員也時(shí)刻掌握出鐵盈虧情況,根據(jù)要求調(diào)整出鐵節(jié)奏,做到有的放矢,精準(zhǔn)操作,給高爐強(qiáng)化創(chuàng)造打下基礎(chǔ)。
5. 操作造細(xì)節(jié)的改善提高
(1)操作上,嚴(yán)格執(zhí)行操作方針,強(qiáng)化高爐順行意識(shí),重視爐溫、渣堿度的穩(wěn)定性,物理熱低于1490℃就要有提爐溫措施,堅(jiān)決避免爐缸失熱現(xiàn)象。工長(zhǎng)操作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,隨時(shí)跟蹤爐況監(jiān)測(cè)體系,發(fā)現(xiàn)偏離穩(wěn)態(tài)指標(biāo),及時(shí)跟進(jìn),摸清影響因素,及時(shí)糾偏,有的放矢,全力避免爐況不穩(wěn)。
(2)重視定期排堿工作。5號(hào)高爐原燃料條件不太理想,入爐堿負(fù)荷整體偏高,從開爐到2020年初,堿負(fù)荷一直在3.0kg/t以上,一度高達(dá)3.8kg/t,遠(yuǎn)超入爐原燃料控制標(biāo)準(zhǔn)。堿金屬超標(biāo),很容易造成爐墻粘結(jié),爐型變差,甚至渣皮不穩(wěn)導(dǎo)致燒套現(xiàn)象,因此,操作上定期排堿勢(shì)在必行。對(duì)此,高爐根據(jù)爐缸炭磚溫度及鐵前氣流變化等情況,通過階段性爐溫做上限,降低爐渣堿度的措施,定期排堿,以減少堿金屬在爐內(nèi)的富集,維護(hù)高爐合理的操作爐型。
(3)注意日常操作中規(guī)范化,加大風(fēng)量后,調(diào)整壓量關(guān)系到新的平衡狀態(tài),頂壓使用不能超過設(shè)計(jì)上限。日常調(diào)節(jié)中,風(fēng)壓變動(dòng)超過10kPa,頂壓可根據(jù)比例系數(shù)進(jìn)行調(diào)整,以確保風(fēng)速在合理范圍內(nèi)。風(fēng)溫使用,考慮到送風(fēng)系統(tǒng)承受能力,利用自動(dòng)調(diào)節(jié),固定風(fēng)溫在1180℃,換爐末期混風(fēng)大閘基本關(guān)閉,減少熱能浪費(fèi),也保證了風(fēng)口理論燃燒溫度的穩(wěn)定,對(duì)高爐順行有利。
(4)緊密跟蹤原燃料變化,與料場(chǎng),燒結(jié)廠等供應(yīng)單位做好聯(lián)系,掌握原燃料品種質(zhì)量變化情況,有計(jì)劃有預(yù)期調(diào)整,避免原燃料波動(dòng)導(dǎo)致爐況不穩(wěn)。嚴(yán)格工長(zhǎng)、副工長(zhǎng)看料制度,加強(qiáng)篩分管理,調(diào)整合適的篩分速度,及時(shí)清理篩網(wǎng)。尤其是塊礦篩,每個(gè)班拍3次以上篩網(wǎng)照片,保證篩面清潔,篩分效果良好。另外,對(duì)焦炭品種變化尤其注意,更換焦炭品種時(shí)要保持爐溫中上限,焦丁量明顯增加,焦炭粉末量大時(shí),都要及時(shí)調(diào)節(jié),避免爐溫大幅下滑,同時(shí),也及時(shí)向廠部反饋焦炭的使用效果,盡量穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)焦炭供應(yīng)。
6. 指標(biāo)變化表
由表可見,5號(hào)爐中修改造后,高爐運(yùn)行穩(wěn)定性得到大幅改善,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提升明顯,與國(guó)內(nèi)同類型高爐相比,也已處于先進(jìn)水平行列,中修改造項(xiàng)目為強(qiáng)化冶煉打下了基礎(chǔ),并取得了預(yù)期效果。
7. 結(jié)語
(1)5號(hào)高爐設(shè)計(jì)缺陷所導(dǎo)致的的上部調(diào)節(jié)效果差,爐頂氣流分布一直無法達(dá)到預(yù)期要求,需要下決心及早處理,盡快扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)被動(dòng)局面。
(2)好的爐型不僅僅是爐況順行的前提,也是強(qiáng)化冶煉,提升高爐產(chǎn)能,降低消耗的基礎(chǔ)條件。在爐型改善的條件下,抓住時(shí)機(jī)提升冶強(qiáng),瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)一流生產(chǎn)水平,是及時(shí)和必要的。
(3)本次停爐開爐都比較成功,但出現(xiàn)的問題還是很值得注意,尤其涼爐期間是打水過多,開爐又工期非常緊張,烘爐時(shí)間一再壓縮,導(dǎo)致開爐后爐缸熱量低,一度出現(xiàn)渣鐵排放困難的情況,給生產(chǎn)造成一定損失。
(4)國(guó)內(nèi)850m3級(jí)別的高爐利用系數(shù)普遍超過4.0t/(m3·d),這是生產(chǎn)條件穩(wěn)定、技術(shù)水平成熟及管理水平提升的綜合體現(xiàn)。5號(hào)爐中修后的提產(chǎn)攻關(guān)實(shí)踐證明,通過技改消除生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié),改變思想觀念,對(duì)標(biāo)先進(jìn),大膽實(shí)踐,高爐的技術(shù)指標(biāo)是完全可以充分發(fā)掘,達(dá)到國(guó)內(nèi)一流水平的,這為我們今后生產(chǎn)組織,指標(biāo)攻關(guān)等提供了重要參考價(jià)值。
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