宋文明 周建云 譚澤民 羅 霄
(安寧公司本部煉鐵廠)
摘 要:昆鋼六高爐受成本控制、原料組織以及二次資源的處理多方面因素制約,長(zhǎng)期處于高Zn負(fù)荷冶煉狀態(tài),在Zn負(fù)荷低于1.3 kg/t,高爐的順行狀態(tài)良好,Zn負(fù)荷的危害主要是風(fēng)口上翹變形和除塵器堵塞,通過(guò)定期更換中小套和清理除塵器可以消除不利影響,Zn負(fù)荷高于1.5 kg/t后高爐順行狀態(tài)惡化,懸料和崩料現(xiàn)象頻繁發(fā)生,通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)懸料和崩料主要原因是Zn元素在爐內(nèi)的循環(huán)富集使高爐上部透氣性變差,采取氣流調(diào)整、原料改善、篩分控制等改善全爐透氣性的手段能有效控制高Zn負(fù)荷對(duì)高爐順行的影響
關(guān)鍵詞:高Zn負(fù)荷;順行;透氣性
1 前言
昆鋼安寧公司本部六高爐從2011年第二代爐役開(kāi)爐至今受公司經(jīng)營(yíng)情況和成本壓力的影響一直使用比較低劣的原燃料,全爐Zn負(fù)荷一直高于1.0 kg/t,2019年開(kāi)始從降低成本、解決二次資源大量堆存的目的出發(fā)燒結(jié)料堆大量使用煉鋼污泥、高爐除塵灰等二次資源,球團(tuán)中加入回收精礦粉,二者的Zn含量都非常高,2019年4月開(kāi)始Zn負(fù)荷上升至2.0 kg/t,5月期間峰值超過(guò)3.0 kg/t,Zn元素在爐內(nèi)循環(huán)富集大幅增加,同時(shí)也排出大量的Zn進(jìn)入到高爐除塵灰,除塵灰經(jīng)過(guò)處理后加入燒結(jié)料堆再進(jìn)入高爐爐內(nèi),形成惡性循環(huán),高爐內(nèi)富集的Zn元素繼續(xù)增多。表一是近兩年來(lái)的燒結(jié)礦和球團(tuán)礦成分分析,表二是同期的有害元素負(fù)荷情況,表三為2019年Zn元素的分布與平衡。
2 高Zn負(fù)荷給六高爐生產(chǎn)帶來(lái)的影響
2.1高爐透氣性變差
Zn負(fù)荷升高最直接的影響是料柱透氣性變差,風(fēng)量下降,壓差上升,原因在于Zn元素的循環(huán)富集作用,Zn氧化物隨爐料下降后被還原,在900 ℃以上氣化隨煤氣流上升,隨著煤氣溫度的下降,在爐身上部部分吸附在爐墻;部分被爐料吸收[1]、惡化上部塊狀帶的透氣性,再次氧化后隨爐料下降至高溫區(qū)形成循環(huán);部分被爐頂煤氣帶入煤氣除塵系統(tǒng)。造成料柱透氣性變差的是被爐料吸附的那部分,隨著Zn負(fù)荷上升,被爐料吸附的Zn增多,透氣性惡化嚴(yán)重造成氣流的分布失常,出現(xiàn)上部懸料或崩滑料現(xiàn)象,2019年5月是近3年來(lái)Zn負(fù)荷最高的月份,當(dāng)月共出現(xiàn)6次懸料和2次連續(xù)滑料,本月之后懸料和崩料頻繁出現(xiàn)。圖1是2018年1月至2020年7月的Zn負(fù)荷和透氣性指數(shù)的變化曲線,其變化趨勢(shì)基本可以反應(yīng)隨Zn負(fù)荷升高,透氣性指數(shù)下降的對(duì)應(yīng)關(guān)系,特別是前半段,而后半段主要受品位下降以及休風(fēng)率過(guò)高的影響,對(duì)應(yīng)關(guān)系沒(méi)有前半段明顯,但仍然能看出趨勢(shì)變化,當(dāng)然影響高爐透氣性的因素有很多,所以在分析Zn負(fù)荷與透氣性的變化趨勢(shì)之外,圖2是同期入爐品位與透氣性的變化趨勢(shì),在該段時(shí)間內(nèi)焦炭質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定,因此入爐品位(渣比)是影響透氣性的主要原因,但隨著入爐品位的上升,透氣性不升反降證明了Zn負(fù)荷上升對(duì)透氣性的惡化作用,后段曲線在入爐品位下降后透氣性曲線卻能保持平直也證明了Zn負(fù)荷下降的透氣性的改善作用明顯。
2.2經(jīng)濟(jì)指標(biāo)差
為了穩(wěn)定透氣性指數(shù),減少崩滑料現(xiàn)象,高爐操作長(zhǎng)期采取比較輕的焦炭負(fù)荷,2019年3-7月平均礦焦負(fù)荷低于4.4,焦比高、煤比低,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較差。
2.3風(fēng)口變形
Zn元素在爐內(nèi)的循環(huán)富集作用使得Zn的氧化物在中高溫處被完全還原,其中大部分再次氣化隨煤氣上升,但也有部分在風(fēng)口區(qū)域被冷卻液化,沉積在中套與磚襯之間,在爐內(nèi)壓力的作用下擠壓中套,造成中套前端上翹甚至是變形,這種現(xiàn)象在爐溫控制水平較低高溫區(qū)下移時(shí)特別明顯。
2.4除塵器堵塞
隨煤氣上升的Zn蒸汽大部分進(jìn)入到煤氣除塵系統(tǒng),在重力除塵和旋風(fēng)除塵器中各冷凝沉積一部分進(jìn)入除塵灰,余下部分在旋風(fēng)除塵器進(jìn)入到比肖夫環(huán)縫洗滌塔時(shí)由于水洗大幅降溫,Zn蒸汽或Zn液迅速降溫變成固態(tài),在冷卻的除塵灰中起到固結(jié)作用,形成泥垢狀物體粘接在比肖夫環(huán)縫洗滌塔的入口處,使入口通徑變小,高爐頂壓、風(fēng)壓上升、高爐被迫減風(fēng)。
3 Zn負(fù)荷升高的應(yīng)對(duì)處理
3.1改善高爐透氣性
3.1.1采取適當(dāng)發(fā)展邊緣的布料制度
Zn蒸汽在爐墻遇到冷卻后會(huì)迅速固化,在入爐粉末多或者崩料后趕料時(shí)可能出現(xiàn)Zn蒸汽夾雜粉末固結(jié)在爐墻形成結(jié)瘤的情況,通過(guò)修改焦炭矩陣增加8檔的布料圈數(shù)、上抬8檔的布料角度增加礦焦角差、調(diào)整料流閥的開(kāi)度控制礦焦在邊緣的分布情況來(lái)適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流、增加邊緣的熱流強(qiáng)度可以減弱Zn蒸汽的凝結(jié)、增加入爐粉末的吹出量和排Zn,降低上部壓差改善高爐的透氣性,其壞處是降低煤氣利用率增加燃料消耗。
3.1.2適當(dāng)降低料線
降低料線可以降低上部料柱的厚度、提高頂溫、減少Zn蒸汽在上部料柱的沉積,增加排Zn, 能有效改善上部透氣性,缺點(diǎn)同樣是降低煤氣利用率。
3.1.3 減少水熄焦的比例
水熄焦入爐后帶入的水分對(duì)爐頂有冷卻作用,會(huì)顯著降低頂溫,這有利于Zn蒸汽的凝結(jié)和沉積,水熄焦裹挾的大量焦末也會(huì)降低料柱的透氣性,增加結(jié)瘤的幾率,水熄焦的冷熱態(tài)強(qiáng)度均低于干熄焦,對(duì)全爐料柱的透氣性有很大的影響,因此在條件允許的前提下盡可能的減少水熄焦的入爐,高爐在焦化廠干熄率不變的情況下可以采取盡量分倉(cāng)裝焦,增加水熄焦的放置時(shí)間多蒸發(fā)水分、提高焦篩篩分效率的方式減少入爐焦炭帶入的水分和粉末。
3.1.4 加快出渣出鐵的頻次,
出鐵次數(shù)由之前的每天10次增加到12次,增加出渣鐵頻次可以有效減少爐內(nèi)憋渣鐵、爐缸浮力增加擠壓料柱、Si還原增加爐溫上升煤氣體積增加等惡化高爐透氣性的現(xiàn)象。
3.1.5適當(dāng)下調(diào)爐渣堿度
在保證生鐵質(zhì)量的前提下下調(diào)爐渣堿度,增加爐渣的流動(dòng)性是改善下部透氣性的合理方式。
3.1.6穩(wěn)定的低[Si]冶煉
[Si]控制在在0.2~0.3 %這個(gè)區(qū)間比較理想,其燃料消耗低又不至于降低生鐵質(zhì)量,在目前六高爐Ti負(fù)荷也比較高的情況下能夠有效抑制Ti還原,鐵水和爐渣的流動(dòng)性都非常理想,同時(shí)穩(wěn)定的爐溫能夠減少爐溫波動(dòng)引起的透氣性變化。
3.1.7減少入爐粉末量
增加篩片的清理和更換頻次,關(guān)小給料機(jī)的節(jié)流閘開(kāi)度,提高篩分效率;對(duì)爐頂除塵設(shè)備加強(qiáng)維護(hù),提高抽塵能力,通過(guò)這兩方面的工作減少入爐的粉末量,適當(dāng)改善料柱透氣性 3.2定期更換風(fēng)口
風(fēng)口中套上翹會(huì)改變氣流的一次分布,對(duì)爐缸的活躍程度也有很大的影響,而被擠壓變形的中套會(huì)泄漏煤氣、結(jié)構(gòu)變形后增加損壞的幾率形成安全隱患,所以需要對(duì)風(fēng)口進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)控和測(cè)量,掌握風(fēng)口中套上翹和變形的程度,六高爐的做法是利用檢修的機(jī)會(huì)對(duì)上翹或變形嚴(yán)重風(fēng)口進(jìn)行更換,盡可能減少其帶來(lái)的不利影響,穩(wěn)定高爐爐況。
3.3定期對(duì)除塵器進(jìn)行清理
比肖夫環(huán)縫洗滌塔由于其濕法除塵的原理,在Zn負(fù)荷過(guò)高,高爐排Zn作用有效的情況下不可避免的會(huì)形成結(jié)垢和堵塞現(xiàn)象,在生產(chǎn)狀態(tài)下無(wú)法進(jìn)行對(duì)其進(jìn)行清除,而該現(xiàn)象對(duì)高爐受風(fēng)、頂壓的影響又非常大,所以只能利用檢修的機(jī)會(huì)對(duì)除塵器進(jìn)行徹底的清理,減輕堵塞現(xiàn)象對(duì)爐況的影響。
3.4控制二次資源的使用量
認(rèn)識(shí)到高Zn負(fù)荷對(duì)高爐的影響后,在配礦方面有意的減少二次資源的使用量,從2020年6月開(kāi)始,在維持燒結(jié)料堆造堆量7-8萬(wàn)t不變的基礎(chǔ)上,煉鋼污泥的加入量由715#-727#料堆的1 000~1 600 t減少到728#~732#料堆的0t,高爐Zn負(fù)荷下降到1.5 kg/t以下,穩(wěn)定一段時(shí)間之后從733#料堆開(kāi)始恢復(fù),但將每個(gè)料堆的加入量控制在500 t以?xún)?nèi),使高爐的Zn負(fù)荷低于1.2 kg/t以下。
4 實(shí)施效果
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)踐和調(diào)整,取得以下效果。
(1)透氣性有明顯改善,透氣性指數(shù)由19 000上升到19 500,詳見(jiàn)圖1、圖2,懸料和崩滑料現(xiàn)象明顯減少,順行程度改善明顯,圖3是2018年~2020年7月每月懸料、崩料次數(shù)的變化,在Zn負(fù)荷沒(méi)有大幅上升之前,六高爐沒(méi)有懸料、崩料現(xiàn)象,Zn負(fù)荷大幅上升后開(kāi)始頻繁出現(xiàn),采取各類(lèi)措施后次數(shù)減少,至于2020年5~6月的懸料和崩料現(xiàn)象主要原因?yàn)?~6月5次休風(fēng)4次慢風(fēng)導(dǎo)致的爐況失常,Zn負(fù)荷不是主要因素。
(2)定期對(duì)上翹的風(fēng)口進(jìn)行更換后,基本未發(fā)現(xiàn)變形的風(fēng)口,風(fēng)口變形是上翹后的繼續(xù)惡化現(xiàn)象,及時(shí)對(duì)上翹風(fēng)口進(jìn)行更換能有效避免這種惡化現(xiàn)象,保證風(fēng)口的正常安全工作
(3)高爐的平均風(fēng)量上升,平均頂壓下降,焦炭負(fù)荷由4.4逐步提升到4.6,對(duì)生產(chǎn)有很大的促進(jìn)作用,焦比有一定下降,但由于煤氣利用率下降,高爐燃料比沒(méi)有下降。
5 結(jié)論
生產(chǎn)實(shí)踐表明:
(1)高爐Zn負(fù)荷的升高主要是燒結(jié)礦、球團(tuán)礦中Zn含量高所致,而燒結(jié)礦、球團(tuán)礦中的Zn主要來(lái)源于原料配礦中的二次資源。
(2)進(jìn)入高爐的Zn很少進(jìn)入鐵水中,一部分在高爐內(nèi)循環(huán)富集,一部分隨高爐煤氣進(jìn)入除塵灰中,除塵灰經(jīng)過(guò)處理后又加入到燒結(jié)原料中形成Zn的外循環(huán),內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)反復(fù)循環(huán),高爐內(nèi)的Zn負(fù)荷不會(huì)降低。
(3)高爐操作可以采取手段減輕Zn負(fù)荷升高帶來(lái)的不利影響,但這些手段會(huì)降低高爐的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
(4)Zn負(fù)荷升高對(duì)風(fēng)口設(shè)備、濕法除塵的影響無(wú)法用操作手段進(jìn)行減輕,必須休風(fēng)進(jìn)行處理。
6 參考文獻(xiàn)
[1]周傳典.《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)》[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.3,115.