王 波 宋文剛
(寶山鋼鐵股份有限公司)
摘 要:寶鋼1號高爐2017年以來爐缸溫度出現(xiàn)4次異常升高的現(xiàn)象,認(rèn)為主要是爐體熱負(fù)荷波動及崩滑料、爐前作業(yè)狀況不穩(wěn)定、處理上不夠果斷等引起的。通過采取改善爐缸狀態(tài)消除局部不均勻侵蝕、優(yōu)化爐前作業(yè)制度穩(wěn)定鐵口區(qū)工作狀態(tài)、建立爐缸溫度異常預(yù)警機(jī)制等措施,高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善,同時爐缸溫度處于安全、穩(wěn)定受控范圍。爐缸溫度2號鐵口側(cè)壁溫度由最高的680℃下降至130℃,3號鐵口側(cè)壁溫度由最高的615℃下降至150℃。
關(guān)鍵詞:大型高爐 爐缸溫度 侵蝕 操作制度 順行
寶鋼1號高爐(三代)大修后擴(kuò)容至4966m3,并首次采用了全國產(chǎn)的并罐式無料鐘裝料工藝,風(fēng)口以上采用了5段鑲磚銅冷卻壁,于2009年2月15日點火投產(chǎn),6天后就達(dá)產(chǎn)。
2017年以來,爐缸溫度(正常在200℃以下)出現(xiàn)4次異常上升,溫度超過600℃,對生產(chǎn)指標(biāo)和鐵水成本造成了較大影響,為此,對1號高爐爐缸溫度異常上升的原因進(jìn)行分析,并重點闡述控制爐缸溫度、實現(xiàn)長壽的對策,生產(chǎn)實踐證明這些做法取得了明顯效果,1號高爐實現(xiàn)了爐況穩(wěn)定順行、并且在產(chǎn)量等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提高的情況下,爐缸溫度安全、穩(wěn)定受控。
1 爐底爐缸結(jié)構(gòu)及侵蝕情況
(1)耐材及冷卻結(jié)構(gòu)。1號高爐爐缸直徑14.5m,爐缸高度5.5m,死鐵層深度3.5m,采用了熱壓小塊炭磚、大塊炭磚加陶瓷杯相結(jié)合的新型復(fù)合爐底爐缸結(jié)構(gòu),爐底第1層采用石墨磚,第2、3、4層采用普通大炭磚,第5、6層為陶瓷墊[1]。風(fēng)口以下采用5段冷卻壁,H1段采用光面灰鑄鐵冷卻壁,H2、H3段位于象腳侵蝕區(qū),采用銅冷卻壁來加強(qiáng)該部位的冷卻,H4段設(shè)在出鐵口環(huán)帶,在每個鐵口的周圍及兩鐵口之間設(shè)置銅冷卻壁。爐缸側(cè)壁象腳侵蝕區(qū)及鐵口區(qū)采用熱壓小塊炭磚NMD,爐缸側(cè)壁的其余部位采用熱壓小塊炭磚NMA。爐底爐缸及鐵口保護(hù)磚主要是剛玉磚和莫來石磚,爐缸內(nèi)壁為黏土質(zhì)保護(hù)磚,鐵口區(qū)域為炭化硅質(zhì)保護(hù)磚[1]。H5段采用光面灰鑄鐵冷卻壁,在風(fēng)口處設(shè)40塊光面灰鑄鐵冷卻壁。
(2)侵蝕情況。大型高爐開爐后,隨著日產(chǎn)量和煤比等生產(chǎn)指標(biāo)的提升,大多數(shù)高爐爐缸溫度不斷攀升,這也是當(dāng)前大型高爐所要面對的共性問題[2]。寶鋼1號高爐自2012年以后,每年都會出現(xiàn)由于爐缸側(cè)壁溫度升高,制約高爐產(chǎn)量等指標(biāo)的發(fā)揮。高爐爐缸溫度升高由鐵口區(qū)域開始,逐步向下擴(kuò)展,并向爐底延伸,而且是不均勻侵蝕,局部侵蝕很嚴(yán)重,爐缸熱負(fù)荷最高上升至2500×104kJ/h,其中2017年以來,爐缸溫度就出現(xiàn)4次異常上升。
2 爐缸溫度上升的原因
爐缸、爐底部位的耐材內(nèi)襯是一種緩蝕爐襯,即侵蝕掉一層,就減薄一層,不易修補(bǔ),不易再生。其侵蝕機(jī)理主要是鐵水滲透侵蝕、鐵水環(huán)流沖刷以及800℃左右溫度區(qū)域的炭磚脆化。生產(chǎn)中,造成耐材侵蝕的應(yīng)力有:熱應(yīng)力、機(jī)械沖擊、生鐵和滲碳的侵蝕、CO對粘土磚的侵蝕、渣鐵對爐缸側(cè)壁的侵蝕、堿對炭磚的侵蝕等[2]。爐缸維護(hù)的基本理念就是要控制耐材的侵蝕速度在適當(dāng)?shù)某潭?,在耐材表面形成穩(wěn)定的凝鐵層,并盡量減少爐缸工況的波動。
1號高爐爐缸溫度升高主要是由于爐體熱負(fù)荷波動及崩滑料導(dǎo)致未充分還原的熔融物進(jìn)入爐缸,熔融物(FeO含量高)對爐溫、硫磺、焦炭粒度等均有影響。隨著時間推移,爐缸狀態(tài)逐漸變差,鐵水環(huán)流逐漸加劇,不利于爐缸凝鐵層的穩(wěn)定存在,爐缸溫度快速上升;且爐缸狀態(tài)變差又對爐前作業(yè)的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響,若爐前作業(yè)應(yīng)對不好,會進(jìn)一步導(dǎo)致爐缸溫度升高及不受控;另外在爐缸溫度異常上升情況下,如果采取減產(chǎn)、退負(fù)荷等措施不果斷,則會造成爐缸溫度長時間不受控。
因此如何保持爐況穩(wěn)定順行、穩(wěn)定熱負(fù)荷、減少崩滑料;爐前如何適時調(diào)整作業(yè)方針,扭轉(zhuǎn)被動局面,采取措施改善鐵口區(qū)工作狀態(tài),包括改善見渣率、穩(wěn)定鐵口狀態(tài),為爐缸溫度控制創(chuàng)造條件;建立有效的爐缸溫度異常預(yù)警機(jī)制,確保在爐缸溫度異常情況下及時采取減產(chǎn)、退負(fù)荷、堵風(fēng)口等措施值得思考,也是下文討論的重點。
3 控制爐缸侵蝕的對策
3.1 改善爐缸狀態(tài),消除局部、不均勻侵蝕
(1)改善爐況順行。主要從高爐日常操作制度上著手調(diào)整。
送風(fēng)制度上:根據(jù)大型高爐生產(chǎn)的特點,選取合適的理論燃燒溫度、鼓風(fēng)動能、合適的綜合送風(fēng)比、爐腹煤氣量指數(shù)(圖2所示),標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速230~240m/s,以保證下部煤氣流初始分布在適應(yīng)當(dāng)前高爐操作冶煉條件下的合理范圍之內(nèi),使高爐操作爐型接近理想狀況,高爐各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在較好的范圍之內(nèi)。主要采取適當(dāng)縮小風(fēng)口面積、動態(tài)調(diào)整風(fēng)量,提高富氧率(圖1所示),提高頂壓,控制煤氣流速;富氧率選擇兼顧礦焦比、爐腹煤氣量和頂溫。
裝入制度上:設(shè)定合適的溜槽傾角,特別是起始角度,以及相應(yīng)的料線配合,使?fàn)t料在爐內(nèi)分布過程中形成比較穩(wěn)固的料面平臺和合適的中心漏斗;適當(dāng)調(diào)整布料檔位以及批重,以改變不同區(qū)域的焦炭負(fù)荷,達(dá)到優(yōu)化煤氣流分布的目的;保證一定焦層厚度,平臺寬度與圈數(shù)結(jié)合控制,達(dá)到穩(wěn)定料面,改善透氣性,穩(wěn)定三次煤氣流分布;采取“焦包礦”的布料模式,利用并罐布料的優(yōu)勢,邊緣和中心有一定焦炭量。
上下部制度的匹配調(diào)整,既確保充沛的中心氣流,又適時發(fā)展了邊緣氣流,最終達(dá)到高爐內(nèi)兩股氣流的相對合理分布,實現(xiàn)爐況順行改善(圖3、4所示)。
爐溫控制上:目標(biāo)鐵水溫度:天均PT:1510±10℃,單爐堵口前鐵水溫度大于1500℃,[Si]:0.30~0.40%參考。高爐操作基礎(chǔ)是穩(wěn)定爐溫,爐溫也為爐前作業(yè)創(chuàng)造良好的基礎(chǔ);采取適當(dāng)控制鐵水溫度等措施,也對控制爐內(nèi)高溫區(qū)有利,可以減輕因爐料結(jié)構(gòu)和性能變化對高爐順行的影響;控制、平衡好燃料比,班與班之間偏差不超過3~5kg/t,熱負(fù)荷突然上升,可以臨時用風(fēng)溫及濕度控制,加熱宜放慢節(jié)奏,一旦熱負(fù)荷穩(wěn)定,撤熱要迅速到位,以免操作爐型再次破壞。
造渣制度上:煉鐵先煉渣,穩(wěn)定造渣制度,為高爐爐料順利下行提供條件,造渣制度應(yīng)該適合于高爐冶煉的要求,有利于穩(wěn)定順行,爐渣良好的流動性和穩(wěn)定性很重要,目標(biāo):C/S:1.20~1.27;Al2O3:≤15.5%,MgO:≥5.5%,同時控制鐵水硫含量≦0.030%,既保證了爐渣的良好流動性能,又確保了爐渣的脫硫性能。
冷卻制度上:通過操業(yè)制度的調(diào)整來實現(xiàn)對爐體熱負(fù)荷的管控,并制定純水Ⅱ系統(tǒng)銅冷卻壁冷卻強(qiáng)度控制規(guī)定,日常主要采取中等偏下的冷卻強(qiáng)度,水速1.6~1.8m/s,需要可臨時調(diào)整到2.0m/s。
(2)選擇合理操作指標(biāo)
以爐況穩(wěn)定順行為原則,控制好高爐壓差,不強(qiáng)攻操作指標(biāo),客觀評估,階段性可持續(xù)穩(wěn)定的礦焦比、產(chǎn)量,操業(yè)重點放在維持操作爐型、穩(wěn)定爐體熱負(fù)荷、保持良好的爐缸狀態(tài)上。盡可能減少、消除崩滑料,崩滑料指數(shù)≤9/天,減少頂壓冒尖、料難行、熱負(fù)荷大幅波動、爐溫大幅波動、以及爐缸溫度異常上升等現(xiàn)象。
(3)穩(wěn)定原燃料質(zhì)量
從2017年4月開始,寶鋼2臺燒結(jié)機(jī)對應(yīng)4座高爐,燒結(jié)礦比大幅下降,球團(tuán)礦比大幅提高,孰料率也有所下降,同時球團(tuán)礦質(zhì)量不穩(wěn)定,加上限煤的影響,外購焦炭增加且質(zhì)量不穩(wěn)。針對原燃料條件不利影響,首先,從穩(wěn)定焦炭質(zhì)量入手,以改善爐缸死料柱內(nèi)焦炭粒度組成和空隙度,使其具有良好的透氣透液性,引導(dǎo)煤氣流往爐缸中心方向發(fā)展[2],主要維持焦炭的CRI:20.8~25.1%,CSR:67.5~73.3%,DI15:87.9~88.7,焦炭的抗碎強(qiáng)度(M40):88.5~90.5%,焦炭的抗磨指數(shù)(M10):4.6~5.9%。其次,減少粉末入爐,為爐況順行創(chuàng)造條件,控制鋅負(fù)荷、堿金屬負(fù)荷在標(biāo)準(zhǔn)范圍。再次,均分各高爐燒結(jié)礦比,有利于穩(wěn)定堿度,提高入爐品位,如遇爐況原因需要調(diào)整,最大比例不大于5%,物流異常除外。最后,相對穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu),特別是球團(tuán)礦,減少礦石品種切換,有利于操作爐型穩(wěn)定,保持較低的渣比,達(dá)到爐缸狀態(tài)穩(wěn)定的目的。
3.2 優(yōu)化爐前作業(yè)制度,穩(wěn)定鐵口區(qū)工作狀態(tài)
合適的鐵口深度(3.6~3.8m)和合適的打泥量是穩(wěn)定作業(yè)和出好渣鐵的關(guān)鍵,日常爐前工作盡可能保證炮泥質(zhì)量穩(wěn)定、爐前設(shè)備穩(wěn)定、操作上杜絕開漏、杜絕冒泥、杜絕頂流堵口等。
爐況順行與爐前作業(yè)相互影響,爐況順行變差,熱負(fù)荷波動及崩滑料導(dǎo)致生料易下到爐缸,鐵水溫度波動,爐缸狀態(tài)逐漸變差,透液性不良,鐵水環(huán)流加劇,不利于爐缸凝鐵層的穩(wěn)定,并且爐前作業(yè)也發(fā)生變化。在某一段時間內(nèi)鐵口經(jīng)常發(fā)生開漏、斷流等現(xiàn)象,鐵口深度也不穩(wěn)定,致使鐵口泥包不能得到有效維護(hù),在爐缸凝鐵層熔化后,炭磚不斷受到侵蝕,從而進(jìn)一步導(dǎo)致爐缸溫度升高;相反活躍的爐缸狀態(tài)有利于爐缸凝鐵層的穩(wěn)定,也有利于爐前作業(yè)狀態(tài)的穩(wěn)定。
爐前作業(yè)必須以出盡出好渣鐵為原則,盡量為高爐的穩(wěn)定順行提供必要的支持,操作制度上注重解決爐缸狀態(tài)差的問題,為爐前作業(yè)的穩(wěn)定提供了保障。為了更好出盡出好渣鐵、降低鐵水環(huán)流、降低勞動強(qiáng)度、降低噸鐵成本等目的,一高爐于2017年底開始,爐前出鐵采用對角兩個鐵口對出的方式,日常作業(yè)則控制好儲渣儲鐵趨勢線,出盡渣鐵,在熱負(fù)荷波動較大或者崩滑料多方向,結(jié)合鐵口休止的時間,強(qiáng)化爐前作業(yè),為爐況順行及爐缸側(cè)壁溫度控制起到關(guān)鍵作用,爐前作業(yè)穩(wěn)定受控,其中出渣率月均達(dá)到93%以上、鐵次下降至月均8次,鐵次變化及出渣率變化趨勢見圖5所示。
對爐前作業(yè)從以下幾個方面進(jìn)行規(guī)定。
(1)鉆桿選擇。鉆桿選擇φ60mm或以上,杜絕間隔、連出等現(xiàn)象;開口60min不見渣,及時打開下一鐵口重疊,重疊出鐵見噴堵口,嚴(yán)禁頂流堵口;出鐵時間一般控制在3.5小時以內(nèi);
(2)二個鐵口對角出鐵,控制好儲渣儲鐵趨勢線,出盡渣鐵;
(3)鐵口維護(hù)方面:確保打泥壓力和打泥量,維護(hù)好鐵口深度,鐵口深度控制在3.6m~3.8m;
(4)爐前設(shè)備維護(hù)方面:維護(hù)好爐前設(shè)備,加強(qiáng)點檢;鐵口泥套吹掃干凈,保持泥套面平整,杜絕冒泥現(xiàn)象;按照規(guī)定檢查溝子狀況,加強(qiáng)三通、四通、溝頭、擺動、混鐵車的點檢,發(fā)現(xiàn)問題,提早匯報處理;
(5)加強(qiáng)主溝、渣溝及鐵溝的管理,確保一個鐵口處于備用狀態(tài)。
3.3 合理組織產(chǎn)量,建立爐缸溫度異常預(yù)警機(jī)制
(1)控制高爐合理產(chǎn)量水平,分季節(jié)的組織產(chǎn)量分配,欠產(chǎn)后不超高爐能承受的上限追產(chǎn),利用系數(shù)維持在2.2t/(m3·d)以下。
(2)建立預(yù)警機(jī)制。爐缸側(cè)壁溫度日均上升多或鐵口區(qū)域絕對溫度高、非鐵口區(qū)域溫度超過正常多則開始預(yù)警;一旦發(fā)現(xiàn)爐缸溫度上升趨勢明顯,改善爐前作業(yè)無效果,果斷早減產(chǎn),力爭最終少減產(chǎn),必要時采取堵風(fēng)口,或者縮小側(cè)壁溫度高方向上方的風(fēng)口直徑及增加焦比等措施。
(3)利用每次定修進(jìn)行壓漿維護(hù),以封堵風(fēng)口與鐵口之間氣路、氣隙,保證爐內(nèi)熱量傳導(dǎo)通路暢通。由于壓進(jìn)去的炭質(zhì)漿料,大部分是炭質(zhì),會沉淀下來,小部分會揮發(fā)掉或蒸發(fā)掉,導(dǎo)致風(fēng)口與鐵口之間又有竄氣通道,所以壓漿維護(hù)是長期的,一代爐齡內(nèi)需要多次做的事情。而且在進(jìn)行爐缸壓漿過程中必須注意相關(guān)作業(yè)管理,一方面,需設(shè)法將炭質(zhì)漿料填充進(jìn)去;另一方面,又需防止壓力過高,致使填充層氣隙貫通,造成氣隙進(jìn)一步提高[2]。
(4)為避免爐缸冷卻強(qiáng)度不足,有必要提高外部冷卻效果,目前主要措施是設(shè)法降低冷卻水溫,尤其是防止夏季水溫過高,同時還要加強(qiáng)水質(zhì)管理。另外風(fēng)口或冷卻設(shè)備的過量漏水,也易導(dǎo)致鐵水凝固層消失,因而防止冷卻水滲入爐缸也是日常重要的工作內(nèi)容[2]。
4 效果
通過采取以上對策,1號高爐爐況順行良好,風(fēng)壓波動小,壓差受控,高爐崩滑料減少,熱負(fù)荷波動減小且較穩(wěn)定,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善,高爐產(chǎn)量增加明顯。同時爐缸溫度安全、穩(wěn)定受控,詳見下圖6~10所示,其中爐缸溫度情況:2018年3月份主要標(biāo)高10.03m至11.105m,64.5~115.5度方向側(cè)壁上升,其中88.5度方向315052最高超過600℃,4月、5月、6月、7月側(cè)壁溫度均勻上升,爐缸均勻性改善,總體側(cè)壁溫度下降并受控。
5 參考文獻(xiàn)
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