高比例酸性爐料對高爐操作的影響及應(yīng)對措施
冷長明1,姜鑫2,薛慶斌1,龍防2,3,霍紅艷4,沈峰滿2
(1. 中冶京誠工程技術(shù)有限公司, 北京 100176;2. 東北大學(xué)冶金學(xué)院, 遼寧 沈陽 110819;3. 安陽鋼鐵股份有限公司技術(shù)中心, 河南 安陽 455000;4. 河鋼集團(tuán)邯鄲鋼鐵公司, 河北 邯鄲 056003)
摘 要 :隨著環(huán)境保護(hù)壓力的增加,中國鋼鐵公司的高爐爐料結(jié)構(gòu)中酸性料(球團(tuán)和塊礦)配比顯著提高,尤其在冬季取暖季的時候。但是,各鋼鐵公司的資源條件不同,采用高比例酸性爐料冶煉時,有的鋼鐵企業(yè)獲得較好的生產(chǎn)指標(biāo),但也有鋼鐵企業(yè)操作指標(biāo)不佳或難以實(shí)現(xiàn)高比例酸性料操作?;诖耍蕴岣吒郀t酸性料比例和降低生產(chǎn)成本為目的,分析了高比例酸性料所帶來的問題,并提出了應(yīng)對高比例酸性爐料的技術(shù)措施。高比例酸性料對高爐冶煉的影響主要體現(xiàn)在塊狀帶和軟熔帶。對塊狀帶的影響主要有,粒度的差異導(dǎo)致空隙率降低;堆積性能的差異導(dǎo)致料面難以控制;還原產(chǎn)生的粉末影響高爐塊狀帶的透氣性。對軟熔帶的影響主要有,酸性料自身軟熔溫度較低;還原度較低導(dǎo)致礦石進(jìn)入軟熔帶前FeO含量高,使得軟熔帶位置上移且變寬;軟熔帶焦窗長度變長,增加整個焦窗的壓力損失。應(yīng)對高比例酸性爐料的具體措施有,合理選擇優(yōu)質(zhì)酸性爐料;制備堿性鎂質(zhì)球團(tuán);采用合理的布料制度盡量克服球團(tuán)礦對料面的不利影響;高爐精細(xì)化用焦,充分發(fā)揮大塊焦與小焦丁的特點(diǎn)與功能。能夠改善塊狀帶和軟熔帶透氣性的技術(shù)措施都可以緩解高比例酸性料對高爐冶煉的不利影響,各生產(chǎn)企業(yè)可結(jié)合自身的資源情況和爐型特點(diǎn),逐步采取技術(shù)措施去適應(yīng)和改善高比例酸性爐料條件下的高爐操作指標(biāo)。旨在為中國鋼鐵企業(yè)采用高比例酸性爐料進(jìn)行煉鐵生產(chǎn)時提供參考。
關(guān) 鍵 詞 :煉鐵; 高爐操作; 酸性爐料; 球團(tuán)礦; 塊礦; 焦炭 引 言 近年來,隨著環(huán)境保護(hù)壓力的增加,中國鋼鐵公司的高爐爐料結(jié)構(gòu)中酸性料(球團(tuán)和塊礦)配比顯著提高。采取高酸性料(球團(tuán)和塊礦)配比符合中國鐵礦石的現(xiàn)狀。中國鐵礦資源的特點(diǎn)是貧、雜、難選,為提高中國鐵礦石的利用率,必須對開采來的貧礦進(jìn)行破碎、細(xì)磨。在選礦過程中,礦石粒度變小,形成精粉,鐵精粉在燒結(jié)過程中會影響燒結(jié)料層的透氣性,因此與燒結(jié)生產(chǎn)相比較,鐵精粉更適合于生產(chǎn)球團(tuán)礦。只不過中國鋼鐵企業(yè)長期以來受俄羅斯、日韓等周邊國家生產(chǎn)模式的影響,采用高比例高堿度燒結(jié)礦配加少量酸性球團(tuán)的生產(chǎn)模式。但從技術(shù)路線的角度來看,對于這種細(xì)粒度的鐵精粉,應(yīng)當(dāng)主動發(fā)展球團(tuán)生產(chǎn)路線。近年來,國家對環(huán)境問題愈加重視,燒結(jié)生產(chǎn)在煉鐵工藝中的污染量占比較大,球團(tuán)工序能耗遠(yuǎn)低于燒結(jié)工序能耗,造成的污染也大幅度低于燒結(jié)工藝。為了滿足環(huán)保的需要,提高入爐爐料的球團(tuán)礦比例、降低燒結(jié)帶來的環(huán)境污染,是目前鋼鐵企業(yè)必須面臨的問題。此外,在冬季采暖季,由于環(huán)境問題和用煤受限,很多地區(qū)鋼鐵企業(yè)燒結(jié)被迫限產(chǎn),導(dǎo)致高爐爐料結(jié)構(gòu)中燒結(jié)礦配比減少,酸性爐料配比被迫增加。通常,球團(tuán)礦的鐵品位比燒結(jié)礦高,提高球團(tuán)礦比例可以提高入爐礦的綜合品位,從而降低燃料比、提高產(chǎn)量、改善高爐指標(biāo)等。例如,高爐生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的入爐礦含鐵品位提高1%,高爐燃料比下降1.5%,生鐵產(chǎn)量增長2.5%。因此,提高球團(tuán)礦入爐配比也是提高鋼鐵生產(chǎn)效益的一種手段。有些鋼鐵公司主動提高塊礦比例,以降低成本為目的大量使用塊礦,以此來降低原料成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。 基于以上原因,廣大科研人員對高比例酸性爐料開展了大量研究,取得了豐富的科研成果;鋼鐵企業(yè)也嘗試著進(jìn)行了相關(guān)工業(yè)試驗(yàn),甚至進(jìn)行了長期穩(wěn)定的工業(yè)生產(chǎn)。但是,由于各個鋼鐵公司的資源條件不同,使得有的鋼鐵企業(yè)獲得較好的生產(chǎn)指標(biāo),但也有鋼鐵企業(yè)或難以實(shí)現(xiàn)高比例酸性料操作,或操作指標(biāo)不佳?;诖?,以提高高爐酸性料比例和降低生產(chǎn)成本為目的,本文分析了高比例酸性料所帶來的技術(shù)問題,在分析問題的基礎(chǔ)上提出了應(yīng)對高比例酸性爐料的具體措施,為中國鋼鐵企業(yè)采用高比例酸性爐料進(jìn)行煉鐵生產(chǎn)提供參考。 精 選 圖 表 結(jié) 論 (1)首先分析了高比例酸性料所帶來的技術(shù)問題,在分析問題的基礎(chǔ)上提出了應(yīng)對高比例酸性爐料的具體措施。
(2)高比例酸性料對高爐冶煉的影響主要體現(xiàn)在塊狀帶和軟熔帶。對塊狀帶的影響主要有:粒度的差異導(dǎo)致空隙率降低;堆積性能的差異導(dǎo)致料面難以控制;還原產(chǎn)生的粉末導(dǎo)致透氣性下降。對軟熔帶的影響主要有:酸性料自身軟熔溫度較低,易在高爐內(nèi)形成位置靠上且較寬的軟熔帶;若酸性料還原度較低,經(jīng)過塊狀帶后礦石的FeO含量較高,進(jìn)一步降低軟熔溫度,導(dǎo)致軟熔帶位置上移;容易使軟熔帶焦窗長度變長,增加整個焦窗的壓力損失,對焦炭質(zhì)量和焦窗透氣性提出更高要求。
(3)4項見效快且易于實(shí)施的應(yīng)對措施為:合理選擇優(yōu)質(zhì)酸性爐料;對堿性球團(tuán)和鎂質(zhì)球團(tuán)的特點(diǎn)揚(yáng)長避短,充分發(fā)揮各自優(yōu)點(diǎn),避免缺點(diǎn),生產(chǎn)堿性鎂質(zhì)球團(tuán);采用合理的布料制度盡量克服球團(tuán)礦對料面的不利影響;焦丁混裝是能夠改善料層透氣性的有效措施,目前國內(nèi)大部分高爐的焦丁量仍有繼續(xù)提高的空間,通過焦炭整粒,提高混裝的焦丁比,既可起到便于布料,又可起到提高球團(tuán)還原度的效果,還有利于改善軟熔帶礦石層和焦窗的透氣性,充分發(fā)揮大塊焦與小焦丁的特點(diǎn)與功能,即高爐精細(xì)化用焦。
(4)酸性爐料比例提高勢必會對高爐產(chǎn)生一定影響,凡是能夠改善塊狀帶和軟熔帶透氣性的技術(shù)措施都可以緩解高比例酸性料對高爐冶煉的不利影響,各生產(chǎn)企業(yè)可結(jié)合自身的資源情況和爐型特點(diǎn),逐步采取技術(shù)措施去適應(yīng)和改善高比例酸性爐料條件下的高爐操作指標(biāo)。