車奎生
摘 要 本文通過筆者的技術(shù)指導(dǎo)案例,系統(tǒng)地闡述了經(jīng)筆者反復(fù)實(shí)踐、不斷完善的“高爐多點(diǎn)不定向邊緣管道氣流快速處理技術(shù)”和“失常爐況動(dòng)態(tài)綜合調(diào)整快速恢復(fù)技術(shù)”,8小時(shí)快速處理嚴(yán)重邊緣管道氣流,實(shí)現(xiàn)高爐全風(fēng)操作和噴煤富氧、爐況穩(wěn)定順行。在平均風(fēng)溫只有750℃的前提下,用時(shí)不到24小時(shí),從全焦冶煉、焦比750kg/t、日產(chǎn)800t,快速提升到日產(chǎn)1650t、焦比500 kg/t、煤比120 kg/t、富氧4000m3/min。
關(guān)鍵詞 邊緣管道氣流 爐墻結(jié)厚 爐缸堆積 布料矩陣 低風(fēng)溫 噴煤富氧 強(qiáng)化冶煉
1 前言
2018年4月中旬,江蘇永鋼3號(hào)450高爐(14個(gè)風(fēng)口,AV40-12軸流風(fēng)機(jī)),由于熱風(fēng)爐格子磚堵塞、熱風(fēng)出口掉磚、熱風(fēng)爐大墻掉磚跑風(fēng),風(fēng)溫只有750℃(初溫850℃,末溫650℃。),再加上操作調(diào)整上應(yīng)對(duì)不得當(dāng),導(dǎo)致高爐爐墻結(jié)厚和爐缸堆積,爐況嚴(yán)重失常,邊緣管道氣流頻繁,被迫全焦冶煉,慢風(fēng)低壓操作,連續(xù)一個(gè)半月平均日產(chǎn)1000噸左右,燃料比750kg/t以上。
2 對(duì)爐況現(xiàn)狀的分析
2.1 由于熱風(fēng)爐故障,高爐長(zhǎng)期低風(fēng)溫操作,導(dǎo)致爐缸熱儲(chǔ)備不足。
2.2由于長(zhǎng)期慢風(fēng)操作,風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能不足,導(dǎo)致料柱透氣性差、爐缸中心渣焦死料堆長(zhǎng)大,形成爐缸中心堆積。
2.3由于布料矩陣選擇不合理、導(dǎo)致氣流分布失常,高爐頻繁產(chǎn)生圓周方向多點(diǎn)不定向邊緣管道氣流,導(dǎo)致高爐受風(fēng)能力極差,風(fēng)量只有600~800m3/min左右,熱風(fēng)壓力只能維持120~150kpa,稍微加風(fēng)強(qiáng)化,邊緣管道氣流加劇,隨之產(chǎn)生崩塌料,嚴(yán)重的會(huì)堵住管道氣流導(dǎo)致高爐懸料。
3 對(duì)嚴(yán)重邊緣管道氣流和失常爐況的針對(duì)性措施和爐況恢復(fù)思路
3.1裝料制度的調(diào)整思路
采取一種既能保證順行、有利于加風(fēng),又能快速消除邊緣管道的裝料制度,是當(dāng)務(wù)之急,也是快速恢復(fù)失常爐況的關(guān)鍵性技術(shù)。
3.2送風(fēng)制度
配合好裝料制度和熱制度、造渣制度,在管道基本消除、壓量關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定、探尺下料基本正常、渣鐵物理熱和流動(dòng)性有保障可控制的前提下,采取小批次、快節(jié)奏的加風(fēng)方法,盡可能地加大風(fēng)量,這也是吹活料柱、活躍爐缸、快速處理爐墻結(jié)厚、快速出凈渣鐵的最關(guān)鍵措施。
3.3熱制度和造渣制度
適當(dāng)提高爐溫,確保渣鐵物理熱。鐵水含硅控制0.70~0.90%比較適宜,上限不超過1.00%,下限不低于0.60%,物理熱確保1480℃,下限不低于1460℃;為確保爐渣流動(dòng)性并兼顧物理熱和脫硫能力,爐渣二元堿度控制1.10~1.15,鐵水硫控制0.030~0.040%比較適宜。
3.4加風(fēng)過程應(yīng)對(duì)管道塌料的防涼和料柱疏松措施
3.4.1塌料不憋壓
料線低于2.0米,通過帶底焦提焦比20kg/t;料線2.0~3.0米,通過帶底焦提焦比30kg/t;料線大于3.0米,通過帶底焦提焦比40kg/t,趕上料線為止。
3.4.2塌料憋壓
立即減風(fēng)降壓保證透氣性指數(shù)回到正常范圍之內(nèi),防止塌料堵住管道氣流造成懸料,然后及時(shí)補(bǔ)加凈焦(塌料2.5米以內(nèi),加凈焦1批;2.5~3.5米,加凈焦2批。)疏松料柱、消除管道并防涼,待壓量關(guān)系正常并穩(wěn)定半小時(shí)后再逐步恢復(fù)風(fēng)量。
3.5礦石批重的選擇和確定
按照風(fēng)量的1~1.25/100和控制料速7批/小時(shí),進(jìn)行雙向控制。
4 快速消除管道氣流和快速恢復(fù)爐況綜合技術(shù)的實(shí)施及過程簡(jiǎn)述
4.1技術(shù)指導(dǎo)前爐況現(xiàn)狀(上午9:30接手前)
布料矩陣:C2610 O2410;礦批8t;風(fēng)量600m3/min,料速慢3~5批料/小時(shí)、頂溫高250~350度、尺型差,圓軸方向多點(diǎn)不定向管道氣流頻繁,爐溫、鐵水物理熱和流動(dòng)性、爐渣堿度均在正常規(guī)定范圍。
4.2技術(shù)指導(dǎo)過程簡(jiǎn)述
采用獨(dú)創(chuàng)的 “綜合調(diào)整主要操作參數(shù)、科學(xué)系統(tǒng)調(diào)整布料矩陣、布料矩陣與風(fēng)量、氣流、料速、礦批關(guān)聯(lián)同步調(diào)整”的動(dòng)態(tài)綜合調(diào)整技術(shù),達(dá)到快速消除管道氣流、快速增加風(fēng)量、快速恢復(fù)爐況之目的。具體操作:
4.2.1(9:30~10:30)
布料矩陣:C3010O282262242222202;
焦炭采取大角度單環(huán)布料,其目的有三個(gè):
1)利用單環(huán)大角度焦炭疏松邊緣料柱,改善邊緣料柱透氣型,快速消除管道氣流;
2)利用大負(fù)角差短時(shí)間強(qiáng)烈發(fā)展邊緣煤氣流,處理中上部爐墻結(jié)厚;
3)利用大角度焦炭,把礦石布料角度帶出來,為風(fēng)量加起來以后,焦炭向中心引導(dǎo)打下基礎(chǔ)。
礦石采用小角度多環(huán)布料的目的有三個(gè):
1)臨時(shí)壓住中心煤氣流,把煤氣流快速趕到邊緣;
2)形成大負(fù)角差,短時(shí)間強(qiáng)烈發(fā)展邊緣煤氣流,為加風(fēng)創(chuàng)造條件;
3)形成正常的礦石布料平臺(tái),減少礦焦界面效應(yīng),防止礦石向邊緣大量滾動(dòng) ,影響邊緣氣流的穩(wěn)定。
矩陣執(zhí)行半小時(shí)后,量壓關(guān)系明顯好轉(zhuǎn),圓周方向邊緣多點(diǎn)不定向管道氣流受到明顯抑制,頂溫下降到250~300度,風(fēng)量逐步加到900m3/min, 礦批擴(kuò)到10t,料速6批料/小時(shí),尺型好轉(zhuǎn),爐溫、鐵水物理熱和流動(dòng)性、爐渣堿度均在正常規(guī)定范圍。
4.2.2(10:30~11:30)
布料矩陣:C3210O302282262242222;
量壓關(guān)系持續(xù)好轉(zhuǎn),圓周方向邊緣多點(diǎn)不定向管道氣流變成局部小管道氣流,頂溫下降到200~250度,風(fēng)量逐步加到1100m3/min, 礦批擴(kuò)到12t,料速6批料/小時(shí),尺型好轉(zhuǎn),爐溫、鐵水物理熱和流動(dòng)性、爐渣堿度均在正常規(guī)定范圍,期間出現(xiàn)一次2.5米左右的塌料,不憋壓未減風(fēng),加底焦300kg/批共計(jì)5批。
4.2.3(11:30~12:30)
布料矩陣:C3410O322302282262242;
量壓關(guān)系持續(xù)好轉(zhuǎn),局部邊緣管道氣流減弱,風(fēng)量逐步加到1200m3/min,頂溫下降到200~230度,頂溫帶變窄,礦批維持12t,料速7批料/小時(shí),尺型好轉(zhuǎn),爐溫、鐵水物理熱和流動(dòng)性、爐渣堿度均在正常規(guī)定范圍,期間出現(xiàn)一次3米左右的塌料,不憋壓未減風(fēng),加底焦300kg/批共計(jì)8批。
4.2.4(12:30~13:30)
布料矩陣:C367341321291262 O342322302282262;
量壓關(guān)系持續(xù)好轉(zhuǎn),圓周方向局部管道氣流基本消除,焦炭矩陣增加小角度焦炭,適當(dāng)抑制邊緣,頂溫180~210度,風(fēng)量逐步加到1350m3/min, 礦批擴(kuò)到13.5t,料速7批料/小時(shí),尺型基本正常,爐溫、鐵水物理熱和流動(dòng)性、爐渣堿度均在正常規(guī)定范圍。
4.2.5(13:30~14:30)
布料矩陣:C366342321291262 O342322302282262;
量壓關(guān)系持續(xù)好轉(zhuǎn),圓周方向一圈邊緣氣流整體清晰可見,繼續(xù)引導(dǎo)中心氣流、抑制邊緣氣流,頂溫180~210度,風(fēng)量逐步加到1450m3/min, 礦批擴(kuò)到14.5t,料速7批料/小時(shí),尺型正常,爐溫、鐵水物理熱和流動(dòng)性、爐渣堿度均在正常規(guī)定范圍。
4.2.6(14:30~15:30)
布料矩陣:C365342322291262 O342322302282262;
量壓關(guān)系穩(wěn)定,探尺下料正常,圓周方向一圈邊緣氣流整體清晰可見,矩陣逐步向正常矩陣過渡,頂溫170~200度,風(fēng)量逐步加到1550m3/min, 礦批擴(kuò)到15.5t,料速7批料/小時(shí),尺型正常,爐溫、鐵水物理熱和流動(dòng)性、爐渣堿度均在正常規(guī)定范圍。
4.2.7(15:30~16:30)
布料矩陣:C364343322291262 O342322302282262;
量壓關(guān)系穩(wěn)定,探尺下料正常,矩陣逐步向正常矩陣過渡,頂溫160~180度,風(fēng)量逐步加到1650m3/min全風(fēng)操作,變噴煤料,煤比按照100~120kg/t控制,由于風(fēng)溫低,24小時(shí)后富氧從正常爐況的3000m3/h逐步增加到4000m3/h,礦批維持15.5t,料速7.5批料/小時(shí),尺型正常,爐溫、鐵水物理熱和流動(dòng)性、爐渣堿度均在正常規(guī)定范圍。
4.2.8(16:30~17:30)
布料矩陣:C363343322292262 O342322302282262;
量壓關(guān)系穩(wěn)定,探尺下料正常,矩陣逐步向正常矩陣過渡,圓周方向邊緣氣流清晰穩(wěn)定,中心氣流隱約可見,頂溫160~180度,風(fēng)量維持1650m3/min, 全風(fēng)操作礦批維持15.5t,料速7.5批料/小時(shí),尺型正常,爐溫、鐵水物理熱和流動(dòng)性、爐渣堿度均在正常規(guī)定范圍。
至此,爐況恢復(fù)正常。
5 結(jié)語
通過本次對(duì)永鋼3號(hào)450高爐多點(diǎn)不定向邊緣管道氣流的快速治理和失常爐況的快速處理,再次驗(yàn)證了“特殊爐況采取特殊冶煉規(guī)律和超常規(guī)處理方案”的正確性。
“綜合調(diào)整主要操作參數(shù)、科學(xué)系統(tǒng)調(diào)整布料矩陣、布料矩陣與風(fēng)量、氣流、料速、礦批關(guān)聯(lián)同步調(diào)整”的動(dòng)態(tài)綜合調(diào)整技術(shù),實(shí)現(xiàn)了快速消除管道氣流、快速增加風(fēng)量、快速恢復(fù)爐況之目的。
針對(duì)煤氣流分布失常導(dǎo)致爐況爐況失常快速恢復(fù)技術(shù),有待于廣大煉鐵工作者借鑒和實(shí)踐檢驗(yàn),并進(jìn)一步豐富完善。