凌鋼5號高爐有效容積2300m3,爐喉、爐缸直徑分別為8.1m與11m,30個風(fēng)口,3個鐵口。5號高爐采用了當(dāng)今先進的技術(shù)與工藝:PW串罐無料鐘爐頂,串聯(lián)軟水密閉循環(huán)冷卻,陶瓷杯技術(shù)與炭磚水冷相結(jié)合,薄爐襯全冷卻壁帶4段銅冷卻壁結(jié)構(gòu),于2012年10月12日建成投產(chǎn)。
5號高爐2021年3月20日配合煉鋼系統(tǒng)停爐年修,4月20日15時56分點火開爐,送風(fēng)后1h開始下料,18h后出第一爐鐵,開爐期間未出現(xiàn)減風(fēng)、休風(fēng),開爐進展順利。在開爐階段,5號高爐取得許多技術(shù)突破與創(chuàng)新,點火送風(fēng)2h高爐引煤氣,36h高爐全風(fēng)作業(yè),39h高爐富氧、噴煤,投產(chǎn)第三天日產(chǎn)量達5963t,開創(chuàng)了凌鋼2000立級別高爐開爐的最好水平,5號高爐開爐后日產(chǎn)量見圖1。
1 開爐裝料
1.1開爐配料原則及爐渣性能控制
開爐料經(jīng)過技術(shù)人員認真討論,廣泛借鑒國內(nèi)外高爐的成功經(jīng)驗,選擇適宜的開爐料種類與配比。為了降低軟熔帶形成期對爐內(nèi)透氣性的影響同時利于初期爐缸蓄積熱量,正常料采取固定焦批、礦批逐漸增大的分段加負荷技術(shù)進行裝料,達到良好效果。
開爐料的總焦比控制在3500kg/t左右,空料爐渣堿度R2=0.90,正常料爐渣堿度R2=0.95,控制各段爐渣中(Al?O?)≤13.5%。在空焦及正常料中配加螢石改善爐渣的流動性,在正常料中配加錳礦以改善開爐高硅鐵的流動性。
開爐料自下往上由雜木、凈焦、空焦、7段正常料組成。各段負荷料設(shè)定:第1段是松木;第2段按爐芯焦考慮,不加熔劑;第3段為凈焦+熔劑,調(diào)整爐渣堿度。第2段裝在爐腹和爐腰。第3段裝在爐身下部,軟融帶以下不裝礦石;第4~9段裝入正常料,O/C呈平滑過渡;第10段是爐頂料批,O/C為2.2,焦比為750kg/t。具體裝料組成見表1。
1.2開爐裝料過程控制
爐腰以下單環(huán)布料,準(zhǔn)確控制布料角度確保爐料不碰撞爐墻;爐腰至爐腹中下部逐步降布料角度鋪開;裝入正常料時將布料矩陣逐步過渡到正常布料矩陣角度,焦炭最小角度縮到12度,利于送風(fēng)后邊緣煤氣流穩(wěn)定且快速將煤氣引向中心。含鐵爐料的起始裝入位置在爐身下部,按高爐工作高度計算,相當(dāng)于41%~47%,鐵水溫度充足,流動性良好。本次5號高爐含鐵爐料位置在爐腰以上6m位置,含鐵爐料的起始位置占高爐工作高度的46.35%,符合41%~47%的經(jīng)驗范圍,開爐首次鐵水溫度就達到1454℃證明含鐵料位置的選擇是合適的。
爐腹、爐腰裝凈焦,爐腰上沿以上6m裝空焦,爐身6m以上填充正常料;每裝完一段料,測量裝料料線,若凈焦、空焦裝料線低于理論值,用凈焦補加至規(guī)定料線。加正常料至3m料線,高爐點火開爐。
2 送風(fēng)參數(shù)的選擇
2.1點火開爐操作控制
為保證開爐爐況順行,開爐送風(fēng)風(fēng)口21個,送風(fēng)風(fēng)口面積為0.2070m2,風(fēng)口全開面積0.3110m2,其余風(fēng)口采取間隔對稱堵風(fēng)口的原則,風(fēng)口配置情況見圖2。點火風(fēng)量1300Nm3/min,送風(fēng)比0.56。用最高風(fēng)溫點火,風(fēng)溫升高后實際風(fēng)溫控制在950℃左右,軟熔帶形成后風(fēng)溫使用至1000℃左右。第一次加風(fēng)條件為爐料下行和全部風(fēng)口見明火,軟熔帶開始形成前加風(fēng)速度控制在100Nm3/h。在第一爐鐵順利出鐵后且鐵水溫度大于1500℃的情況下,逐步從鐵口區(qū)域向兩邊開風(fēng)口恢復(fù)風(fēng)量。
2.2軟熔帶形成階段過程控制
在高爐點火后約6h~12h之間是高爐軟熔帶形成的過程,在礦石軟化和新的煤氣通道沒有形成之前會出現(xiàn)壓差明顯升高的現(xiàn)象。本階段維持既有風(fēng)量1850Nm3/min,風(fēng)溫950℃恒定,壓差嚴(yán)格控制小于70kPa,爐內(nèi)操作以平衡好壓量關(guān)系和穩(wěn)定下料為主。爐內(nèi)軟熔帶形成并穩(wěn)定后,逐步恢復(fù)正常的加風(fēng)速度(100Nm3/h)。軟熔帶形成前的送風(fēng)參數(shù)控制情況見表2。
3 快速達產(chǎn)的措施
3.1快速引煤氣
以往高爐開爐引煤氣的條件為:爐況穩(wěn)定,煤氣爆發(fā)試驗合格,爐頂煤氣溫度大于100℃。在本次開爐過程中,煤氣爆發(fā)試驗合格,爐況穩(wěn)定,全干熄焦開爐,及時引煤氣(送風(fēng)2h),為快速恢復(fù)創(chuàng)造了條件。
3.2使用高熱風(fēng)溫度
送風(fēng)后全關(guān)冷風(fēng)大閘,同時熱風(fēng)爐燒好爐,熱風(fēng)溫度提高速度很快,4h后風(fēng)溫就達到900℃以上,有利于提高渣鐵的物理熱,改善渣鐵的流動性,首次鐵鐵水溫度達1454℃,渣鐵分離順利,流動性非常好。
3.3布料矩陣合理
本次開爐摒棄傳統(tǒng)的布料理念,以往經(jīng)驗采取小角度開爐利于產(chǎn)生兩道煤氣流。本次開爐充分考慮開爐焦炭質(zhì)量好、透氣骨架多等因素,為高爐穩(wěn)定下料創(chuàng)造條件。大膽的采用布料矩陣O392373353332C412393373352332124,一開爐就是正常生產(chǎn)時的布料矩陣。送風(fēng)后30min左右中心就出現(xiàn)氣流,整個送風(fēng)過程中未調(diào)整裝料制度,下料平穩(wěn),沒有出現(xiàn)崩、懸料現(xiàn)象,風(fēng)口等冷卻設(shè)備無一損壞。
3.4快速降硅
本次高爐鐵水[Si]含量降低速度相對較快,在保證鐵水溫度大于1500℃的同時實現(xiàn)了快速降硅。開爐后生鐵硅含量的變化趨勢及鐵水溫度控制水平如圖3所示。
送風(fēng)后繼續(xù)裝750kg/t焦比的正常料20批,第一次鐵后,焦比降至646kg/t,實際降焦比過程見表3。焦比降至600kg/t以內(nèi)后開始降低干熄焦比例,首次降低干熄焦比例20%,持續(xù)時間24h,位置集中在中間環(huán)帶。由于開爐第二天下雨,干熄焦比例降低幅度改為每次降低10%,持續(xù)時間24h,開爐第6日干熄焦比例降低至40%,整個干熄焦轉(zhuǎn)換水熄焦過程爐況穩(wěn)定,爐溫控制平穩(wěn)。
3.5出好首次鐵
首次出鐵是否順利是開爐過程的關(guān)鍵。采取如下技術(shù)手段:1號鐵口預(yù)埋氧槍,2、3號鐵口送風(fēng)后持續(xù)噴吹鐵口,待噴吹渣鐵后再堵口。預(yù)埋氧槍和噴吹鐵口在快速加熱爐缸的同時,利于打通風(fēng)口和鐵口,利于首次出鐵。通過爐缸鐵量的計算,合理控制首次鐵的出鐵時間,防止出鐵先見渣后見鐵的現(xiàn)象,增加爐前工作難度。4月21日10時出首次鐵,開口機直接鉆出,鐵水溫度1454℃,渣鐵分離順利。21日出鐵情況見表4。
4 結(jié)語
(1)全干熄焦開爐在煤氣分析合格后就可以進行引煤氣操作,利于前期快速加風(fēng),對于穩(wěn)定爐況有利。軟熔帶形成期采取穩(wěn)定風(fēng)量、風(fēng)溫等措施,避免了軟熔帶形成過程中因透氣性變差而減風(fēng)。
(2)開爐首次鐵的鐵水溫度達到了1454℃,證明了開爐總焦比和開爐含鐵料位置設(shè)置是合理的。后續(xù)在保證鐵水溫度大于1500℃的同時實現(xiàn)了快速降硅,為高爐快速達產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
(3)本次開爐大膽的采用正常生產(chǎn)時的布料矩陣,整個開爐過程煤氣流穩(wěn)定,風(fēng)量恢復(fù)快。布料理念的轉(zhuǎn)變使得5號高爐改變了傳統(tǒng)開爐的布料矩陣思路,合理布料矩陣的選擇為高爐開爐快速恢復(fù)創(chuàng)造了條件。