唐鋼煉鐵廠不銹鋼分廠1號高爐爐容為450m3,于2013年4月29日大修后開爐,正常物料結構為75%燒結礦+10%球團礦+15%外礦塊。2016年根據(jù)公司要求,于9月開始進行了高爐高比例球團冶煉試驗,10月底前球團配比達到35%,2017年2月前球團礦目標配比達到60%以上,最高達到80%。
在整個試驗過程中,隨著球團礦比例的不斷提高,爐內煤氣流也不斷發(fā)生變化,通過對高爐操作制度的調整,確保了1號高爐的全試驗過程爐況穩(wěn)定。另外對高爐爐況、渣、鐵、爐缸碳磚溫度和高爐經(jīng)濟技術指標的變化情況進行了記錄、跟蹤和分析,獲得了一些有益的經(jīng)驗和結論。
1 試驗前準備工作
1.1 槽下礦倉的準備
試驗前1號高爐礦倉分布為:5個燒結礦倉(編號分別為S1、S2、S3、S4、S5)+2個球團礦倉(編號為Q2、Q3)+2個塊礦倉(編號為Q1、Q4)+4 個雜礦倉(編號為Z1、Z2、Z3、Z4)。由于這次高比例球團礦冶煉試驗,槽下存儲的球團礦量相應要增加,需要將部分燒結礦倉更改為球團礦倉,因此,在試驗前要對變更用途料的礦倉槽下篩網(wǎng)進行更換,篩網(wǎng)由適用于燒結礦和外塊礦篩分的篩網(wǎng)更換為適用于球團礦篩分的篩網(wǎng)。
1.2 球團礦的準備
在燒結礦堿度及其他原料成分不變的情況下,要提高球團礦的比例,而又要保持正常爐渣堿度(R2=1.15±0.05),增加部分的球團礦成分是與原酸性球團礦成分不同的,根據(jù)反復測算,試驗用球團礦的種類和成分如表1所示。
從以上球團礦成分可以看出,SiO? 含量均較高,CaO、Al?O? 含量低于燒結礦。為平衡爐渣堿度,鎂質酸性球團礦1、鎂質酸性球團礦2和鎂質溶劑球團礦分別配加了不同量的鈣質添加劑和鎂質添加劑,使得鎂質酸性球團礦1、鎂質酸性球團礦2和鎂質溶劑球團礦的MgO和CaO含量均高于酸性球團礦。另外鎂質酸性球1和鎂質溶劑球團礦中的TiO?含量較高,隨著配比的增加,高爐鈦負荷升高,對爐缸正常工作狀態(tài)造成部分影響。
2 試驗過程
2.1 試驗中球團礦配比提高過程
2016年8月31日為高比例球團冶煉試驗做準備,高爐物料配比由70%燒結礦+18%青龍球(酸性球團礦)+12%外礦塊,變?yōu)?0%燒結礦+20%青龍球(酸性球團礦)+外礦塊10%。
9月1日物料配比變?yōu)?9%燒結礦+19%青龍球+2%外礦塊。外礦塊減量后,高爐透氣性指數(shù)由12.5%左右,上升至14.5%~15%之間,燃料比由535kg/t上升至545~550kg/t,邊緣煤氣流發(fā)展,因此當日由單環(huán)布料改為多環(huán)布料,后又根據(jù)煤氣流分布情況對布料角度稍作調整,至8日達到了中心和邊緣煤氣流均可見,且中心氣流略盛于邊緣的分布狀態(tài),透氣性指數(shù)下降至13.5%左右。之后,球團礦比例逐漸增加(見表2),裝料制度 隨著高爐煤氣流的變化也匹配調整。
2.2 試驗過程中渣鐵成分變化情況
隨著球團礦配比的逐漸增加,燒結礦配比的逐漸下降,渣中MgO升高,流動性變好,但高爐渣中的TiO?也逐漸升高,在2017年2月球團礦配比達到70%以上時,爐渣的流動性變差,隨后采取了降低爐渣堿度的措施,提高了爐渣的流動性。試驗過程中爐渣成分變化情況見表3。同樣,鐵水中含[Ti]量逐漸增加,含[P]量逐漸降低,鐵水的流動性變差。試驗過程中鐵水成分變化情況見表4。
2.3 試驗過程中爐缸碳磚溫度變化
在試驗前高爐爐缸磚襯7.500mJ點、7.500mG點、7.846mH點溫度就存在偏高的現(xiàn)象。在提高球團礦配比過程中,由于渣鐵成分和裝料制度發(fā)生變化,爐缸碳磚溫度一直持續(xù)上漲,試驗初期上漲較快,隨后變緩慢。其中7.500mJ點溫度,由試驗初期的2016年9月1日483℃,持續(xù)漲至 2017年1月14日時的714℃。為控制溫度上漲,連續(xù)采取了降低富氧,控制產(chǎn)量的措施,爐缸磚襯溫度逐漸下降并穩(wěn)定。圖1為爐缸側壁碳磚溫度曲線,曲線由上至下依次為:7.500mJ點曲線,7.500mG點曲線,7.846mH點曲線。
2.4 試驗過程中高爐經(jīng)濟技術指標
隨著球團礦配比的增加,高爐內料柱的透氣性升高,雖然進行了裝料制度的調整,透氣性指數(shù)依舊保持在13.2%~13.7%之間,與試驗前透氣性指數(shù)12.5%相比仍然偏高,導致煤氣利用率低于試驗前水平,同時由于爐缸局部磚襯溫度偏高,采取了降低富氧,控制產(chǎn)量的護爐措施,造成燃料比偏高。具體高爐經(jīng)濟技術指標情況見表5。
3 結語
唐鋼煉鐵廠不銹鋼分廠在1號450m3高爐進行了高比例球團礦冶煉試驗,通過對高爐爐況、渣、鐵、爐缸碳磚溫度和高爐經(jīng)濟技術指標的分析,獲得一些有益的經(jīng)驗和結論。
(1)高爐在進行試驗前,做了大量試驗測算和規(guī)劃工作,保證了試驗用球團礦的成分和性能滿足試驗過程。在這種條件下,通過調整高爐基本操作制度,球團礦比例配加至80%時,保持高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行是可行的。
(2)在高比例球團礦配加過程中,由于球團礦含TiO?高于燒結礦,要及時調整高爐入爐礦的鈦負荷,防止出現(xiàn)爐缸不活躍的現(xiàn)象。
(3)在調整爐料結構的過程中,出現(xiàn)了爐內煤氣流過分發(fā)展,透氣性指數(shù)升高的現(xiàn)象,應通過調整高爐的操作制度,提高高爐煤氣利用率。
(4)本次試驗中所用的球團礦SiO?含量較高,不得不配加少量石灰石平衡爐渣堿度。
(5)在提高球團礦比例過程中,試驗前期2016年9月~11月,渣中MgO偏高,爐渣流動性變好,爐缸溫度上升較快,為控制溫度上漲,連續(xù)采取了降低富氧,控制產(chǎn)量的措施,導致試驗過程中,產(chǎn)量不高,對燃料比也有一定影響。