陜西龍門鋼鐵有限責任公司(以下簡稱龍鋼公司)現(xiàn)有2座球團豎爐,年產(chǎn)球團180萬t,基本滿足高爐用料需求。為了穩(wěn)定高爐渣中鎂含量,選擇在燒結(jié)生產(chǎn)中大量配加鎂質(zhì)熔劑或使用高鎂鐵礦粉兩種途徑提高燒結(jié)礦鎂帶入量,但由此引發(fā)了燒結(jié)礦強度降低、返礦率增大等一系列問題,導致鐵前成本居高不下。大量研究發(fā)現(xiàn),為降低燒結(jié)礦鎂含量,提升燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量,將一部分氧化鎂轉(zhuǎn)加至球團礦,可以在球團礦中形成鎂橄欖石和偏硅酸鎂等高熔點物質(zhì),有效改善球團礦的冶金性能,但也會降低球團礦強度,增大球團返礦率,提高焙燒制度控制要求,加大生產(chǎn)操作難度。目前,我國鎂質(zhì)球團主要以鏈篦機–回轉(zhuǎn)窯為焙燒設(shè)備,相關(guān)工藝制度趨于成熟。然而,國內(nèi)尚存在大量豎爐,在國內(nèi)現(xiàn)有爐料結(jié)構(gòu)體系中,如何實現(xiàn)豎爐生產(chǎn)高品質(zhì)鎂質(zhì)球團具有重要的現(xiàn)實意義和應用價值。
近年來,龍鋼針對鎂質(zhì)球團生產(chǎn)進行了大量研究。試驗開展初期,向球團礦原料中配加白云石粉(18.50%MgO)或高鎂灰(29.34%MgO),一定程度上提高了球團的鎂含量,但由于白云石粉、高鎂灰的鎂含量低,所需配加量較大,并且粒度較粗,導致生球強度指標下滑,爐況惡化,無法高效生產(chǎn)。進入2020年后,龍鋼公司以高鎂含量的輕燒鎂粉為鎂質(zhì)添加劑,進行了嘗試性研究,明確了高鎂含量的輕燒鎂粉為鎂質(zhì)球團的合理添加劑,能夠保證球團具有較好的抗壓強度,且對球團礦品位影響較低。為進一步系統(tǒng)分析豎爐使用輕燒鎂粉對提鎂后球團礦質(zhì)量及冶金性能的變化規(guī)律,龍鋼在實驗室研究基礎(chǔ)上,基于現(xiàn)有原料條件,開展了豎爐生產(chǎn)鎂質(zhì)球團的工業(yè)試驗,力求達到高爐爐料綜合品位提高的目標,以期為豎爐焙燒球團企業(yè)生產(chǎn)鎂質(zhì)球團提供借鑒。
01 鎂質(zhì)球團工業(yè)生產(chǎn)試驗
1.1 原料分析
鎂質(zhì)球團工業(yè)試驗生產(chǎn)期間配加的含鐵精礦由35%精礦A、20%精礦B、16%精礦C、29%精礦D組成,配加0.3%~0.6%的輕燒鎂粉和1.8% 的膨潤土。所用膨潤土主要指標為:膠質(zhì)價6.3mL/g,蒙脫石質(zhì)量分數(shù)83.9%,膨脹容19.33mL/g,吸水率217%。表1為各種原料的化學成分及粒度組成。
1.2 生產(chǎn)階段
試驗基準期內(nèi)不配加輕燒鎂粉,球團鎂含量為0.69%。試驗期分為3個階段:第一階段配加0.3%的輕燒鎂粉,球團鎂含量控制在1.15%左右;第二階段配加0.40%的輕燒鎂粉,球團鎂含量控制在1.20%左右;第三階段配加0.6%的輕燒鎂粉,球團鎂含量控制在1.40%左右。
1.3 豎爐操作
豎爐操作參數(shù)指標如表2所示。
由表2可以看出,與基準期相比,煙罩溫度、烘干床溫度、燃燒室溫度均有所提高,其中,烘干床溫度提高30~70℃,燃燒室溫度提高10~40℃,煤氣流量提高約900m3/h。這主要是由于鎂質(zhì)球團礦焙燒對能量的要求更大,所以豎爐各部位的檢測溫度值均不同程度升高,且鎂含量越高,溫度變化越大。豎爐主要的熱量來源為煤氣燃燒,與基準期相比,鎂質(zhì)球團焙燒過程煤氣流量有所提高。生產(chǎn)現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),鎂質(zhì)球團焙燒時,豎爐烘干床上部存在爆裂聲,粉塵和返礦均增加,成品率略有降低。同時,在廢氣總量增加的情況下,燃燒室壓力有所提高,這說明爐內(nèi)透氣性變差,需要控制生球質(zhì)量,提高生球爆裂溫度,改善豎爐焙燒透氣性。
02 試驗結(jié)果與分析
2.1 球團鎂含量對生球質(zhì)量的影響
表3為鎂含量對生球落下強度和抗壓強度的影響。配加輕燒鎂粉后,生球落下強度逐漸增大,但均在4~5次·個-1。與基準期相比,水分略增大,約8.2%~8.3%。隨著氧化鎂含量提高,球團落下強度和抗壓強度均呈增大趨勢,這主要是因為配加的輕燒鎂粉粒度較小,生球內(nèi)部比較致密加水分后輕燒鎂粉中的MgO易形成,膠適狀當增的Mg(OH)2,粘結(jié)力增強,提高了生球的落下強度。
2.2 球團鎂含量對成品球質(zhì)量的影響
2.2.1 抗壓強度
圖1為基準期和試驗期成品球抗壓強度的變化??梢钥吹?,隨著試驗期球團鎂含量的升高,抗壓強度1500~2000N合格率逐漸升高,成品球的平均抗壓強度明顯增加。第三階段球團的平均抗壓強度達到3230N,比基準期提高了178N;抗壓強度1500N、180N和2000N合格率也分別提高6.2%、4.1%、6.5%。
2.2.2 還原性能
MgO含量對球團還原度的影響如圖2所示。可以看出,隨著球團中鎂含量的增加,成品球團礦的還原度指標逐漸提升,冶金性能改善。當氧化鎂含量低于1.0%時,還原度處于50%左右。隨著氧化鎂含量進一步增大,球團還原度快速增加,當氧化鎂含量達到1.4%時,還原度達到60%左右,之后趨于穩(wěn)定。球團還原性能增強的原因是MgO與鐵氧化物結(jié)合生成易還原的鐵酸鎂,并且Mg2+還可以取代Fe2+,抑制難還原的鐵橄欖石相的形成。
2.2.3 低溫還原粉化性能
圖3展示了MgO含量對球團低溫還原粉化性的影響??梢钥闯?,球團的RDI+3.15隨MgO含量的增加逐漸增大,其原因可能是MgO在焙燒時彌散分布于鐵相中,抑制了Fe2O3的還原,同時Mg2+發(fā)揮著穩(wěn)定赤鐵礦晶型的作用,降低了球團礦在還原過程中由于晶型轉(zhuǎn)變而產(chǎn)生的內(nèi)應力。此外,MgO含量的增加阻礙了CaO與Fe2O3的反應,導致液相生成量減少,促進了Fe2O3結(jié)晶,球團的低溫還原粉化性得到提高。
2.2.4 膨脹指數(shù)
MgO含量對球團膨脹指數(shù)的影響如圖4所示。
由圖4可以看出,隨著球團礦中MgO含量由0.69%提升至1.67%,成品球團礦膨脹指數(shù)維持在8%~12%,擬合曲線顯示球團膨脹指數(shù)稍有下降,分析可能是MgO與鐵氧化物形成穩(wěn)定的FeO·MgO,降低了球團的膨脹率。
2.2.5 軟熔性能
表4是成品球軟熔性能試驗結(jié)果??梢奙gO含量從0.95%升高至1.57%,成品球團礦T10、T40、Ts變化不大,Td呈升高趨勢,升高幅度達35℃,達到1355℃,低于燒結(jié)礦Td(1450℃)。
使用鎂質(zhì)球團前后進行模擬爐料結(jié)構(gòu)的軟熔性能試驗,結(jié)果見表5??芍琓10、T40、Ts及Td變化不大,熔化區(qū)間基本持平,但軟化區(qū)間降低13℃,軟熔區(qū)間降低24℃。試驗證明使用鎂質(zhì)球團后,爐料軟熔性能有向好趨勢,試應到高爐內(nèi),軟熔帶變窄,有利于降低煤氣上升阻力,改善料柱透氣性。
2.3 配加鎂質(zhì)球團礦對高爐冶煉的影響
通過球團礦提鎂,爐渣鎂鋁比提高了0.04,鐵水硫含量降低了0.004%,爐渣流動性得到改善,脫硫效率提高,如表6所示。
03 經(jīng)濟效益評估
通過合理選擇鎂質(zhì)熔劑、調(diào)整熱工參數(shù)、強化過程管控,龍鋼配加輕燒鎂粉生產(chǎn)鎂質(zhì)球團礦的工業(yè)實踐獲得了成功。第三階段球團礦中鎂含量控制在1.4%左右,與基準期相比,單位原料成本上升0.66元/t,生產(chǎn)成本上升101.803萬元/a,球團礦提鎂后降低了燒結(jié)過程鎂質(zhì)熔劑、煤粉、石灰石等的使用量,燒結(jié)原燃料成本降低1.47元/t,燒結(jié)礦生產(chǎn)成本降低764.116萬元/a。
同時,因使用鎂質(zhì)球團礦,高爐焦比降低3.23kg/t,以目前焦炭價格2045元/t計算,高爐冶煉成本下降3302.675萬元/a。綜合各工序生產(chǎn)成本,龍鋼配用鎂質(zhì)球團工業(yè)生產(chǎn)節(jié)約煉鐵成本共計3964.988萬元/a。
04 結(jié)論
(1)豎窯生產(chǎn)鎂質(zhì)球團過程中,選用輕燒鎂粉作為鎂質(zhì)添加劑,烘干床溫度提高30~70℃,燃燒室溫度提高10~40℃,煤氣流量提高約900m3/h。通過嚴格管控,可以生產(chǎn)滿足高爐需求的優(yōu)質(zhì)球團。
(2)隨著氧化鎂含量提高,球團落下強度和抗壓強度均呈增大趨勢。成品球團礦的還原度指標逐漸提升,冶金性能改善,同時平均抗壓強度和RDI+3.15明顯提高,膨脹指數(shù)相對穩(wěn)定,維持在8%~12%。
(3)MgO含量從0.95%升高至1.57%,成品球團礦T10、T40、Ts變化不大,Td呈升高趨勢,升高幅度達35℃,最高為1355℃。熔化區(qū)間基本持平,軟化區(qū)間降低13℃,軟熔區(qū)間降低24℃。
(4)龍鋼配加輕燒鎂粉生產(chǎn)球團礦,第三階段球團的鎂含量控制在1.4%左右,降低了燒結(jié)過程鎂質(zhì)熔劑、煤粉、石灰石等的使用量,降低高爐焦比3.23kg/t,綜合各工序生產(chǎn)成本,龍鋼配用鎂質(zhì)球團工業(yè)生產(chǎn)節(jié)約煉鐵成本3964.988萬元/a。