唐鋼煉鐵廠不銹鋼分廠1號(hào)高爐爐容為450m3,于2013年4月29日大修后開(kāi)爐,正常物料結(jié)構(gòu)為75%燒結(jié)礦+10%球團(tuán)礦+15%外礦塊。2016年根據(jù)公司要求,于9月開(kāi)始進(jìn)行了高爐高比例球團(tuán)冶煉試驗(yàn),10月底前球團(tuán)配比達(dá)到35%,2017年2月前球團(tuán)礦目標(biāo)配比達(dá)到60%以上,最高達(dá)到80%。
在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中,隨著球團(tuán)礦比例的不斷提高,爐內(nèi)煤氣流也不斷發(fā)生變化,通過(guò)對(duì)高爐操作制度的調(diào)整,確保了1號(hào)高爐的全試驗(yàn)過(guò)程爐況穩(wěn)定。另外對(duì)高爐爐況、渣、鐵、爐缸碳磚溫度和高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的變化情況進(jìn)行了記錄、跟蹤和分析,獲得了一些有益的經(jīng)驗(yàn)和結(jié)論。
1 試驗(yàn)前準(zhǔn)備工作
1.1 槽下礦倉(cāng)的準(zhǔn)備
試驗(yàn)前1號(hào)高爐礦倉(cāng)分布為:5個(gè)燒結(jié)礦倉(cāng)(編號(hào)分別為S1、S2、S3、S4、S5)+2個(gè)球團(tuán)礦倉(cāng)(編號(hào)為Q2、Q3)+2個(gè)塊礦倉(cāng)(編號(hào)為Q1、Q4)+4 個(gè)雜礦倉(cāng)(編號(hào)為Z1、Z2、Z3、Z4)。由于這次高比例球團(tuán)礦冶煉試驗(yàn),槽下存儲(chǔ)的球團(tuán)礦量相應(yīng)要增加,需要將部分燒結(jié)礦倉(cāng)更改為球團(tuán)礦倉(cāng),因此,在試驗(yàn)前要對(duì)變更用途料的礦倉(cāng)槽下篩網(wǎng)進(jìn)行更換,篩網(wǎng)由適用于燒結(jié)礦和外塊礦篩分的篩網(wǎng)更換為適用于球團(tuán)礦篩分的篩網(wǎng)。
1.2 球團(tuán)礦的準(zhǔn)備
在燒結(jié)礦堿度及其他原料成分不變的情況下,要提高球團(tuán)礦的比例,而又要保持正常爐渣堿度(R2=1.15±0.05),增加部分的球團(tuán)礦成分是與原酸性球團(tuán)礦成分不同的,根據(jù)反復(fù)測(cè)算,試驗(yàn)用球團(tuán)礦的種類(lèi)和成分如表1所示。
從以上球團(tuán)礦成分可以看出,SiO? 含量均較高,CaO、Al?O? 含量低于燒結(jié)礦。為平衡爐渣堿度,鎂質(zhì)酸性球團(tuán)礦1、鎂質(zhì)酸性球團(tuán)礦2和鎂質(zhì)溶劑球團(tuán)礦分別配加了不同量的鈣質(zhì)添加劑和鎂質(zhì)添加劑,使得鎂質(zhì)酸性球團(tuán)礦1、鎂質(zhì)酸性球團(tuán)礦2和鎂質(zhì)溶劑球團(tuán)礦的MgO和CaO含量均高于酸性球團(tuán)礦。另外鎂質(zhì)酸性球1和鎂質(zhì)溶劑球團(tuán)礦中的TiO?含量較高,隨著配比的增加,高爐鈦負(fù)荷升高,對(duì)爐缸正常工作狀態(tài)造成部分影響。
2 試驗(yàn)過(guò)程
2.1 試驗(yàn)中球團(tuán)礦配比提高過(guò)程
2016年8月31日為高比例球團(tuán)冶煉試驗(yàn)做準(zhǔn)備,高爐物料配比由70%燒結(jié)礦+18%青龍球(酸性球團(tuán)礦)+12%外礦塊,變?yōu)?0%燒結(jié)礦+20%青龍球(酸性球團(tuán)礦)+外礦塊10%。
9月1日物料配比變?yōu)?9%燒結(jié)礦+19%青龍球+2%外礦塊。外礦塊減量后,高爐透氣性指數(shù)由12.5%左右,上升至14.5%~15%之間,燃料比由535kg/t上升至545~550kg/t,邊緣煤氣流發(fā)展,因此當(dāng)日由單環(huán)布料改為多環(huán)布料,后又根據(jù)煤氣流分布情況對(duì)布料角度稍作調(diào)整,至8日達(dá)到了中心和邊緣煤氣流均可見(jiàn),且中心氣流略盛于邊緣的分布狀態(tài),透氣性指數(shù)下降至13.5%左右。之后,球團(tuán)礦比例逐漸增加(見(jiàn)表2),裝料制度 隨著高爐煤氣流的變化也匹配調(diào)整。
2.2 試驗(yàn)過(guò)程中渣鐵成分變化情況
隨著球團(tuán)礦配比的逐漸增加,燒結(jié)礦配比的逐漸下降,渣中MgO升高,流動(dòng)性變好,但高爐渣中的TiO?也逐漸升高,在2017年2月球團(tuán)礦配比達(dá)到70%以上時(shí),爐渣的流動(dòng)性變差,隨后采取了降低爐渣堿度的措施,提高了爐渣的流動(dòng)性。試驗(yàn)過(guò)程中爐渣成分變化情況見(jiàn)表3。同樣,鐵水中含[Ti]量逐漸增加,含[P]量逐漸降低,鐵水的流動(dòng)性變差。試驗(yàn)過(guò)程中鐵水成分變化情況見(jiàn)表4。
2.3 試驗(yàn)過(guò)程中爐缸碳磚溫度變化
在試驗(yàn)前高爐爐缸磚襯7.500mJ點(diǎn)、7.500mG點(diǎn)、7.846mH點(diǎn)溫度就存在偏高的現(xiàn)象。在提高球團(tuán)礦配比過(guò)程中,由于渣鐵成分和裝料制度發(fā)生變化,爐缸碳磚溫度一直持續(xù)上漲,試驗(yàn)初期上漲較快,隨后變緩慢。其中7.500mJ點(diǎn)溫度,由試驗(yàn)初期的2016年9月1日483℃,持續(xù)漲至 2017年1月14日時(shí)的714℃。為控制溫度上漲,連續(xù)采取了降低富氧,控制產(chǎn)量的措施,爐缸磚襯溫度逐漸下降并穩(wěn)定。圖1為爐缸側(cè)壁碳磚溫度曲線,曲線由上至下依次為:7.500mJ點(diǎn)曲線,7.500mG點(diǎn)曲線,7.846mH點(diǎn)曲線。
2.4 試驗(yàn)過(guò)程中高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
隨著球團(tuán)礦配比的增加,高爐內(nèi)料柱的透氣性升高,雖然進(jìn)行了裝料制度的調(diào)整,透氣性指數(shù)依舊保持在13.2%~13.7%之間,與試驗(yàn)前透氣性指數(shù)12.5%相比仍然偏高,導(dǎo)致煤氣利用率低于試驗(yàn)前水平,同時(shí)由于爐缸局部磚襯溫度偏高,采取了降低富氧,控制產(chǎn)量的護(hù)爐措施,造成燃料比偏高。具體高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)情況見(jiàn)表5。
3 結(jié)語(yǔ)
唐鋼煉鐵廠不銹鋼分廠在1號(hào)450m3高爐進(jìn)行了高比例球團(tuán)礦冶煉試驗(yàn),通過(guò)對(duì)高爐爐況、渣、鐵、爐缸碳磚溫度和高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的分析,獲得一些有益的經(jīng)驗(yàn)和結(jié)論。
(1)高爐在進(jìn)行試驗(yàn)前,做了大量試驗(yàn)測(cè)算和規(guī)劃工作,保證了試驗(yàn)用球團(tuán)礦的成分和性能滿足試驗(yàn)過(guò)程。在這種條件下,通過(guò)調(diào)整高爐基本操作制度,球團(tuán)礦比例配加至80%時(shí),保持高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行是可行的。
(2)在高比例球團(tuán)礦配加過(guò)程中,由于球團(tuán)礦含TiO?高于燒結(jié)礦,要及時(shí)調(diào)整高爐入爐礦的鈦負(fù)荷,防止出現(xiàn)爐缸不活躍的現(xiàn)象。
(3)在調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)的過(guò)程中,出現(xiàn)了爐內(nèi)煤氣流過(guò)分發(fā)展,透氣性指數(shù)升高的現(xiàn)象,應(yīng)通過(guò)調(diào)整高爐的操作制度,提高高爐煤氣利用率。
(4)本次試驗(yàn)中所用的球團(tuán)礦SiO?含量較高,不得不配加少量石灰石平衡爐渣堿度。
(5)在提高球團(tuán)礦比例過(guò)程中,試驗(yàn)前期2016年9月~11月,渣中MgO偏高,爐渣流動(dòng)性變好,爐缸溫度上升較快,為控制溫度上漲,連續(xù)采取了降低富氧,控制產(chǎn)量的措施,導(dǎo)致試驗(yàn)過(guò)程中,產(chǎn)量不高,對(duì)燃料比也有一定影響。