首鋼股份3號高爐(4000m3)主要采用66%高堿度燒結(jié)礦+27%普通酸性球團礦+7%塊礦的爐料結(jié)構(gòu)。燒結(jié)礦生產(chǎn)能耗高、氣體污染物排放多,且遷安境內(nèi)鐵礦石資源多為貧礦,選礦所得精礦粉粒度較細,更適合生產(chǎn)球團礦,且大比例球團礦冶煉具有高品位、低渣比、低能耗、低排放的特點,節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢明顯。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資源平衡安排,3號高爐于2019年8月4日開展高球團礦配比冶煉試驗。球團礦比例由27%提高到38%后,由于球團礦堆角小,易滾動,軟熔溫度低的缺點,影響了高爐煤氣流分布,造成爐況波動。通過各種調(diào)整,實現(xiàn)了球團礦在爐內(nèi)布料平臺的準確控制,改善煤氣流分布,保證了高爐穩(wěn)定順行。
高球團礦配比對高爐冶煉的影響
與燒結(jié)礦相比,球團礦具有含鐵品位高、 粒度均勻、 冷態(tài)強度高、FeO含量低等優(yōu)點,但是球團礦的缺點也十分明顯:
(1)球團礦堆角小,易滾動。隨著球團礦比例不斷增加,這種滾動更為明顯,從而使得料面形狀難以穩(wěn)定,煤氣穩(wěn)定性降低。
(2)球團礦受熱還原時容易發(fā)生膨脹,影響高爐下料的均勻性,進而影響高爐爐況的穩(wěn)定。
(3)球團礦的軟熔溫度較低,在爐料下降過程中,過早的軟化造成軟熔區(qū)間變寬,軟熔帶變厚,且軟培帶根部整體上移,使得料柱的透氣性惡化,高爐壓差升高,影響煤氣流分布。
(4)球團礦比例提高后,含鐵爐料的粒度降低,與焦炭層的“界面效應(yīng)”增加,影響高爐的順行狀況 。
主要原料成分及性能
普通酸性球團礦高溫冶金性能較差,難以滿足大高爐高球團礦配比冶煉試驗的要求。經(jīng) 與公司協(xié)調(diào), 給3號高爐調(diào)配京唐堿性球團礦,采用燒結(jié)礦配加京唐堿性球團礦、 酸性球團礦、 生礦的爐料結(jié)構(gòu)。試驗用主要原料成分及性能見表1。與普通酸性球團礦相比,京唐堿性球團礦的還原膨脹率降低到平均17.4%,成品球1014mm粒級比例達到77%。球團礦質(zhì)量的改善,為高爐高球團礦配比冶煉試驗提供了有力支撐。
高球團礦配比冶煉試驗
3.1試驗簡況
3號高爐高球團礦配比冶煉試驗,計劃采用兩步走策略:
(1)以提高球團礦比例為主,不過分追求技術(shù)經(jīng)濟指標,給冶煉試驗創(chuàng)造寬松條件。
(2)球團礦比例達到45%后,通過優(yōu)化高爐操作制度改善技術(shù)經(jīng)濟指標。實際上,由于京唐堿性球團礦斷供,球團礦比例只提高至38%。試驗期間球團礦比例的變化如圖1所示。
理論上,高品位球團礦比例提高后,爐料整體品位提高,渣比降低,高爐燃料比應(yīng)該下降。但實際上,由于球團礦比例提高后,煤氣流分布不穩(wěn)定,熱負荷頻繁波動,爐溫波動大,燃料比并沒有降低,而略有所上升,從512—516kg/t上升至517—525/t。試驗期間,燃料比及入爐焦比的變化如圖2所示。
3.2主要操作參數(shù)的變化
3號高爐高球團礦配比冶煉試驗期間,重點觀察了煤氣流分布、Z值、W值、軟水差、透氣性指數(shù)等操作參數(shù)的變化。
(1)煤氣利用率
由圖3可知,球團礦比例提高后,煤氣利用率變化明顯,煤氣穩(wěn)定性變差。其主要原因是:布料時球團礦頻繁滾動,料面不穩(wěn)定,造成煤氣流不穩(wěn);球團礦受還原時容易發(fā)生膨脹,料柱透氣性惡化,爐況波動。
(2)Z值、W值
試驗前期,隨著球團礦比例逐步提高,高爐中心溫度逐漸降低,中心加重,Z值震蕩走低。中后期調(diào)整,中心漸開,Z值升高。試驗中期適度發(fā)展邊沿氣流,高爐的W值逐漸走高。試驗后期穩(wěn)定邊沿,W值趨于平穩(wěn)。3號高爐Z值和W值變化如圖4所示。
(3)上部軟水溫差
由圖5可看出,試驗前期球團礦比例提高,高爐上部軟水溫差升高,表明邊沿氣流發(fā)展,爐身中下部渣皮脫落嚴重,爐墻溫度升高。試驗中后期邊沿氣流趨穩(wěn)定,上部軟水溫差震蕩下降。
(4)透氣性指數(shù)
由圖6可看出,隨著球團礦比例逐步提高,高爐透氣性指數(shù)趨小。試驗后期,球團礦比例≥35%,并持續(xù)6天后,高爐透氣性指數(shù)急劇減小,說明大比例配吃球團礦,對高爐透氣性的影響有一定的累積效應(yīng),這種累積效應(yīng)在大高爐冶煉中尤為明顯。主要是球團礦比例提高后,含鐵爐料與焦炭層的“界面效應(yīng)”累積增加,加之大高爐的冶煉“慣性”,料柱透氣性嚴重惡化。
3.3高爐操作的調(diào)整
(1)原燃料調(diào)整
球團礦比例提高后,爐渣(Al2O3)含量上升幅度較大,(MgO)含量呈下降趨勢。為改善爐渣流動性,將燒結(jié)礦(MgO)含量適當上調(diào),爐渣中(MgO、Al2O3)和爐渣堿度控制在合理范圍。試驗前后高爐爐渣中(MgO)、(Al2O3)、鎂鋁比及堿度的變化如圖7所示。由圖可知,爐渣鎂鋁比、堿度均基本穩(wěn)定。
試驗期間,保持焦炭質(zhì)量穩(wěn)定,入爐一級焦比例≥75%,波動要小。燒結(jié)礦以自產(chǎn)燒結(jié)礦為主,保持燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定,不配吃外購燒結(jié)礦,二燒比例英≥85%,不發(fā)生大的波動。加強現(xiàn)場取樣管理,確保原燃料質(zhì)量不發(fā)生大的波動。加強原燃料篩分力度,減少粉末入爐。
(2)操作制度調(diào)整
根據(jù)相關(guān)操作參數(shù)變化,爐內(nèi)操作制度也做出了相應(yīng)調(diào)整。
一是調(diào)整料罐放料方式
球團礦易滾動,在布料時容易滾向中心漏斗和邊沿爐墻處,使中心和邊沿兩股氣流均有所減弱,不利于爐況順行。為此:
①調(diào)整放料延時,適當延長球團礦在N1皮帶上的長度,使球團礦與燒結(jié)礦充分混勻;
②調(diào)整料罐放料順序,盡量將球團礦放在礦料批中段,布料時球團礦落在礦石環(huán)帶的中,燒結(jié)礦分布在礦石環(huán)帶兩端,減少球團礦往邊沿和中心滾動,減輕對軟熔帶和煤氣分布的影響。
二是調(diào)整裝料制度(見表2)
試驗初期,球團礦比例<30%,對高爐煤氣流影響并不明顯??紤]到球團礦使軟熔帶上移,造成中心氣流受抑制,布料以拓寬焦炭平臺為主,讓 礦 料批中的球團礦布在礦石環(huán)帶中間,疏松中心氣流為主。球團礦比例提高至32%,由于球團礦易滾動的特性, 料面形狀開始不穩(wěn)定,十字測溫中心溫度下降。將焦炭布料擋位6的2圈焦炭改為擋位6、7各1圈焦炭,中心擋位焦炭不變,穩(wěn)定焦炭平臺。試驗后期, 球團礦比例≥35%邊沿氣流趨發(fā)展,中心氣流不足,采用適當發(fā)展中心氣流、穩(wěn)定邊沿氣流的裝料制度。布料調(diào)整為焦炭中心擋位7、8不動,其余礦焦擋位角度整體外移0.5°。
三是調(diào)整送風(fēng)制度
送風(fēng)制度決定了風(fēng)口回旋區(qū)的大小、 形狀和煤氣流的一次分布, 對活躍爐缸起著重要作用。試驗后期,球團礦比例≥35%,中心氣流受壓制嚴重,邊沿氣流發(fā)展。為吹透中心,加大了實際風(fēng)速,保證實際風(fēng)速≥260m/s,以提高鼓風(fēng)動能,活躍中心爐缸。
四是調(diào)整熱制度
球團礦比例≥35%后,高爐操作爐型變化明顯,軟溶帶根部整體上移, 爐腹到爐身下部渣皮脫落嚴重,熱負荷頻繁波動,試驗期間高爐爐溫和物理熱控制在中上,力求穩(wěn)定,減少波動 。
(3)認真做好爐前出鐵工作,加強外圍設(shè)備的點檢和維護。球團礦比例提高后,邊沿氣流發(fā)展, 爐墻頻繁的脫落,尤其是下部爐墻脫落,也直接或間接造成了鐵口卡鐵流現(xiàn)象變多,使得鐵口不見渣、見渣晚、見渣后斷流的次數(shù)有所增加。因此, 必須把握好出鐵節(jié)奏,保證重疊,杜絕間隔出鐵,保證渣鐵出凈。同時,要加強外圍設(shè)備的點檢和維護,杜絕因設(shè)備故障影響髙爐整體生產(chǎn)。
小結(jié)
本次試驗,首鋼股份3號高爐進行了持續(xù)18天的燒結(jié)礦配加堿性團礦、酸性球團礦、 生礦的冶煉探索,最高球團礦比例達到38%,并持續(xù)了6天。試驗驗證了球團礦質(zhì)量是髙球團礦比例冶煉是否成功的關(guān)鍵,基本掌握了高爐高球團礦配比冶煉時操作制度的調(diào)整規(guī)律,為后續(xù)高球團礦配比冶煉生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定積累了寶貴經(jīng)驗。
(1)試驗證明,球團礦比例<30%,對高順行影響不大。球團礦比例≥35%,高爐操作爐型變化明顯,煤氣流分布不穩(wěn)。通過調(diào)整料罐放料方式,實現(xiàn)了球團礦在爐內(nèi)布料平臺上的準確控制,穩(wěn)定了煤氣流分布,改善了煤氣利用率。
(2)布料調(diào)整上,球團礦比例<32%,以拓寬、穩(wěn)定焦炭平臺為主,穩(wěn)定煤氣流。球團礦比例≥35%, 以“發(fā)展中心,穩(wěn)定邊沿” 為主,活躍爐缸,力保順行。
(3)球團礦比例≥35%,高爐中心氣流受到抑制,采用了加大實際風(fēng)速,提高鼓風(fēng)動能的操作對策,保證了中心煤氣通路。
(4)球團礦比例提高后,熱負荷頻繁波動,爐溫起伏明顯,燃料比略有所上升。