本文針對河鋼宣鋼鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)中存在的工序能耗高、球團(tuán)質(zhì)量流動大、回轉(zhuǎn)密結(jié)圈等問題,通過開展產(chǎn)線對標(biāo)、工藝測定研究,找到了問題癥結(jié)所在,并通過制定實(shí)施生球造球優(yōu)化、輥篩篩分優(yōu)化、鏈箅機(jī)三段溫度壓力優(yōu)化、回轉(zhuǎn)窯環(huán)冷機(jī)用風(fēng)優(yōu)化四大工藝優(yōu)化方案,回轉(zhuǎn)密結(jié)圈時間由1.5個月延長到4個月,產(chǎn)量達(dá)3145t/d,鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)波動小,可長周期穩(wěn)定順行,產(chǎn)線質(zhì)量、效率大大提升。
球團(tuán)生產(chǎn)工藝是一種通過高溫氣體焙燒,把細(xì)磨的鐵精礦粉制成球團(tuán)的方法。球團(tuán)礦作為良好的高爐爐料,與高堿度燒結(jié)礦搭配,可使高爐達(dá)到增產(chǎn)、節(jié)能,提高經(jīng)濟(jì)效益的目的,是鋼鐵生產(chǎn)中的重要一環(huán)。鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯氧化球團(tuán)生產(chǎn)線具有產(chǎn)品質(zhì)量高、原料適應(yīng)性強(qiáng)、單機(jī)生產(chǎn)能力大、可用煤做燃料、操作成本低等優(yōu)點(diǎn),是目前國內(nèi)外大型氧化球團(tuán)生產(chǎn)線首選的生產(chǎn)設(shè)備。河鋼宣鋼煉鐵廠球團(tuán)作業(yè)區(qū)1#鏈箅機(jī)回轉(zhuǎn)窯年產(chǎn)100萬t合格的氧化球團(tuán)礦,生產(chǎn)工藝十分復(fù)雜,整條生產(chǎn)線由原料系統(tǒng)、配料系統(tǒng)、烘干系統(tǒng)、潤磨系統(tǒng)、造球系統(tǒng)、鏈箅機(jī)系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)、環(huán)冷機(jī)等多個系統(tǒng)構(gòu)成。投產(chǎn)以來,工序能耗高、造球質(zhì)量波動大、回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈周期短等問題嚴(yán)重制約了球團(tuán)礦的生產(chǎn)效率?;诤愉撔?#回轉(zhuǎn)窯的工藝概況和系統(tǒng)功能,針對影響目標(biāo)參數(shù)實(shí)現(xiàn)的限制性因素,制定實(shí)施了4大工藝優(yōu)化方案,即生球質(zhì)量優(yōu)化,鏈箅機(jī)熱工制度優(yōu)化,回轉(zhuǎn)窯環(huán)冷機(jī)用風(fēng)優(yōu)化,輥篩篩分優(yōu)化等措施,旨在提高球團(tuán)礦質(zhì)量,穩(wěn)定生產(chǎn)。
河鋼宣鋼1?;剞D(zhuǎn)窯由于原設(shè)計缺陷、設(shè)備老化、工藝參數(shù)匹配不合理等問題,存在窯頭正壓,回轉(zhuǎn)窯頻繁結(jié)圈,產(chǎn)、質(zhì)量水平低等問題,需從工藝、設(shè)備角度系統(tǒng)分析影響其提產(chǎn)提質(zhì)的關(guān)鍵因素,找準(zhǔn)切入點(diǎn),包括生球質(zhì)量有待提高,生球篩分有待提高,焙燒熱工制度需進(jìn)一步完善,系統(tǒng)用風(fēng)應(yīng)合理調(diào)整以及相關(guān)設(shè)備、設(shè)施優(yōu)化改造。
2.1生球質(zhì)量及成球效果優(yōu)化
2.1.1加強(qiáng)造球前各工序操作,穩(wěn)定原料水分
造球前原料水分的精確控制及水分穩(wěn)定性直接影響生球質(zhì)量和成球效果。若采用濕度最小的礦粉造球,由于毛細(xì)水不足,母球長大很慢,而且結(jié)構(gòu)脆弱、強(qiáng)度極低;若礦粉濕度過大,盡管初始成球較快,但易造成母球相互黏結(jié)變形,生球粒度不均勻,同時過濕的礦粉還容易黏結(jié)在造球盤上。過濕的生球強(qiáng)度也很差,在運(yùn)輸過程中易變形、黏結(jié)破裂;干燥焙燒時將導(dǎo)致料層的透氣性變差,爆裂溫度降低,干燥焙燒時間延長,產(chǎn)量與質(zhì)量下降。
一般,礦粉的適宜成球水分是8%~10%,且水分波動范圍很窄,一般不超過±0.5%,這就需對造球前水分的穩(wěn)定性加以控制。
(1)為穩(wěn)定干燥工序,實(shí)行每日跑盤制度,發(fā)現(xiàn)下料量超出正常范圍時,及時進(jìn)行處理,保證下料的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。針對高爐煤氣壓力波動大的現(xiàn)狀,對1#回轉(zhuǎn)窯兩臺干燥機(jī)燒嘴的電動調(diào)節(jié)閥進(jìn)行更換,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)。在干燥崗位及中控室安裝煤氣壓力報警裝置,當(dāng)煤氣壓力≤3.0kPa及≥12kPa時或1min內(nèi)煤氣壓力變化超1kPa時觸發(fā)警報,崗位人員根據(jù)煤氣壓力波動情況,及時對煤氣電動調(diào)閥進(jìn)行調(diào)整,從而穩(wěn)定干燥出口水分在(6.0±0.5)%,干燥后水分穩(wěn)定率提高10個百分點(diǎn),如表1所示。
(2)針對潤磨工序,為了提高磨機(jī)精粉處理量,減少磨機(jī)“脹肚”現(xiàn)象,保護(hù)設(shè)備正常運(yùn)行,干燥后水分控制在(6.0±0.5)%,生球造球適宜水分控制在(7.0±0.5)%。通過實(shí)際生產(chǎn)摸索發(fā)現(xiàn),造球盤中大量加水易產(chǎn)生泥疙瘩,導(dǎo)致成球快,生球的質(zhì)量得不到保證,影響后續(xù)生產(chǎn)。通過改變工藝思路,在磨機(jī)后皮帶上增加打水管,對精粉進(jìn)行均勻加水,使造球前原料水分穩(wěn)定在(6.5±0.5)%,這樣造球盤中加水量減少近一半,成球效果及生球質(zhì)量得到了提高,可滿足后續(xù)生產(chǎn)要求。
2.1.2造球工藝優(yōu)化,改善生球質(zhì)量
生球質(zhì)量在很大程度上決定著成品球團(tuán)礦的質(zhì)量和產(chǎn)量,因此力求實(shí)現(xiàn)生球粒度均勻、機(jī)械強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性好、水分適宜。
(1)造球工藝改進(jìn)。造球盤的工藝參數(shù)包括直徑、轉(zhuǎn)速、邊高等。適宜的轉(zhuǎn)速才能使物料沿著造球盤工作面滾動。造球盤的轉(zhuǎn)速與傾角和物料性質(zhì)有關(guān)。傾角過大,圓盤內(nèi)的物料帶不到母球形成區(qū);傾角過小,盤內(nèi)的物料全拋到盤邊,盤心出現(xiàn)空料不能造球。造球盤的傾角一般為45°~50°。造球盤的邊高與傾角和直徑有關(guān),傾角小,邊高越大,填充率也越大,成球時間越長。經(jīng)生產(chǎn)觀察,以出球效果及生球質(zhì)量好的造球盤為標(biāo)準(zhǔn),對其他造球盤進(jìn)行工藝調(diào)整,將造球盤的角度均調(diào)整為47°,旋轉(zhuǎn)刮刀的轉(zhuǎn)速均調(diào)整為10r/min,旋轉(zhuǎn)刮刀與底襯的距離調(diào)整為30~40mm。改進(jìn)后,出球效果明顯好轉(zhuǎn),落下強(qiáng)度提升到5~8次,生球流量的穩(wěn)定性、布料的平整性均得到了提升。
(2)造球盤加水設(shè)施優(yōu)化向造球盤內(nèi)加水加料是一項重要和復(fù)雜的操作的。生產(chǎn)過程中水和混合料是分別加入造球盤中,但兩者關(guān)系十分密切,加水與加料配合良好、適宜,才能造出水分適宜、粒度均勻的生球。加入水量與生球質(zhì)量有較大的關(guān)系:加水量低于適宜值,成球速度減慢,生球粒度偏小,出球率減少;加水量高于適宜值,成球速度加快,產(chǎn)量提高,但是生球強(qiáng)度下降。加入造球盤中的物料應(yīng)保證料面疏松。造球過程中加水方法一般有兩種:一是滴狀水,加在下料點(diǎn)區(qū)域,形成母球;一種是霧狀水,噴到母球表面,使其迅速長大。通過對造球盤加水設(shè)施摸索,對造球盤下料小皮帶頭輪位置、加水管的布局和位置、固定刮刀及旋轉(zhuǎn)刮刀、造球盤襯板進(jìn)行了改造。造球盤落料點(diǎn)較之前向盤內(nèi)延伸了100mm,小皮帶下料點(diǎn)到邊板距離達(dá)到43cm(圖1),加水管由之前的一根管增加為互相垂直的兩根管(圖2),成球效果明顯提升。
經(jīng)過改進(jìn),生球的落下強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度及抗磨性能改善,大球、雜球明顯減少,成球效果明顯提升,生球的爆裂溫度有所提高,減少了生球在鏈箅機(jī)中干燥、預(yù)熱時產(chǎn)生的粉末。生球粒級組成見圖3。
2.2大小輥篩改造,提高篩分效果
當(dāng)物料從潤磨機(jī)中潤磨完成之后,會經(jīng)過皮帶機(jī)被傳送到圓盤造球機(jī)之中,開始進(jìn)行造球。從造球盤排出物料不僅有粒度合格的生球,還有部分大球、小球和粉末。為了去除不合格的大球、小球和粉末,必須設(shè)置篩分裝置。篩分裝置包括25根大輥篩、41根小輥篩,大輥篩將>16mm粒級以上的生球及雜球篩分出去,小輥篩將8mm粒級以下的生球及粉末篩分出去,這樣可以避免把大量粉末和超粒級生球帶入鏈箅機(jī),使生球粒度均勻,改善料層透氣性,提高產(chǎn)品球團(tuán)礦的產(chǎn)量、質(zhì)量。輥篩除了篩分功能外,對生球還有再造功能,可使生球進(jìn)一步壓實(shí),去除毛刺,光滑表面,提高強(qiáng)度,有利于生球干燥、焙燒的順利進(jìn)行。經(jīng)研究,對輥篩進(jìn)行了全面改造,提高了篩分效果。
(1)將小輥篩篩輥加長100mm,改造后小輥篩東西兩側(cè)的長度分別比鏈箅機(jī)篦床寬度增加約30mm,保證了鏈箅機(jī)兩邊布料量;同時調(diào)整布料車在各區(qū)域的停留時間。小輥篩東西兩側(cè)加裝把邊,流料板兩側(cè)加裝擋板縮口后,鏈箅機(jī)料面非常平整,從東至西測量料面4個點(diǎn)的高度為:172mm、170mm、169mm、171mm,布料效果非常好(圖4),徹底消除了鏈箅機(jī)東西兩側(cè)布料虧料的現(xiàn)象。
(2)輥篩兩側(cè)與擋料板接觸的位置是輥篩極易損壞的部位,一是由于擋料板與輥篩摩擦而產(chǎn)生磨損,二是從潤磨機(jī)漏出的小鋼球很容易卡在輥篩與擋料板之間的空隙,產(chǎn)生磨損。更換下的輥篩往往中部比較完好,而端部磨損嚴(yán)重,為了提升篩分效果和減少備件的消耗,將輥篩端部300mm由空心改為實(shí)心耐磨不銹鋼材質(zhì)(圖5),提高耐磨性,避免了大球進(jìn)入鏈箅機(jī)的機(jī)會和由于磨損產(chǎn)生輥篩斷裂的事故。
(3)輥篩的安裝傾角也非常重要。傾角過小,會降低篩分能力,不能滿足生產(chǎn)要求;傾角過大,篩分能力有所提高,但會降低篩分效率。1?;剞D(zhuǎn)窯小輥篩角度為11°,略大,利用檢修,將輥篩重新安裝,輥篩角度降至10.5°后,篩分效果及效率明顯提高(圖6)。
(4)球團(tuán)用原料經(jīng)過潤磨機(jī)磨細(xì)后供造球使用,潤磨機(jī)內(nèi)定期添加直徑100mm的鋼球用于磨礦。鋼球經(jīng)過不斷地磨損,直徑越來越小,當(dāng)鋼球直徑小于25mm后,從潤磨機(jī)出料篦板縫中隨物料進(jìn)入下游皮帶,再進(jìn)入造球及輥篩,從而影響造球質(zhì)量及輥篩壽命。為此設(shè)置發(fā)明了揀鋼球裝置(圖7),將出潤磨機(jī)后進(jìn)入皮帶的鋼球揀出,減少對造球及輥篩工序的影響。
通過對造球及輥篩的改造,改善了鏈箅機(jī)布料效果,提高了生球干燥、預(yù)熱效果,球團(tuán)礦質(zhì)量大幅提升;提高了輥篩篩分能力,減少了濕返料進(jìn)入下道工序的含量,使進(jìn)入鏈箅機(jī)的粉末減少,顯著改善回轉(zhuǎn)窯窯況。濕返料量由100t/h降至63t/h,比例由50.0%降至31.5%。
2.3鏈箅機(jī)三段溫度壓力改進(jìn)方案
由于設(shè)計原因,1#鏈箅機(jī)的溫度梯度及熱工參數(shù)合理性不夠,各段溫度差較大,升溫速率快。在原有設(shè)施條件下,人為降低預(yù)熱溫度,對應(yīng)測定布料后入鏈箅機(jī)1#風(fēng)箱碎球粒級及干燥一段煙罩溫度變化情況,找出預(yù)熱段煙罩溫度、干燥一段煙罩溫度與1?;蚁渲兴榱详P(guān)系,確定河鋼宣鋼原料條件下生球爆裂溫度,如表2所示。
由表2可以看出,當(dāng)干燥一段溫度在280℃以下時,1?;蚁渌榍虼蠓葴p少,說明生球爆裂溫度在280~285℃。同時,優(yōu)化干燥二段控制在630~800℃,預(yù)熱段控制在1000~1050℃。合理目標(biāo)溫度參數(shù)確定后,進(jìn)行如下調(diào)整:
(1)鏈箅機(jī)三段內(nèi)隔墻調(diào)整生球干燥的目的是使生球安全地承受預(yù)熱階段的溫度應(yīng)力,避免進(jìn)入預(yù)熱階段時產(chǎn)生裂紋或爆裂。生球的干燥過程也是提高其熱穩(wěn)定性的過程,干燥介質(zhì)的溫度高、流速大、濕度小,則干燥速度快。但若干燥速度過快,則生球表面汽化也快,當(dāng)生球?qū)裥圆顣r,內(nèi)部擴(kuò)散速度低于表面,造成內(nèi)部仍還有水分,而表面已形成干燥外殼,輕者使球產(chǎn)生裂紋,重者產(chǎn)生爆裂。從生產(chǎn)中看,干燥一段的1#灰箱中有大量粉末和碎球,說明生球在干燥一段有爆裂現(xiàn)象。為了降低干燥一段和二段的溫度,將干燥一段和二段之間隔墻的孔封堵六分之五,使孔洞的面積由1.26㎡減至0.20㎡;干燥二段與預(yù)熱段之間隔墻的孔封堵二分之一,使孔洞的面積由040㎡減至0.20㎡。改造后(圖8),干燥一段和干燥二段溫度均降低,加熱速率變慢,使得溫度梯度更加合理,控制了生球爆裂的發(fā)生。改造前與改造后鏈箅機(jī)各段溫度對比見表3。
(2)鏈箅機(jī)煙罩進(jìn)風(fēng)管改造由于生球干燥所需時間占整個焙燒周期的1/4,1?;剞D(zhuǎn)窯東西兩個耐熱風(fēng)機(jī)的回?zé)犸L(fēng)均進(jìn)入干燥一段,而且匯入同一根管道,預(yù)熱段抽回的熱風(fēng)集中在距干燥一段進(jìn)口3~4m的位置,干燥一段內(nèi)的溫度均勻性差,由于熱量集中且位于剛進(jìn)入鏈箅機(jī)煙罩的位置,所以生球極易產(chǎn)生爆裂,也不利于干燥一段干燥作用的發(fā)揮。為此,在煙罩進(jìn)風(fēng)管南側(cè)2m的位置新增加一根直徑1000mm鋼管,與原有舊管道連接,這樣回?zé)犸L(fēng)從南北兩根管道進(jìn)入干燥一段內(nèi),溫度不再集中,溫度均勻性得到改善,提高了干燥效果,如圖9所示。
2.4回轉(zhuǎn)窯環(huán)冷機(jī)用風(fēng)優(yōu)化方案
2.4.1合理調(diào)整主槍內(nèi)外風(fēng)比例及高爐、焦?fàn)t煤氣比例,動態(tài)控制回轉(zhuǎn)窯內(nèi)高溫點(diǎn)位置
(1)優(yōu)化主槍燃燒器內(nèi)、外風(fēng)操作?;剞D(zhuǎn)窯主槍燃燒器從外向內(nèi)通道順序:軸流風(fēng)、旋流風(fēng)、高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、中心風(fēng)(圖10)。煤氣從通道按一定的擴(kuò)散角向外噴出,旋流風(fēng)與噴出的煤氣混合以高速度螺旋前進(jìn),與高速射出的軸流風(fēng)束相遇。軸流風(fēng)束的插入進(jìn)一步增強(qiáng)了煤氣與風(fēng)的混合(包括周圍的二次風(fēng)),并可調(diào)節(jié)火焰的發(fā)散程度,能按需要調(diào)節(jié)火焰的長短、粗細(xì),直到獲得所需的火焰形狀。中心風(fēng)促使中心部分少量回流煤氣燃燒,使燃燒更為充分,并起穩(wěn)流的作用。在燃燒器的外側(cè)增加攏焰罩防止軸向火焰發(fā)散,起到穩(wěn)定火焰的功效。經(jīng)過生產(chǎn)摸索,形成了助燃風(fēng)內(nèi)、外風(fēng)調(diào)整制度及高爐、焦?fàn)t煤氣使用規(guī)定。每周對內(nèi)、外風(fēng)進(jìn)行兩次調(diào)整,開度30%和70%輪換,這樣窯內(nèi)火焰長度就會得到有效調(diào)整,內(nèi)風(fēng)加大后,與噴出的煤氣混合,火焰發(fā)散范圍面積加大;外風(fēng)加大后,與噴出的煤氣混合,可增加火焰長度。通過在生產(chǎn)時使用手持測溫槍對回轉(zhuǎn)窯窯頭、窯中、窯尾各部位進(jìn)行測溫,和檢修時工藝人員對回轉(zhuǎn)窯內(nèi)、外風(fēng)按照不同比例進(jìn)行調(diào)整混合,并進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯,通過觀察放置于回轉(zhuǎn)窯內(nèi)測風(fēng)儀的具體狀態(tài),判斷測量內(nèi)、外風(fēng)可達(dá)到窯內(nèi)最遠(yuǎn)距離相結(jié)合的方法,綜合分析出窯內(nèi)高溫點(diǎn)從原來的5m集中區(qū)域,已擴(kuò)大至窯頭到窯尾之間的30m區(qū)域,高溫點(diǎn)不再集中,能有效防止結(jié)圈的產(chǎn)生。
(2)高爐煤氣用量大、焦?fàn)t煤氣用量小會使窯內(nèi)焙燒溫度不夠,火焰過長,造成球團(tuán)焙燒不充分,影響球團(tuán)礦質(zhì)量;高爐煤氣用量小、焦?fàn)t煤氣用量大,會使窯內(nèi)溫度過高,火焰短且集中,容易形成結(jié)圈。生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),焦?fàn)t煤氣用量2000~2600m3/h、高爐煤氣用量10000~15000m3/h為最適宜的比例,并隨時根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)整,保證窯壁溫度在1200~1250℃。
2.4.2環(huán)冷機(jī)溫度壓力優(yōu)化環(huán)冷機(jī)冷卻是焙燒
球團(tuán)礦過程中的重要環(huán)節(jié),它雖然不直接作用于焙燒固結(jié)過程,卻極大地影響固結(jié)的結(jié)果。冷卻速度過快,沿球團(tuán)半徑收縮不均勻,產(chǎn)生應(yīng)力,使球團(tuán)礦強(qiáng)度降低。當(dāng)冷卻速度為70~80℃/min時,球團(tuán)礦強(qiáng)度最高,既能滿足球團(tuán)礦的強(qiáng)度,要求也能達(dá)到較好的冷卻效果。
改進(jìn)措施如下:
(1)環(huán)冷機(jī)一段與二段、二段與三段風(fēng)箱間通風(fēng)孔全部封堵,環(huán)冷機(jī)一段與二段隔墻下降400mm(圖11),可以有效防止風(fēng)箱間的竄風(fēng),也可以減少環(huán)冷機(jī)一段、二段、三段之間熱量的流通,形成良好的回?zé)釡囟取?/span>
(2)環(huán)冷機(jī)布料厚度由550mm提高至650mm,平料坨刮料,保證布料平整。在滿足冷卻效果的前提下,適當(dāng)降低機(jī)速,可增加厚度,降低冷卻速度,促進(jìn)球團(tuán)礦再次氧化和強(qiáng)度提升。環(huán)冷機(jī)布料料層厚度為550mm時,成品球抗壓強(qiáng)度為2560N/個,布料厚度提高至650mm后,成品球抗壓速度為2580N/個,增加20N/個。調(diào)整前,環(huán)冷一段溫度控制在950℃以上,環(huán)冷二段溫度控制在700~850℃;環(huán)冷一段壓力為2.0~2.3kPa,環(huán)冷二段壓力為1.8~2.1kPa,通過調(diào)整,環(huán)冷一段溫度控制在1000~1050℃,環(huán)冷二段溫度控制在650~750℃;環(huán)冷一段壓力為2.1~2.5kPa,環(huán)冷二段壓力為2.0~2.4kPa,達(dá)到了環(huán)冷一二段不串風(fēng)的效果,環(huán)冷機(jī)熱量得到充分利用,改善了回轉(zhuǎn)窯的焙燒效果,節(jié)省了煤氣使用量。
通過對造球設(shè)施改進(jìn)、參數(shù)優(yōu)化,改善了成球效果,提高了生球流量和質(zhì)量的穩(wěn)定性;輥篩的改造大大提高了篩分效果,減少了粉末入窯量;通過合理進(jìn)行溫度匹配,優(yōu)化工藝參數(shù),有效防止了生球爆裂;對回轉(zhuǎn)窯環(huán)冷機(jī)的用風(fēng)改進(jìn),控制了各部回?zé)犸L(fēng)梯度。扣除因環(huán)保管控及檢修影響的停機(jī),改造前后河鋼宣鋼1?;剞D(zhuǎn)窯主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表4。生球質(zhì)量提升、輥篩篩分改進(jìn)、生球爆裂溫度工業(yè)試驗(yàn)研究、合理參數(shù)的匹配調(diào)整以及回轉(zhuǎn)窯、環(huán)冷機(jī)用風(fēng)的優(yōu)化已在河鋼宣鋼1?;剞D(zhuǎn)窯生產(chǎn)中得到應(yīng)用,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈時間由1.5個月延長至4個月,產(chǎn)量水平明顯提高。
上述措施的創(chuàng)新和應(yīng)用,深化了河鋼宣鋼1#鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯長周期地穩(wěn)定順行,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈時間延長,產(chǎn)量水平提高,達(dá)到3145t/d,在全國同類型鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯中處于先進(jìn)水平。同時,改造后生產(chǎn)設(shè)備維持在較優(yōu)的狀態(tài),降低了生產(chǎn)過程的波動,確保了生產(chǎn)安全、穩(wěn)定和持續(xù)運(yùn)行。