今年以來
中金公司煉鐵廠堅持穩(wěn)中求進工作思路
以集團“提質(zhì)增效深化年”活動為載體
進一步推進精益管理走深走實
一起來看看他們的成果吧~
2024年以來,中金公司煉鐵廠運用精益管理的手段對生產(chǎn)、管理體系進行優(yōu)化和改進,通過技術(shù)創(chuàng)新和團隊協(xié)作,實現(xiàn)經(jīng)濟效益與安全生產(chǎn)的雙贏,為打造低成本高質(zhì)量不銹鋼基地注入了新的活力。
工藝技術(shù)攻關(guān)
挖潛創(chuàng)新降成本
中金公司煉鐵廠1號高爐熱風爐積極開展空燃比優(yōu)化攻關(guān),實現(xiàn)降低燒爐時煤氣消耗量的同時,穩(wěn)定高爐的高風溫。三季度熱風爐的日均煤氣消耗量較二季度降低約10%,每天可節(jié)約成本近1.6萬元。
熱風爐工正在調(diào)節(jié)熱風爐助燃空氣與煤氣配比
該廠噴煤班組進一步探索煙煤噴吹技術(shù),將煙煤與無煙煤按一定的比例混合噴吹。這一做法不僅提高了生產(chǎn)效率,每月還能節(jié)約成本近17萬元。
減少外委費用
自檢自修勇?lián)?/p>
在日常的檢修中,中金公司煉鐵廠堅持“一切成本皆可降”的理念,深入開展修舊利廢、“跑冒滴漏”專項治理活動,深挖內(nèi)潛,節(jié)支降耗,全力減少外委維修項目,精打細算過“緊日子”,促進企業(yè)降本增效。據(jù)統(tǒng)計,今年上半年該廠持續(xù)將修舊利廢作為成本管控有效手段,降成本超130萬元。
對TRT電機進行維護保養(yǎng)
3月份,該廠2號高爐車間職工在檢查TRT電機時,發(fā)現(xiàn)透平機內(nèi)有異物,導致繞組外部絕緣層出現(xiàn)輕微損傷,存在安全隱患。經(jīng)過與廠家溝通,由廠家派出技術(shù)員指導職工自行維修,清除機內(nèi)異物,修復損傷部位,并對重要部件進行檢測、清洗、噴漆等工作,使電機達到正常投運的標準。此次應委自修節(jié)約了大額維修成本,也讓職工積累了寶貴的維保經(jīng)驗,提高了技能水平。
進行自主扒爐作業(yè)
4月份,該廠根據(jù)中金公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃安排,采用新的施工模式對2號高爐進行自主扒爐作業(yè),徹底清理爐內(nèi)堆積的渣鐵和焦炭,累計清理出超600噸焦炭及渣鐵混合物。相較于委托承包扒爐,極大的節(jié)省了外委成本,也更加精準高效。
8月份,1號高爐車間組織職工自行開展液壓泥炮維修、修復廢舊磨輥等工作,預計減少8萬元外委維修費。