提案背景
板材煉鐵總廠干熄焦作業(yè)區(qū)有四座干熄焦,提升機(jī)作為干熄焦作業(yè)區(qū)的重要設(shè)備,主要負(fù)責(zé)將焦炭從熄焦?fàn)t中提升至冷卻室進(jìn)行冷卻處理關(guān)鍵任務(wù),干熄焦作業(yè)區(qū)設(shè)專(zhuān)有提升機(jī)4名崗位操作人員,提升機(jī)崗位人員面臨著高溫、高粉塵、高空等惡劣的工作環(huán)境,對(duì)操作人員的身心健康造成一定威脅,同時(shí),傳統(tǒng)的人工操作方式也存在操作誤差大、成本高、工作效率低等問(wèn)題。因此,運(yùn)用精益工具和方法開(kāi)展《干熄焦區(qū)域四座提升機(jī)無(wú)人操作改善》的課題攻關(guān),通過(guò)優(yōu)化提升機(jī)崗位操作人員,實(shí)現(xiàn)提高崗位工作效率,提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。
精益工具
提升機(jī)無(wú)人駕駛的改善可以通過(guò)PDCA循環(huán)進(jìn)行系統(tǒng)的分析和優(yōu)化,提升機(jī)無(wú)人駕駛技術(shù)的改善可以通過(guò)PDCA循環(huán)進(jìn)行系統(tǒng)的分析和優(yōu)化。
在提升機(jī)無(wú)人駕駛技術(shù)的改善過(guò)程中,PDCA循環(huán)的應(yīng)用可以遵循以下步驟:
1.計(jì)劃階段(Plan)
(1)分析現(xiàn)狀:首先,對(duì)當(dāng)前提升機(jī)無(wú)人駕駛關(guān)鍵問(wèn)題難點(diǎn)和運(yùn)行狀況進(jìn)行深入分析,識(shí)別存在的問(wèn)題和瓶頸。
(2)設(shè)定目標(biāo):明確優(yōu)化崗位人員無(wú)人駕駛改善的具體目標(biāo)為提高運(yùn)行效率、減少故障率、增強(qiáng)安全性等。
(3)制定計(jì)劃:根據(jù)目標(biāo),制定詳細(xì)的改善計(jì)劃,包括焦罐重量數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)鏈路鋪設(shè)傳輸、焦罐異常報(bào)警和重量值歷史趨勢(shì)顯示等方面的具體措施。
2.執(zhí)行階段(Do)
(1)實(shí)施改善措施:按照計(jì)劃,逐步實(shí)施改善措施,實(shí)現(xiàn)了焦罐重量數(shù)據(jù)的采集、處理和傳輸功能,定制了WINCC軟件監(jiān)控畫(huà)面,使焦罐重量數(shù)值能夠直觀地顯示在中控室。
(2)記錄執(zhí)行過(guò)程:在執(zhí)行過(guò)程中,詳細(xì)記錄每一步的實(shí)施情況和遇到的問(wèn)題,為后續(xù)的檢查和總結(jié)提供依據(jù)。
3.檢查階段(Check)
(1)對(duì)比效果:將改善后的運(yùn)行效果與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,評(píng)估改善措施的實(shí)際效果。
(2)分析原因:如果改善效果不理想,分析可能的原因,包括數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性、環(huán)境因素的影響等。
4.處理階段(Action)
(1)總結(jié)經(jīng)驗(yàn):對(duì)成功的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),形成標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程和技術(shù)規(guī)范,以便在其他類(lèi)似場(chǎng)景中應(yīng)用。
(2)處理遺留問(wèn)題:對(duì)于未能解決的問(wèn)題,將其納入下一個(gè)PDCA循環(huán)中,繼續(xù)尋求解決方案。
(3)持續(xù)改進(jìn):根據(jù)檢查結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),不斷調(diào)整和優(yōu)化,形成持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理。
通過(guò)PDCA循環(huán)的應(yīng)用,優(yōu)化提升機(jī)崗位人員,降低運(yùn)行成本,提高生產(chǎn)效率。同時(shí),這種循環(huán)式的管理方法也有助于培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的持續(xù)改進(jìn)意識(shí)和能力,推動(dòng)整個(gè)組織的持續(xù)進(jìn)步和發(fā)展。
問(wèn)題分析
提升機(jī)焦罐重量數(shù)值只能在提升機(jī)崗位的重力限制器儀表屏幕顯示,而且焦罐重量數(shù)值不能存儲(chǔ)記錄、無(wú)法對(duì)狀態(tài)判斷分析、故障時(shí)無(wú)法報(bào)警、無(wú)歷史趨勢(shì),并且中控室操作人員監(jiān)控畫(huà)面沒(méi)有焦罐重量顯示,需要提升機(jī)崗位人員和中控室崗位人員共同完成確認(rèn),提升機(jī)崗位人員無(wú)法與中控室崗位人員優(yōu)化合并,四座干熄焦設(shè)專(zhuān)有提升機(jī)4名崗位操作人員,成本高,效率低。
改善措施
深入研究分析焦罐重量數(shù)值測(cè)量的基本原理和限制條件,及提升機(jī)和干熄爐本體的電氣原理圖,對(duì)提升機(jī)和干熄爐本體的PLC控制系統(tǒng)進(jìn)行了深入剖析,掌握了數(shù)據(jù)處理和控制指令的執(zhí)行過(guò)程。通過(guò)自主安裝、PLC程序與WINCC畫(huà)面編輯等措施,實(shí)現(xiàn)焦罐重量值數(shù)據(jù)的采集、處理和傳輸功能,定制了WINCC軟件監(jiān)控畫(huà)面,使焦罐重量數(shù)值能夠直觀地顯示在中控室。對(duì)數(shù)據(jù)傳輸鏈路檢查與優(yōu)化、中控室界面優(yōu)化、增加了報(bào)警和歷史趨勢(shì)功能。實(shí)現(xiàn)了焦罐重量數(shù)值在中控室的顯示和報(bào)警功能,并優(yōu)化了崗位設(shè)置,提高了生產(chǎn)效率和管理水平。
取得效果
零成本投入的解決問(wèn)題,通過(guò)團(tuán)隊(duì)攻關(guān),從查找、分析問(wèn)題、到項(xiàng)目實(shí)施,都是由團(tuán)隊(duì)成員自主完成,利用原有設(shè)備,未添加任何硬件設(shè)備,零成本實(shí)現(xiàn)此項(xiàng)成果,通過(guò)改善,優(yōu)化4名提升機(jī)崗位操作人員,每年可節(jié)省4名崗位人員的工資支出近40萬(wàn)元,直接轉(zhuǎn)化為企業(yè)的純利潤(rùn),極大地提升了經(jīng)濟(jì)效益。其次優(yōu)化崗位配置是企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化、提升競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要手段,通過(guò)優(yōu)化提升機(jī)崗位人員配置,可以推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理流程的簡(jiǎn)化和優(yōu)化,有助于提高崗位工作效率,提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。