夯實基礎管理、助推產品提檔升級。今天一起走近特鋼公司大棒分廠,看他們如何以創(chuàng)新創(chuàng)效項目為引領,大力開展技術攻關,推進提質增效,讓技術創(chuàng)新“金點子”,結出降本增效“金果實”。
在非調鋼生產前,大棒分廠需要切換生產工藝,在更換軋機的同時,對穿水裝置進行工位切換和穿水管調整固定。在生產中,分廠發(fā)現(xiàn)軋機上下線完成后,常常穿水系統(tǒng)仍未完成上下線,導致生產效率較低?,F(xiàn)場作業(yè)幾乎全部依靠人工操作,既浪費勞動力,還存在人工作業(yè)安全隱患。
為此,大棒分廠成立了QC小組,對生產工藝切換穿水上下線數據與軋機上下線數據進行跟蹤對比?!拔覀冊O定了攻關目標,將穿水系統(tǒng)上下線時間降低至軋機單次平均上下線時間,提升生產效率,降低能源消耗?!碧劁摴敬蟀舴謴S機械設備工程師蔣國祥表示,QC小組經過頭腦風暴,確認改善穿水切換方式、改變穿水輥道高度調整方式和固定方式的改進方向,提高自動化操作水平,通過設備本質安全來解決人工作業(yè)安全隱患。
為實現(xiàn)穿水工位在線切換,QC專項小組將現(xiàn)在的人工拆裝、吊運方式改進為在線橫移切換方式,由液壓缸驅動前后兩段小車,在小車上安裝穿水管及空過輥道。同時,在每節(jié)活塞到位后下方增加聚氨酯墊塊,保證不會出現(xiàn)因后續(xù)活塞伸出導致下垂的不同心現(xiàn)象。操作人員可通過操作箱按鈕進行工位切換,多工位位置均能達到目標位置。
為改變穿水輥道高度調整方式,QC小組使用液壓馬達驅動蝸輪蝸桿裝置和輥道升降。在液壓系統(tǒng)上配套同步馬達,強制兩臺液壓馬達機構同步升降。通過液壓閥的鎖定功能及蝸輪蝸桿的自鎖功能,確保輥道升降到位后能夠穩(wěn)定支撐。同時,在輥道4個角各增加一套氣缸驅動的斜板鎖定機構,實現(xiàn)在任何高度進行支撐鎖定,生產時通過氣動閥控制,使氣缸兩腔通氣,確保鎖定穩(wěn)定。
經過改造,穿水裝置切換時間上線縮短了90分鐘,下線縮短了60分鐘,減少了加熱爐能耗、電耗和人工費用,提高軋制產量,預計每年節(jié)約費用約18萬余元。此外,穿水系統(tǒng)切換過程中實現(xiàn)自動化,還大幅提升了安全性能,減輕勞動強度。
下一步,大棒分廠將持續(xù)改善,優(yōu)化操作標準,推動綠色化、智能化發(fā)展,進一步提高作業(yè)效率,用“工藝改革”賦能降本增效。