夯實基礎管理、助推產品提檔升級。今天一起走近煉鋼廠煉鋼二分廠,看他們如何以精益管理為抓手,提高優(yōu)特鋼出鋼量達標率,減少吹損,打好提質增效“組合拳”。
轉爐的平均出鋼量是衡量鋼鐵生產效益的重要指標,提高出鋼量穩(wěn)定性能夠降低吹損、降低鋼鐵料單耗,控制成本,穩(wěn)定精煉爐調渣和脫硫時間。于是分廠針對生產現(xiàn)狀,組建了專項QC攻關小組,致力于提高優(yōu)特鋼出鋼量達標率。
小組成員集思廣益,利用頭腦風暴法,經(jīng)過分析討論,確認了鐵水成分差、需吹煉渣鋼和中包塊、槍位控制不當、裝入量不規(guī)范、擋渣失敗等5個導致出鋼量不達標的要因,并有針對性地制定了對策實施計劃表,責任落實到人。
針對鐵水成分較差的情況,專項攻關小組應用《超低磷鋼雙渣冶煉方案》中的雙渣操作,在不同的控制點落實詳細的控制標準,并對吹煉人員進行培訓,定期檢查執(zhí)行情況,納入績效考核。同時,對鐵水成分較差的爐次進行吹煉情況跟蹤,確保嚴格執(zhí)行雙渣冶煉方案,提升吹煉水平。
針對吹煉渣鋼和中包塊時出鋼量較小、槍位控制不當?shù)那闆r,專項小組制定了轉爐分模式操作方案和考核管理標準,并對吹煉人員進行培訓,定期抽查。同時,制定轉爐噴濺考核標準,以考核為導向性指導生產,降低吹煉噴濺次數(shù)。
此外,專項小組還制定了鋼包稱數(shù)據(jù)管理制度,接班需要對鋼包稱進行跟蹤,下班需再次核查,及時將鋼包稱數(shù)據(jù)鏈接數(shù)字化系統(tǒng),保證報表數(shù)據(jù)正確。
為了發(fā)揮爐外精煉的效果,提高鑄坯的質量,控制鋼水成分的穩(wěn)定性,在出鋼時必須進行擋渣操作。為降低擋渣失敗率,專項小組從吹煉控制和生產組織方面入手,提高擋渣錐的質量,提升相關崗位的工作配合水平,讓擋渣作業(yè)專業(yè)化、制度化。
通過QC小組活動,優(yōu)特鋼出鋼量達標率提升至90.7%,降低了優(yōu)特鋼的吹損,預計年效益達257.8萬元。同時,出鋼量的穩(wěn)定控制,為后道工序生產的穩(wěn)定順行打下了堅實的基礎,為產品轉型升級及高端產品的生產開發(fā)創(chuàng)造良好的條件。下一步,煉鋼二分廠將繼續(xù)把生產中暴露的問題與實際相結合,改進方案措施,不斷降低生產成本、提升產品質量,為企業(yè)高質量發(fā)展源源不斷注入新動能。