今天,我們一起走進(jìn)能源部發(fā)電分廠,看他們?nèi)绾尉嬖O(shè)備管理,強(qiáng)化運(yùn)行管理,系統(tǒng)謀劃、明確思路、分解指標(biāo)、實(shí)打?qū)嵉芈涞卮胧?,追求極致能效,降低煤氣單耗。
發(fā)電煤耗是反映發(fā)電設(shè)備效率和經(jīng)濟(jì)效益至關(guān)重要的一項(xiàng)綜合性技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),不僅可以降低生產(chǎn)成本、節(jié)約能源消耗,還可以減少煙氣排放,降低環(huán)境污染。2021年10月到22年9月,發(fā)電分廠煤氣機(jī)組綜合煤氣單耗3.0116Nm3/kwh,期間最優(yōu)3個(gè)月綜合煤氣單耗2.9023Nm3/kwh,存在較大改善空間。
于是,發(fā)電分廠迅速成立了由管理人員、技術(shù)人員、班組骨干組成的“降低煤氣單耗”專項(xiàng)攻關(guān)團(tuán)隊(duì),堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,團(tuán)隊(duì)成員深入現(xiàn)場(chǎng),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,從設(shè)備、工藝及管理機(jī)制等方面進(jìn)行分析改善,找準(zhǔn)問題關(guān)鍵點(diǎn),積極開展降耗攻關(guān)工作。
“一直以來,發(fā)電分廠通過降低效率偏低的發(fā)電機(jī)組使用率,達(dá)到高效發(fā)電,提升發(fā)電量。當(dāng)煤氣不足時(shí),分廠會(huì)測(cè)算機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行損失與停運(yùn)可能造成的放散損失作經(jīng)濟(jì)性對(duì)比,以此為依據(jù),不斷優(yōu)化運(yùn)行。”能源部發(fā)電分廠生產(chǎn)工藝工程師于林鈴表示,根據(jù)煤氣供給平衡,分廠及時(shí)調(diào)整煤氣發(fā)電機(jī)組運(yùn)行模式,充分發(fā)揮亞臨界煤氣發(fā)電機(jī)組的能力,提升整體效率。
在汽輪機(jī)端,專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)為提高機(jī)組的運(yùn)行效率,引入稀有氣體查漏模式開展真空查漏工作,并歸納經(jīng)驗(yàn),吸取教訓(xùn),完善真空管控機(jī)制,定期真空查漏和清洗,保證真空嚴(yán)密性。經(jīng)過對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),在三四期機(jī)組增設(shè)安裝了水環(huán)真空泵板式冷卻器設(shè)備和工業(yè)冷水機(jī),由原來的循環(huán)水切換至冷水機(jī)冷卻水,水環(huán)真空泵的工作液溫度降低,機(jī)組真空及機(jī)組效率得到提升,增加了發(fā)電量。
在鍋爐端,專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)不斷優(yōu)化鍋爐低溫端管理,創(chuàng)新性地選擇了新型的相變式換熱器,替換原低壓省煤器。相變換熱器主要工藝參數(shù)符合原低壓省煤器工藝要求,且使用相變換熱器可有效降低鍋爐排煙溫度,提高鍋爐熱效率,降低鍋爐煤氣單耗,同時(shí)降低維護(hù)成本,提高設(shè)備使用壽命,減少非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間,提高設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。
通過一系列舉措,專項(xiàng)小組進(jìn)一步提升煤氣利用效率,將煤氣單耗下降到2.895Nm3/kwh,預(yù)計(jì)年節(jié)約成本4361萬元。
積跬步可行千里,積小流終匯江海,煤氣單耗攻關(guān)團(tuán)隊(duì)仍在踔厲前行。在接下來的工作中,發(fā)電分廠將繼續(xù)提振精神,凝心聚力,認(rèn)真落實(shí)企業(yè)的工作部署和要求,持續(xù)穩(wěn)定和優(yōu)化指標(biāo),讓降耗降本工作在鍥而不舍中行穩(wěn)致遠(yuǎn),為提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力做出更大貢獻(xiàn)。