在7月召開(kāi)的2023半年度工作會(huì)議暨降本增效動(dòng)員會(huì)上,總裁吳毅指出:要深入開(kāi)展降本增效行動(dòng),堅(jiān)持推進(jìn)精益運(yùn)營(yíng),提升生存競(jìng)爭(zhēng)力,為高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)基固本。各單位高度重視,聞令而動(dòng),迅速傳達(dá)貫徹會(huì)議精神,錨定任務(wù)目標(biāo),深入謀劃落實(shí),用實(shí)際行動(dòng)為企業(yè)降本增效提供支撐,奮力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
今天,我們一起走進(jìn)煉鐵廠燒結(jié)分廠,看他們?nèi)绾卧鷮?shí)推進(jìn)精細(xì)化管理落地見(jiàn)效,通過(guò)技改創(chuàng)新,助力安全生產(chǎn),不斷挖掘提質(zhì)增效新潛力。
2019年,永鋼集團(tuán)投入超過(guò)4.5億元用于企業(yè)的燒結(jié)機(jī)煙氣凈化系統(tǒng)升級(jí)改造,采用活性焦吸附干法煙氣凈化工藝代替原先的SDA法脫硫工藝,能夠同時(shí)能去除煙氣中二氧化硫、氮氧化物等多種污染物,不僅達(dá)到了超低排放標(biāo)準(zhǔn),并且副產(chǎn)品也能夠回收利用,無(wú)二次污染物產(chǎn)生。
目前,燒結(jié)分廠三套活性焦裝置每天產(chǎn)生約60噸活性焦粉末,其固定碳含量達(dá)65%,可以送往煉鐵噴煤上磨機(jī)當(dāng)做燃料使用。然而,在吸附塔運(yùn)行時(shí),活性焦床層中部分顆粒物會(huì)被煙氣帶入氣室中,受煙氣流場(chǎng)影響,少量顆粒物沉降至氣室錐斗內(nèi),形成“死料”,無(wú)法排出系統(tǒng)。一旦底部灰斗內(nèi)形成積料將對(duì)生產(chǎn)造成影響。
“過(guò)去我們需要人工進(jìn)入吸附塔內(nèi)作業(yè),用鐵鍬等工具將積料扒出灰口,再組織人員清理積料,有限空間作業(yè)存在一定的安全隱患,同時(shí)清理過(guò)程勞動(dòng)強(qiáng)度大,用時(shí)長(zhǎng)。”燒結(jié)分廠脫硫作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)劉靜表示,為高效清理吸附塔氣室積料,去年開(kāi)始,燒結(jié)分廠多次組織相關(guān)人員召開(kāi)專項(xiàng)會(huì)議,并成立了專項(xiàng)小組。結(jié)合吸附塔現(xiàn)有布局及車間檢修時(shí)間的安排,有針對(duì)性地開(kāi)展實(shí)踐,并進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。
經(jīng)過(guò)一年多的優(yōu)化,燒結(jié)分廠已形成了完善的作業(yè)方案,利用配備遠(yuǎn)距離輸送管道的吸排罐車,通過(guò)負(fù)壓吸附方式將氣室錐斗底部積料吸入罐車內(nèi),替代人工進(jìn)入塔內(nèi)清理。
方案實(shí)施后,該項(xiàng)工作不僅作業(yè)人數(shù)有效減少,還能在有限的停車檢修周期內(nèi),大大提升積料清理的工作效率。此外,該步驟的改善,取消了吊裝、叉車作業(yè),進(jìn)一步提高了員工作業(yè)安全性,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。目前已申請(qǐng)通過(guò)了實(shí)用新型發(fā)明專利。
安全就是競(jìng)爭(zhēng)力,就是效益,安全生產(chǎn)是最好的降本措施,也是最大的增效方法。未來(lái),燒結(jié)分廠還將不斷從細(xì)微處著手,將降本增效理念貫徹到生產(chǎn)全過(guò)程,以強(qiáng)化安全管理,避免安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,為降本增效奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。