在7月召開的2023半年度工作會議暨降本增效動員會上,總裁吳毅指出:要深入開展降本增效行動,堅持推進(jìn)精益運(yùn)營,提升生存競爭力,為高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)基固本。各單位高度重視,聞令而動,迅速傳達(dá)貫徹會議精神,錨定任務(wù)目標(biāo),深入謀劃落實,用實際行動為企業(yè)降本增效提供支撐,奮力完成全年各項目標(biāo)任務(wù)。
今天,我們一起走進(jìn)煉鐵廠燒結(jié)分廠,看他們?nèi)绾卧鷮嵧七M(jìn)精細(xì)化管理落地見效,通過技改創(chuàng)新,助力安全生產(chǎn),不斷挖掘提質(zhì)增效新潛力。
2019年,永鋼集團(tuán)投入超過4.5億元用于企業(yè)的燒結(jié)機(jī)煙氣凈化系統(tǒng)升級改造,采用活性焦吸附干法煙氣凈化工藝代替原先的SDA法脫硫工藝,能夠同時能去除煙氣中二氧化硫、氮氧化物等多種污染物,不僅達(dá)到了超低排放標(biāo)準(zhǔn),并且副產(chǎn)品也能夠回收利用,無二次污染物產(chǎn)生。
目前,燒結(jié)分廠三套活性焦裝置每天產(chǎn)生約60噸活性焦粉末,其固定碳含量達(dá)65%,可以送往煉鐵噴煤上磨機(jī)當(dāng)做燃料使用。然而,在吸附塔運(yùn)行時,活性焦床層中部分顆粒物會被煙氣帶入氣室中,受煙氣流場影響,少量顆粒物沉降至氣室錐斗內(nèi),形成“死料”,無法排出系統(tǒng)。一旦底部灰斗內(nèi)形成積料將對生產(chǎn)造成影響。
“過去我們需要人工進(jìn)入吸附塔內(nèi)作業(yè),用鐵鍬等工具將積料扒出灰口,再組織人員清理積料,有限空間作業(yè)存在一定的安全隱患,同時清理過程勞動強(qiáng)度大,用時長?!睙Y(jié)分廠脫硫作業(yè)區(qū)作業(yè)長劉靜表示,為高效清理吸附塔氣室積料,去年開始,燒結(jié)分廠多次組織相關(guān)人員召開專項會議,并成立了專項小組。結(jié)合吸附塔現(xiàn)有布局及車間檢修時間的安排,有針對性地開展實踐,并進(jìn)行經(jīng)驗總結(jié)。
經(jīng)過一年多的優(yōu)化,燒結(jié)分廠已形成了完善的作業(yè)方案,利用配備遠(yuǎn)距離輸送管道的吸排罐車,通過負(fù)壓吸附方式將氣室錐斗底部積料吸入罐車內(nèi),替代人工進(jìn)入塔內(nèi)清理。
方案實施后,該項工作不僅作業(yè)人數(shù)有效減少,還能在有限的停車檢修周期內(nèi),大大提升積料清理的工作效率。此外,該步驟的改善,取消了吊裝、叉車作業(yè),進(jìn)一步提高了員工作業(yè)安全性,降低了勞動強(qiáng)度。目前已申請通過了實用新型發(fā)明專利。
安全就是競爭力,就是效益,安全生產(chǎn)是最好的降本措施,也是最大的增效方法。未來,燒結(jié)分廠還將不斷從細(xì)微處著手,將降本增效理念貫徹到生產(chǎn)全過程,以強(qiáng)化安全管理,避免安全風(fēng)險發(fā)生,為降本增效奠定堅實基礎(chǔ)。