在7月召開的2023半年度工作會議暨降本增效動員會上,總裁吳毅指出:要深入開展降本增效行動,堅持推進精益運營,提升生存競爭力,為高質(zhì)量發(fā)展強基固本。各單位高度重視,聞令而動,迅速傳達貫徹會議精神,錨定任務目標,深入謀劃落實,用實際行動為企業(yè)降本增效提供支撐,奮力完成全年各項目標任務。
今天,我們一起走進煉鐵廠,看他們?nèi)绾文酃沧R,苦練“內(nèi)功”,扎實推進降低高爐煉鐵燃料比,為降低鐵成本開展沖鋒。
高爐煉鐵作為鐵鋼工序中成本占比最高的環(huán)節(jié),是成本攻關的重中之重,而燃料比則是制約鐵成本攻堅的“牛鼻子”。如何在減少能源消耗的同時,提高生產(chǎn)的質(zhì)量和效率,保障煉鐵工序高效、低能耗、平穩(wěn)地開展,是目前煉鐵廠工作的重點。
“我們通過制定并落實降低高爐燃料比的三個階段技術路線,目前1#1320m3高爐指標已達到最初設定的目標?!睙掕F一分廠爐長白義勇介紹,三個階段技術路線皆從爐內(nèi)、爐前和管理體系三個方面開展精益化改善。
在第一階段,攻關團隊針對爐內(nèi)、爐前的情況,制定落實了一系列有針對性的措施,引導、維持中心氣流。第二階段,團隊通過縮小風口面積,加強員工維護鐵口深度意識等措施,不斷活躍爐缸,強化中心氣流,提升煤氣利用率。第三階段,團隊將重點放在減少波動、全成本優(yōu)化方面。通過鞏固料制、制定非常規(guī)操作規(guī)程等措施,最大程度地減小波動。
“解決問題,瞄準問題點是關鍵?!卑琢x勇表示,自確定“降低高爐燃料比”攻堅項目以來,分廠每天組織開展操業(yè)會,高效溝通,信息共享,復盤前一天的操作指標參數(shù),通過數(shù)據(jù)分析找出差距,打通堵點,實現(xiàn)“瞄得準”“解得快”。同時,不斷完善管理體系,建立健全爐前指標體系,每班進行業(yè)績對話,分析頻繁開口異常原因,共建立了39項標準化作業(yè)規(guī)范。
通過三個階段措施,降本攻堅項目組在1#1320m3高爐完成了工作方式和思想的轉(zhuǎn)變,并通過精益方法實現(xiàn)了高爐燃料比的降低,8月份高爐燃料比再創(chuàng)佳績,燃料消耗較立項降低了20kg/t。
面對嚴峻形勢,煉鐵廠將高爐高效生產(chǎn)的責任扛在肩上,不等不靠,不走老路,保持“拼”的精神,拿出“闖”的勁頭,發(fā)揚“干”的作風,朝著更高的目標沖鋒。