走進噴煤工段,主任儲陳偉認真檢查著設備,他面帶笑容地說:“現在煤粉質量提高了,煤粉粒級項目取得了顯著成效,小于200目占比達到了70%以上,高爐配煤比得到進一步提升。”
煉鐵廠積極踐行“銷售最大化 費用最小化”方針,通過技術創(chuàng)新,QC攻關等,深入開展降本增效,降低焦比,提高煤比等攻關項目取得了較好成果。
為進一步提煤降焦,煉鐵廠群策群力,客觀分析情況,跟蹤現場數據,以“在提高煤比過程中,煤粉粒級是煤粉充分燃燒的關鍵因素”為突破口,充分發(fā)揮集體智慧,展開調研活動,從設備、工藝等方面入手,積極尋找改進方法。調研后,“鐵人QC小組”,確立了將《提高噴吹煤粉小于200目粒級比例》作為QC攻關課題。 鐵人QC小組組長儲陳偉說:“我們不僅要敢想、敢干,更要緊密聯系自身生產的實際情況,科學、團結地干才能出成效?!?/p> 小組成員立足崗位,目標明確,通過對噴煤工藝的現狀分析以及同行業(yè)的數據對比,得出煉鐵廠小于200目的煤粉粒級占比僅達到63%,距離同行業(yè)的指標還有很大的提升空間。 小組繼續(xù)對整個煤粉噴吹系統進行調查與梳理,收集了相關數據,利用 “頭腦風暴法”對數據進行了詳細研討分析,找出了影響煤粉粒級的末端因素,通過要因確認得到:影響煤粉粒級的主要因素是磨煤機分離器的葉片開度、原煤可磨性差異和磨輥加載壓力。 針對影響煤粉粒級的要因,小組成員集思廣益,積極研討分析理論,從多方面入手,制定了相應的解決方案與實施對策。對策制定完成后,小組各成員擔起責任,明確分工,對各自負責內容進度嚴格把關,落實做好工作分析總結匯報,及時發(fā)現問題、解決問題,通力合作,保證逐項順利實施。 圍繞磨煤機分離器的葉片開度研究,小組成員以周為單位,使用同一煤種,對分離器葉片設置了不同開度,及時做好相關數據記錄。經過一個月的考察,發(fā)現開度為 8-10之間(即分離器角度在130度左右)煤粉粒級最佳可穩(wěn)定在70%以上。 針對原煤可磨性差異問題,小組遇到了一些難題:取可磨性較差的原煤進行生產,發(fā)現無論如何調整工藝流程,煤粉粒級均難以達到70%的目標。甚至出現了:“原煤質量不高,是不是煤粉粒級就無法達標?”的聲音。但通過激烈討論后,小組決定還是要直面挑戰(zhàn)。 小組繼續(xù)展開試驗,通過不斷調整煙煤與無煙煤比例,將可磨性較差的無煙煤與其他無煙煤混合使用,最終通過煙煤與無煙煤配比的調整得到了最佳上煤比例,當磨機壓差持續(xù)波動或高位不減時,及時聯系上煤工調整無煙煤的混合抓取比例。原煤可磨性差異問題得到了順利解決。 在工藝流程方面,小組成員通過調整磨機壓差、液壓站壓力、風機頻率的方式,來控制磨輥的加載壓力,隨后又針對原煤的不同性,找到了各個煤種的最佳的壓差區(qū)間,確保磨輥有足夠的加載壓力,將粒級水平穩(wěn)定在70%以上。 小組成員嚴格遵循《噴煤車間工藝技術操作規(guī)程》,緊跟對策實施進度,嚴抓對策實施質量。經過半年的共同努力,200目以下煤粉粒級占比達到了平均72.2%的好成績,得益于噴吹煤粉的粒級的改善,煉鐵廠全年完成煤比167.5kg/t,年度提高3.8 kg/t,創(chuàng)效1230萬元。 噴煤班長王鑫說:“現在生產更加穩(wěn)定了,煤粉質量更好了,我們工作的效率也在不斷提升,大家都感到十分高興。” 未來,煉鐵廠將持續(xù)深入開展QC小組活動,解決實際問題,進一步提升廣大員工的綜合素質,通過不斷創(chuàng)新改革,深入開展降本增效工作,解放思想,實現新突破。