為提高邯鋼3200m3高爐的噴煤比,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,增加料面厚度,改善了爐料偏移的現(xiàn)象,使得煤氣流分布均勻,有助于提高煤氣的利用率。噴煤罐出口安裝加速裝置和反吹管,解決了不走煤、停煤的問(wèn)題,保護(hù)了金屬軟連接設(shè)備,避免漏煤污染環(huán)境。高爐多次調(diào)整布料矩陣,以大礦批、低料速和平臺(tái)+漏斗的布料模式為核心思想,改進(jìn)效果明顯,爐況整體趨于穩(wěn)定。根據(jù)高爐噴煤量的不同逐漸調(diào)節(jié)噴煤使用壓縮空氣的流量,可以提高噴煤速率的穩(wěn)定性。
邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司3200m3高爐的煤比在130kg/t左右,邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司屬于城市型鋼廠,焦炭資源非常緊張,提高煤比,降低焦比是企業(yè)發(fā)展的重要策略。目前邯鋼的裝料制度為中心加焦布料方式,雖然此料制可以接受比較大的高爐入爐風(fēng)量,中心料制優(yōu)勢(shì)在于強(qiáng)力中心氣流,抑制邊緣氣流,但由于邊緣偏重,高爐煤氣利用率偏低,外圍變化易造成爐況波動(dòng),減風(fēng)、減氧的情況時(shí)有發(fā)生。高爐噴煤的穩(wěn)定性不佳,有時(shí)倒罐的速率波動(dòng)高達(dá)10t/h以上,造成高爐透氣性變差,被迫減風(fēng),影響高爐產(chǎn)量及指標(biāo)。
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高爐的設(shè)備改造
1.1改造布料溜槽
邯鋼1#、2#高爐爐頂采用圓弧形布料溜槽,特點(diǎn)是爐料的料流均勻、范圍寬、比較分散。生產(chǎn)實(shí)踐中,兩座高爐同時(shí)不順行,采取調(diào)整料制的方法效果均不明顯。休風(fēng)后檢查料面發(fā)現(xiàn),實(shí)際料面和設(shè)定料面偏差很大,實(shí)際料面又寬又薄、且不規(guī)則,高爐生產(chǎn)過(guò)程中頂壓為225kPa左右,在高壓氣流的吹動(dòng)下,使用圓弧形布料溜槽布料,爐料容易發(fā)生偏移,料面不平整使調(diào)節(jié)爐況難度增加。為此,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,優(yōu)點(diǎn)是布料的料面較窄,料面厚度也能增加,通過(guò)計(jì)算,使用方形布料溜槽的料面厚度比圓弧形布料溜槽厚30%左右。
在高壓條件下,爐料的偏移情況大大改善,提高了高爐布料的準(zhǔn)確性,即有助于高爐工長(zhǎng)調(diào)節(jié)控制煤氣流分布,還有利于提高高煤氣利用率。
此外,為進(jìn)一步使得布料均勻、平整,爐喉的十字測(cè)溫裝置縮短了40%,避免高速料流經(jīng)過(guò)十字測(cè)溫的臂面發(fā)生碰撞、反彈的情況,保證了料面的完整性,也有利于煤氣流的均勻穩(wěn)定,間接提高了高爐的煤比。
1.2噴煤罐出口安裝加速裝置、反吹管
高爐噴煤的穩(wěn)定性對(duì)高爐操作有著重要的意義。噴煤速率由罐壓控制,正常噴吹時(shí)速率較為穩(wěn)定,當(dāng)噴煤進(jìn)行倒罐作業(yè)時(shí),速率波動(dòng)較大,瞬時(shí)實(shí)際噴煤量和設(shè)定噴煤量至少相差10t/h,甚至出現(xiàn)不走煤的情況。研究發(fā)現(xiàn),從噴煤罐到混合器的距離約10m,管道屬于濃相輸送,煤粉沉積容易出現(xiàn)不走煤、停煤?jiǎn)栴}。為解決此問(wèn)題,在噴煤罐的出煤手閥和出煤閥之間安裝1個(gè)加速裝置,該加速裝置放置于金屬軟連接內(nèi)部,如圖1所示。該加速裝置長(zhǎng)500mm,兩端直徑為100mm,中間直徑為50mm,在噴煤過(guò)程中,先打開(kāi)出煤閥再打開(kāi)出煤手閥,能起到加速煤粉流動(dòng)的作用,解決了不走煤的問(wèn)題。因加速裝置是耐磨合金材質(zhì),也保護(hù)了金屬軟連接設(shè)備,避免磨漏造成漏煤,影響生產(chǎn)、污染環(huán)境。
在倒罐過(guò)程中,出煤閥和給煤閥之間容易沉積煤粉,再次噴吹時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)速率波動(dòng)的情況,為此,在出煤閥與給煤閥之間,靠近出煤閥處安裝1個(gè)氮?dú)夥创倒?,朝出煤閥方向,主要有兩個(gè)作用:①在倒灌過(guò)程中,先打開(kāi)給煤閥,反吹氮?dú)猓瑢⒐艿纼?nèi)積煤吹掃進(jìn)噴煤主管道,再打開(kāi)出煤閥,解決了出煤閥和給煤閥之間不走煤的問(wèn)題;②充壓過(guò)程中,打開(kāi)出煤閥,關(guān)閉給煤閥,反吹氮?dú)膺M(jìn)入噴吹罐內(nèi),進(jìn)行充壓作業(yè),由于反吹氮?dú)馀c噴煤罐的底部流化氮?dú)狻㈠F部流化氮?dú)舛疾粚?duì)稱,可以使罐內(nèi)的煤粉流化均勻,有利于提高噴煤過(guò)程的穩(wěn)定性,提高煤粉的燃燒率,進(jìn)而提高高爐的煤比。
1.3建造第4座熱風(fēng)爐
邯鋼3200m3高爐配備3座熱風(fēng)爐,采用“兩燒一送”的方式進(jìn)行送風(fēng),現(xiàn)場(chǎng)留有第4座熱風(fēng)爐位置。2016年發(fā)現(xiàn),兩高爐的2#熱風(fēng)爐最先出現(xiàn)問(wèn)題,一方面是送風(fēng)后期不吃風(fēng)量,頂溫低,最高也不到1050℃;另一方面是換爐過(guò)程中風(fēng)溫波動(dòng)大,格子磚嚴(yán)重堵塞。因此,開(kāi)始建立第4座熱風(fēng)爐,2018年投入運(yùn)行,風(fēng)溫由1050℃提升至1200℃,后續(xù)仍可提高。在“換爐”過(guò)程中的風(fēng)溫波動(dòng)明顯減小,高爐的燃料比也大幅度降低,煤比升高,經(jīng)濟(jì)效益顯著。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年和2020年,兩高爐的煤比由135kg/t上升至150kg/t左右,焦比335kg/t下降至305kg/t,燃料比由530kg/t改善至510kg/t左右。
1.4高爐噴煤罐安裝穩(wěn)壓裝置
為提高高爐噴煤的穩(wěn)定性,對(duì)高爐噴煤罐進(jìn)行改造,改造前如圖2(a)所示。罐體、安裝于罐體頂部的進(jìn)煤管道、大放散管道和小放散管道,進(jìn)煤管道中安裝進(jìn)煤閥,大放散管道中安裝大放散閥、小放散管道中安裝小放散閥;罐體下部?jī)蓚?cè)分別設(shè)有錐部流化閥和出煤閥,底部設(shè)有底部流化閥。
改造后如圖2(b)所示。改進(jìn)之處為:罐體頂部安裝有新小放散管道,新小放散管道下端與罐體頂部連接,上端與大放散管道連接,新小放散管道內(nèi)部安裝有新小放散閥;罐體上安裝有進(jìn)氣管道,進(jìn)氣管道上安裝穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥與PID控制器連接。安裝新小放散管道和穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)噴煤罐罐壓的自動(dòng)穩(wěn)定調(diào)節(jié),大幅提升了噴煤罐罐壓的穩(wěn)定性,保證了噴煤速率的穩(wěn)定,為高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件。在噴煤過(guò)程中,新小放散閥和穩(wěn)壓切斷閥不必頻繁開(kāi)關(guān),減少閥門(mén)球面的磨損,有效地提高了閥門(mén)的使用壽命,高壓氮?dú)獾南牧恳裁黠@減少。此外,耐磨金屬板可防止發(fā)生因大放散管道磨漏而造成的漏煤情況。
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工藝改進(jìn)及優(yōu)化
2.1布料工序的改進(jìn)
邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司兩座3200m3高爐原布料矩陣為:
此料制的優(yōu)點(diǎn)是增強(qiáng)中心氣流,抑制邊緣氣流;缺點(diǎn)是高爐的邊緣效應(yīng)偏重,對(duì)外圍變化比較敏感,高爐煤氣利用率不高,經(jīng)常維持在45%~46%之間,高爐燃料比高達(dá)530~535kg/t。為了優(yōu)化布料工藝,邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司2#高爐嘗試采用去除中心焦,采用大礦批、低料速和平臺(tái)+漏斗的布料模式。首先,將礦石的布料圈數(shù)和焦炭的布料圈數(shù)均從中心向外部偏移,目的是將漏斗深度加深,以此來(lái)開(kāi)放整個(gè)爐料的中心通道。然后,根據(jù)礦石與焦炭安息角的不同,測(cè)算出平臺(tái)的寬度,爐喉的半徑為4.5m,平臺(tái)度為1.5m左右,漏斗深度2m左右,因此高爐的布料矩陣逐步調(diào)整為:
經(jīng)過(guò)4-8個(gè)冶煉周期后,觀察發(fā)現(xiàn)爐身靜壓逐漸平穩(wěn),邊緣氣流穩(wěn)定發(fā)展,爐況整體朝著穩(wěn)定、向好的方向發(fā)展。此外,爐體水溫差緩慢下降,最終穩(wěn)定到3~4℃之間,高爐煤氣利用率大幅度提升至49%~50%之間,煤比從120kg/t提高至140kg/t以上。
2.2送風(fēng)程序的改進(jìn)
送風(fēng)對(duì)煤氣流的分布有著重要的影響,首先,必須選擇與高爐匹配的入爐風(fēng)量。其次,要確定適宜的實(shí)際風(fēng)速、標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速以及鼓風(fēng)動(dòng)能。邯鋼3200m3高爐共32個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口直徑為120mm,風(fēng)口面積為0.3619m2,風(fēng)口面積偏小,爐內(nèi)邊緣氣流不宜發(fā)展,穩(wěn)定性差。因爐況波動(dòng),煤氣利用率經(jīng)常降至48%以下。為了提高進(jìn)風(fēng)量,保證壓差穩(wěn)定和高爐順行,采取增加風(fēng)口面積的措施:將風(fēng)口直徑增加為130mm,風(fēng)口面積增加至0.4247m2。通過(guò)增加風(fēng)口面積,高爐壓差下降明顯,再逐漸增加風(fēng)量、氧量和噴煤量,可以提高高爐產(chǎn)量,降低燃料比。風(fēng)量由5800m3/min提高至6000m3/min,富氧率由3%提高至4.5%左右,煤比由130kg/t提高至150kg/t。
此外,通過(guò)增加風(fēng)口長(zhǎng)度達(dá)到活躍中心氣流的目的,風(fēng)口長(zhǎng)度增加后,回旋區(qū)向爐缸中心推移,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速為240~245m/s,實(shí)際風(fēng)速為260~270m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到160kJ/s左右。通過(guò)配置部分長(zhǎng)風(fēng)口,不僅使?fàn)t缸狀態(tài)得到改善,而且邊緣氣流也得到合理控制,爐體水溫差由3.5~4℃穩(wěn)定到3℃左右,高爐煤比進(jìn)一步提高。
2.3優(yōu)化噴煤工藝流程
高爐噴吹煤粉屬于氣固兩項(xiàng)輸送,噴煤罐到混合器之間為濃相輸送,煤粉的“載體”為氮?dú)?;混合器到高爐煤槍為稀相輸送,煤粉的“載體”為氮?dú)夂蛪嚎s空氣,壓縮空氣的使用量占90%以上,可見(jiàn)壓縮空氣的調(diào)節(jié)對(duì)噴煤速率的穩(wěn)定有著重要的意義。
根據(jù)高爐噴煤量的不同,逐漸調(diào)節(jié)壓縮空氣的流量,整體趨勢(shì)為隨著噴煤量的增加,壓縮空氣呈減少趨勢(shì)。具體為:①高爐剛送風(fēng)時(shí),單系列10t起噴,壓縮空氣流量按1200m3/h設(shè)定;②高爐要煤量20t時(shí),改雙系列噴煤,每個(gè)系列壓縮空氣流量按1200m3/h設(shè)定;③單系列噴煤量為15t時(shí),壓縮空氣流量按1000~1100m3/h設(shè)定;④單系列噴煤量為20t時(shí),壓縮空氣流量按950~1000m3/h設(shè)定;⑤單系列噴煤量為25t時(shí),壓縮空氣流量按900~950m3/h設(shè)定。以上情況是在沒(méi)有停煤槍情況下的操作,高爐停1桿煤槍按壓縮空氣流量減少20m3/h設(shè)定。
此外,高爐遇有特殊情況,不得不大幅度減風(fēng)、減氧、減煤,甚至停煤,噴煤必須采取“手動(dòng)”操作。首先,將罐壓設(shè)置為“手動(dòng)”調(diào)節(jié),避免噴煤速率大幅度波動(dòng)。然后,打開(kāi)小放散閥、關(guān)閉錐部流化閥、減小底部流化閥的開(kāi)度,逐步降低罐壓,同時(shí)提高壓縮空氣流量。若高爐停煤,壓縮空氣加至1500m3/h。
2.4噴煤工藝增加連鎖程序
噴煤罐的給煤閥、出煤閥、大放散閥、中放散閥、小放散閥、底部流化調(diào)節(jié)閥、錐部流化調(diào)節(jié)閥、穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥均為氣動(dòng)球閥,可以遠(yuǎn)程控制。設(shè)定以下3道連鎖程序:①根據(jù)高爐要煤量的不同,依次設(shè)定底部流化調(diào)節(jié)閥、錐部流化調(diào)節(jié)閥和穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,噴煤量越大,開(kāi)度逐漸增大。②根據(jù)噴煤罐的實(shí)際壓力跟蹤設(shè)定壓力按程序進(jìn)行調(diào)節(jié),當(dāng)罐壓的實(shí)際值高于設(shè)定值6kPa時(shí),打開(kāi)小放散閥,進(jìn)行卸壓操作;實(shí)際值等于設(shè)定值后,關(guān)閉小放散閥;當(dāng)罐壓的設(shè)定值高于實(shí)際值6kPa時(shí),打開(kāi)穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥進(jìn)行補(bǔ)壓,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度隨著壓力的增長(zhǎng)而減小,實(shí)際值等于設(shè)定值后,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥開(kāi)度降低為零。③增加報(bào)警程序,給煤閥、出煤閥沒(méi)有正常打開(kāi)會(huì)造成高爐停煤,放散閥打不開(kāi)會(huì)造成罐壓升高,影響噴煤速率穩(wěn)定性,因此,以上閥門(mén)均增加報(bào)警程序,5s打不開(kāi)報(bào)警,通過(guò)手動(dòng)干預(yù)可以保證高爐正常噴煤。正常生產(chǎn)時(shí),高爐熱風(fēng)的壓力控制為390kPa左右,給煤閥設(shè)定連鎖程序,罐壓低于400kPa時(shí),閥門(mén)不能打開(kāi),即可防止熱風(fēng)倒流燒壞煤槍,避免事故發(fā)生。
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結(jié)論
通過(guò)對(duì)邯鋼3200m3高爐進(jìn)行設(shè)備改造和優(yōu)化工藝操作,高爐布料精度有了較大提高,送風(fēng)量可以維持在6000m3/min左右,富氧量保持在15000~18000m3/h之間,頂壓提高至230kPa,高爐噴煤的穩(wěn)定率達(dá)到99.5%以上,高爐煤比達(dá)到了150kg/t左右,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。