為提高邯鋼3200m3高爐的噴煤比,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,增加料面厚度,改善了爐料偏移的現(xiàn)象,使得煤氣流分布均勻,有助于提高煤氣的利用率。噴煤罐出口安裝加速裝置和反吹管,解決了不走煤、停煤的問題,保護了金屬軟連接設備,避免漏煤污染環(huán)境。高爐多次調(diào)整布料矩陣,以大礦批、低料速和平臺+漏斗的布料模式為核心思想,改進效果明顯,爐況整體趨于穩(wěn)定。根據(jù)高爐噴煤量的不同逐漸調(diào)節(jié)噴煤使用壓縮空氣的流量,可以提高噴煤速率的穩(wěn)定性。
邯鄲鋼鐵集團有限公司3200m3高爐的煤比在130kg/t左右,邯鄲鋼鐵集團有限公司屬于城市型鋼廠,焦炭資源非常緊張,提高煤比,降低焦比是企業(yè)發(fā)展的重要策略。目前邯鋼的裝料制度為中心加焦布料方式,雖然此料制可以接受比較大的高爐入爐風量,中心料制優(yōu)勢在于強力中心氣流,抑制邊緣氣流,但由于邊緣偏重,高爐煤氣利用率偏低,外圍變化易造成爐況波動,減風、減氧的情況時有發(fā)生。高爐噴煤的穩(wěn)定性不佳,有時倒罐的速率波動高達10t/h以上,造成高爐透氣性變差,被迫減風,影響高爐產(chǎn)量及指標。
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高爐的設備改造
1.1改造布料溜槽
邯鋼1#、2#高爐爐頂采用圓弧形布料溜槽,特點是爐料的料流均勻、范圍寬、比較分散。生產(chǎn)實踐中,兩座高爐同時不順行,采取調(diào)整料制的方法效果均不明顯。休風后檢查料面發(fā)現(xiàn),實際料面和設定料面偏差很大,實際料面又寬又薄、且不規(guī)則,高爐生產(chǎn)過程中頂壓為225kPa左右,在高壓氣流的吹動下,使用圓弧形布料溜槽布料,爐料容易發(fā)生偏移,料面不平整使調(diào)節(jié)爐況難度增加。為此,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,優(yōu)點是布料的料面較窄,料面厚度也能增加,通過計算,使用方形布料溜槽的料面厚度比圓弧形布料溜槽厚30%左右。
在高壓條件下,爐料的偏移情況大大改善,提高了高爐布料的準確性,即有助于高爐工長調(diào)節(jié)控制煤氣流分布,還有利于提高高煤氣利用率。
此外,為進一步使得布料均勻、平整,爐喉的十字測溫裝置縮短了40%,避免高速料流經(jīng)過十字測溫的臂面發(fā)生碰撞、反彈的情況,保證了料面的完整性,也有利于煤氣流的均勻穩(wěn)定,間接提高了高爐的煤比。
1.2噴煤罐出口安裝加速裝置、反吹管
高爐噴煤的穩(wěn)定性對高爐操作有著重要的意義。噴煤速率由罐壓控制,正常噴吹時速率較為穩(wěn)定,當噴煤進行倒罐作業(yè)時,速率波動較大,瞬時實際噴煤量和設定噴煤量至少相差10t/h,甚至出現(xiàn)不走煤的情況。研究發(fā)現(xiàn),從噴煤罐到混合器的距離約10m,管道屬于濃相輸送,煤粉沉積容易出現(xiàn)不走煤、停煤問題。為解決此問題,在噴煤罐的出煤手閥和出煤閥之間安裝1個加速裝置,該加速裝置放置于金屬軟連接內(nèi)部,如圖1所示。該加速裝置長500mm,兩端直徑為100mm,中間直徑為50mm,在噴煤過程中,先打開出煤閥再打開出煤手閥,能起到加速煤粉流動的作用,解決了不走煤的問題。因加速裝置是耐磨合金材質(zhì),也保護了金屬軟連接設備,避免磨漏造成漏煤,影響生產(chǎn)、污染環(huán)境。
在倒罐過程中,出煤閥和給煤閥之間容易沉積煤粉,再次噴吹時,經(jīng)常出現(xiàn)速率波動的情況,為此,在出煤閥與給煤閥之間,靠近出煤閥處安裝1個氮氣反吹管,朝出煤閥方向,主要有兩個作用:①在倒灌過程中,先打開給煤閥,反吹氮氣,將管道內(nèi)積煤吹掃進噴煤主管道,再打開出煤閥,解決了出煤閥和給煤閥之間不走煤的問題;②充壓過程中,打開出煤閥,關閉給煤閥,反吹氮氣進入噴吹罐內(nèi),進行充壓作業(yè),由于反吹氮氣與噴煤罐的底部流化氮氣、錐部流化氮氣都不對稱,可以使罐內(nèi)的煤粉流化均勻,有利于提高噴煤過程的穩(wěn)定性,提高煤粉的燃燒率,進而提高高爐的煤比。
1.3建造第4座熱風爐
邯鋼3200m3高爐配備3座熱風爐,采用“兩燒一送”的方式進行送風,現(xiàn)場留有第4座熱風爐位置。2016年發(fā)現(xiàn),兩高爐的2#熱風爐最先出現(xiàn)問題,一方面是送風后期不吃風量,頂溫低,最高也不到1050℃;另一方面是換爐過程中風溫波動大,格子磚嚴重堵塞。因此,開始建立第4座熱風爐,2018年投入運行,風溫由1050℃提升至1200℃,后續(xù)仍可提高。在“換爐”過程中的風溫波動明顯減小,高爐的燃料比也大幅度降低,煤比升高,經(jīng)濟效益顯著。據(jù)統(tǒng)計,2019年和2020年,兩高爐的煤比由135kg/t上升至150kg/t左右,焦比335kg/t下降至305kg/t,燃料比由530kg/t改善至510kg/t左右。
1.4高爐噴煤罐安裝穩(wěn)壓裝置
為提高高爐噴煤的穩(wěn)定性,對高爐噴煤罐進行改造,改造前如圖2(a)所示。罐體、安裝于罐體頂部的進煤管道、大放散管道和小放散管道,進煤管道中安裝進煤閥,大放散管道中安裝大放散閥、小放散管道中安裝小放散閥;罐體下部兩側(cè)分別設有錐部流化閥和出煤閥,底部設有底部流化閥。
改造后如圖2(b)所示。改進之處為:罐體頂部安裝有新小放散管道,新小放散管道下端與罐體頂部連接,上端與大放散管道連接,新小放散管道內(nèi)部安裝有新小放散閥;罐體上安裝有進氣管道,進氣管道上安裝穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥與PID控制器連接。安裝新小放散管道和穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)噴煤罐罐壓的自動穩(wěn)定調(diào)節(jié),大幅提升了噴煤罐罐壓的穩(wěn)定性,保證了噴煤速率的穩(wěn)定,為高爐長期穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件。在噴煤過程中,新小放散閥和穩(wěn)壓切斷閥不必頻繁開關,減少閥門球面的磨損,有效地提高了閥門的使用壽命,高壓氮氣的消耗量也明顯減少。此外,耐磨金屬板可防止發(fā)生因大放散管道磨漏而造成的漏煤情況。
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工藝改進及優(yōu)化
2.1布料工序的改進
邯鄲鋼鐵集團有限公司兩座3200m3高爐原布料矩陣為:
此料制的優(yōu)點是增強中心氣流,抑制邊緣氣流;缺點是高爐的邊緣效應偏重,對外圍變化比較敏感,高爐煤氣利用率不高,經(jīng)常維持在45%~46%之間,高爐燃料比高達530~535kg/t。為了優(yōu)化布料工藝,邯鄲鋼鐵集團有限公司2#高爐嘗試采用去除中心焦,采用大礦批、低料速和平臺+漏斗的布料模式。首先,將礦石的布料圈數(shù)和焦炭的布料圈數(shù)均從中心向外部偏移,目的是將漏斗深度加深,以此來開放整個爐料的中心通道。然后,根據(jù)礦石與焦炭安息角的不同,測算出平臺的寬度,爐喉的半徑為4.5m,平臺度為1.5m左右,漏斗深度2m左右,因此高爐的布料矩陣逐步調(diào)整為:
經(jīng)過4-8個冶煉周期后,觀察發(fā)現(xiàn)爐身靜壓逐漸平穩(wěn),邊緣氣流穩(wěn)定發(fā)展,爐況整體朝著穩(wěn)定、向好的方向發(fā)展。此外,爐體水溫差緩慢下降,最終穩(wěn)定到3~4℃之間,高爐煤氣利用率大幅度提升至49%~50%之間,煤比從120kg/t提高至140kg/t以上。
2.2送風程序的改進
送風對煤氣流的分布有著重要的影響,首先,必須選擇與高爐匹配的入爐風量。其次,要確定適宜的實際風速、標準風速以及鼓風動能。邯鋼3200m3高爐共32個風口,風口直徑為120mm,風口面積為0.3619m2,風口面積偏小,爐內(nèi)邊緣氣流不宜發(fā)展,穩(wěn)定性差。因爐況波動,煤氣利用率經(jīng)常降至48%以下。為了提高進風量,保證壓差穩(wěn)定和高爐順行,采取增加風口面積的措施:將風口直徑增加為130mm,風口面積增加至0.4247m2。通過增加風口面積,高爐壓差下降明顯,再逐漸增加風量、氧量和噴煤量,可以提高高爐產(chǎn)量,降低燃料比。風量由5800m3/min提高至6000m3/min,富氧率由3%提高至4.5%左右,煤比由130kg/t提高至150kg/t。
此外,通過增加風口長度達到活躍中心氣流的目的,風口長度增加后,回旋區(qū)向爐缸中心推移,標準風速為240~245m/s,實際風速為260~270m/s,鼓風動能達到160kJ/s左右。通過配置部分長風口,不僅使爐缸狀態(tài)得到改善,而且邊緣氣流也得到合理控制,爐體水溫差由3.5~4℃穩(wěn)定到3℃左右,高爐煤比進一步提高。
2.3優(yōu)化噴煤工藝流程
高爐噴吹煤粉屬于氣固兩項輸送,噴煤罐到混合器之間為濃相輸送,煤粉的“載體”為氮氣;混合器到高爐煤槍為稀相輸送,煤粉的“載體”為氮氣和壓縮空氣,壓縮空氣的使用量占90%以上,可見壓縮空氣的調(diào)節(jié)對噴煤速率的穩(wěn)定有著重要的意義。
根據(jù)高爐噴煤量的不同,逐漸調(diào)節(jié)壓縮空氣的流量,整體趨勢為隨著噴煤量的增加,壓縮空氣呈減少趨勢。具體為:①高爐剛送風時,單系列10t起噴,壓縮空氣流量按1200m3/h設定;②高爐要煤量20t時,改雙系列噴煤,每個系列壓縮空氣流量按1200m3/h設定;③單系列噴煤量為15t時,壓縮空氣流量按1000~1100m3/h設定;④單系列噴煤量為20t時,壓縮空氣流量按950~1000m3/h設定;⑤單系列噴煤量為25t時,壓縮空氣流量按900~950m3/h設定。以上情況是在沒有停煤槍情況下的操作,高爐停1桿煤槍按壓縮空氣流量減少20m3/h設定。
此外,高爐遇有特殊情況,不得不大幅度減風、減氧、減煤,甚至停煤,噴煤必須采取“手動”操作。首先,將罐壓設置為“手動”調(diào)節(jié),避免噴煤速率大幅度波動。然后,打開小放散閥、關閉錐部流化閥、減小底部流化閥的開度,逐步降低罐壓,同時提高壓縮空氣流量。若高爐停煤,壓縮空氣加至1500m3/h。
2.4噴煤工藝增加連鎖程序
噴煤罐的給煤閥、出煤閥、大放散閥、中放散閥、小放散閥、底部流化調(diào)節(jié)閥、錐部流化調(diào)節(jié)閥、穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥均為氣動球閥,可以遠程控制。設定以下3道連鎖程序:①根據(jù)高爐要煤量的不同,依次設定底部流化調(diào)節(jié)閥、錐部流化調(diào)節(jié)閥和穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥的開度,噴煤量越大,開度逐漸增大。②根據(jù)噴煤罐的實際壓力跟蹤設定壓力按程序進行調(diào)節(jié),當罐壓的實際值高于設定值6kPa時,打開小放散閥,進行卸壓操作;實際值等于設定值后,關閉小放散閥;當罐壓的設定值高于實際值6kPa時,打開穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥進行補壓,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥的開度隨著壓力的增長而減小,實際值等于設定值后,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥開度降低為零。③增加報警程序,給煤閥、出煤閥沒有正常打開會造成高爐停煤,放散閥打不開會造成罐壓升高,影響噴煤速率穩(wěn)定性,因此,以上閥門均增加報警程序,5s打不開報警,通過手動干預可以保證高爐正常噴煤。正常生產(chǎn)時,高爐熱風的壓力控制為390kPa左右,給煤閥設定連鎖程序,罐壓低于400kPa時,閥門不能打開,即可防止熱風倒流燒壞煤槍,避免事故發(fā)生。
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結(jié)論
通過對邯鋼3200m3高爐進行設備改造和優(yōu)化工藝操作,高爐布料精度有了較大提高,送風量可以維持在6000m3/min左右,富氧量保持在15000~18000m3/h之間,頂壓提高至230kPa,高爐噴煤的穩(wěn)定率達到99.5%以上,高爐煤比達到了150kg/t左右,取得了較好的經(jīng)濟效益。