1前言
38CrMoAl是含鋁氮化鋼,經(jīng)滲氮化學(xué)處理后,鋼的氮化層中形成氮化鋁(AlN),通過(guò)AlN的彌散硬化作用可以提高鋼材的表面硬度和強(qiáng)度,同時(shí)所形成的氮化物熱穩(wěn)定性也很高,一般在600℃~650℃時(shí)仍能保持一定的硬度。所以38CrMoAl通常用來(lái)制造有特殊要求的零部件,如汽缸套、齒輪、高壓閥門(mén)、蝸桿和磨床主軸等。 38CrMoAl鋼是不易冶煉、連鑄的鋼種,鋁是38CrMoAl鋼中的主要成分,由于鋁極易氧化,在冶煉時(shí)具有熔點(diǎn)低(660℃)、比重?。?.68g/cm3)、不易加入等特點(diǎn),冶煉收得率極不穩(wěn)定,成分不合格率較高。以前多采用EAF+LF+VD+Ingot工藝,為保證鋼中Si、Al合格,采用爐后除渣方式,Al回收率不穩(wěn)定,模注生產(chǎn)過(guò)程使用加高帽口、碳化稻殼,鋼材易出現(xiàn)點(diǎn)偏、縮孔等缺陷,并且表面質(zhì)量差,成材率低。近年來(lái),為解決上述問(wèn)題,國(guó)內(nèi)有些企業(yè)在小方坯上連鑄機(jī)上連鑄38CrMoAl鋼得以成功。但因38CrMoAl鋼中含鋁量是常規(guī)鋼種的30倍左右,采用連鑄后工藝因鋼中Al含量高易出現(xiàn)水口結(jié)瘤,影響連澆。 總之,38CrMoAl鋼連鑄水口結(jié)瘤、鑄坯表面質(zhì)量差、低倍點(diǎn)狀偏析是生產(chǎn)中經(jīng)常碰到的問(wèn)題,并且鑄坯尺寸越大,鋼材點(diǎn)狀偏析越嚴(yán)重。 為解決上述問(wèn)題,滿足生產(chǎn)大規(guī)格38CrMoAl鋼材的要求,我們?cè)囼?yàn)開(kāi)發(fā)了大方坯連鑄機(jī)連鑄38CrMoAl工藝,并長(zhǎng)期量產(chǎn)。
2試驗(yàn)工藝流程和工藝
2.1試驗(yàn)的工藝流程
70tCONSTEEL EBT EAF→70tLF(VD)→弧形R16.5m,250mm×280mm、410mm×530mm兩斷面大方坯連鑄機(jī)。
2.238CrMoAl鋼成分控制目標(biāo)
38CrMoAl鋼成分控制目標(biāo)見(jiàn)表1。
表1成品化學(xué)成份(單位:%)
2.3冶煉工藝
2.3.1Consteel電爐
鋼鐵料由統(tǒng)料和生鐵(或鐵水)組成。出鋼溫度≥1620℃,出鋼時(shí)嚴(yán)禁下氧化渣。鋼包火數(shù)≥3火;不允許使用冶煉含Si鋼后的鋼包。合金和渣料隨包烘烤,烘烤時(shí)間≥40min,不允許使用Si-Fe和Si-Mn合金;合金先按42CrMo配入。不加鋁以外的脫氧劑和脫硫劑、精煉劑,粗脫氧鋁3kg/t鋼。
2.3.2LF精煉爐
白渣保持時(shí)間≥30min,調(diào)渣時(shí)不許用炭化硅和Si-Ba等含Si的原料。取全分析樣溫度≥1570℃,根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整(除Al和Si)合金,合金調(diào)整完畢后升溫至1600℃~1610℃停止加熱,大氬氣攪拌,加鋁錠,鋁按100%回收控制到0.95%~1.00%,吊包前軟吹氬時(shí)間保證15min。連鑄的吊包溫度:1590℃±5℃。
2.4連鑄工藝
鋼包上臺(tái)溫度:1590℃~1595℃。中包大火烘烤≥5h。長(zhǎng)水口與大包之間采取氬氣環(huán)保護(hù)。連鑄時(shí)中間包采用無(wú)碳中包覆蓋劑、結(jié)晶器采用38CrMoAl鋼專用保護(hù)渣。采用4#冷卻曲線。液相線溫度1510℃。中包過(guò)熱度≥40℃。拉坯速度:根據(jù)過(guò)熱度拉速控制在0.8m/s~1.0/s。電磁攪拌:M-EMS300A,3HZ;F-EMS300A,12HZ。
連鑄坯應(yīng)進(jìn)行坑冷,坑冷時(shí)間≥24h。
3試驗(yàn)效果及分析
3.1爐渣變化及鋼中Al回收率
精煉過(guò)程爐渣樣分析結(jié)果如表2。
表2 精煉過(guò)程爐渣樣分析結(jié)果(單位:%)
通過(guò)表2分析,與冶煉一般鋼種相比,爐渣成分發(fā)生變化。因冶煉控制了入爐Si質(zhì)材料,渣中堿度平均提高8左右,SiO2平均降低20%左右,Al2O3平均提高15%左右。在LF精煉爐取全分析時(shí),鋼中Si(0.13%~0.15%),為保證鋼中Si合格,在吊包前補(bǔ)加了Si-Fe。說(shuō)明過(guò)程有效地控制了鋼中Si,為合金化加Al提供了工藝保障。
在此工藝下,鋼中Al回收率平均97.6%。
3.2鋼中氣體
鋼中氣體分析值見(jiàn)表3。從表3可以看出,由于冶煉38CrMoAl盡可能避免Si質(zhì)材料入爐,采用Al粉脫氧,鋼中氧較一般鋼種低。L-1φ40mm材、L-2[O]是在加完合金Al后的結(jié)果,故[O]較低。鋼中[H]較一般鋼種相當(dāng)。
表3 鋼中氣體分析值
3.3鑄坯質(zhì)量
連鑄坯進(jìn)行坑冷,表面質(zhì)量良好,無(wú)夾渣、裂紋等缺陷(酸洗后的連鑄坯表面見(jiàn)圖1、圖2)。連鑄坯試片無(wú)缺陷,質(zhì)量評(píng)定結(jié)果見(jiàn)表4。酸洗后連鑄坯試片情況見(jiàn)圖3、圖4、圖5。
表4 鑄坯質(zhì)量評(píng)定
圖1 鑄坯表面質(zhì)量
圖2 鑄坯表面質(zhì)量
圖3 鑄坯酸洗試片(S1)
圖4 鑄坯酸洗試片(S2)
圖5 鑄坯酸洗試片(S3)
圖6 浸入式水口澆鋼后外貌
3.4鋼中各成分及偏析分析
在鑄坯橫斷面沿中軸十字交叉由上至下、左至右取18點(diǎn),中心位于5、15點(diǎn),分析結(jié)果見(jiàn)表5。
表5 鋼中成分(單位,%)
從表5中可以看出,與成分較為均勻的成品結(jié)果相比,連鑄坯中的P、S、Mn、Cr、Mo、Si元素偏析不大,而連鑄坯中由外向內(nèi)C顯示出正偏析,Al顯示出較大趨勢(shì)的負(fù)偏析(見(jiàn)表6),由此判斷:C、Al比重較小,該鋼種的鋼水在結(jié)晶器中進(jìn)行了選分結(jié)晶。從理論上講,38CrMoAl粘度較大,不屬于裂紋敏感性鋼種,因此,在實(shí)際連鑄生產(chǎn)中,為避免C、Al兩元素出現(xiàn)大的偏析,可探討增大比水量的可能性。
表6 鋼中成分偏析(單位, %)
3.5水口堵塞情況
L-1-6六連澆結(jié)束后,對(duì)1、2、3流浸入式水口進(jìn)行了破壞觀測(cè)(如圖6)。與2連澆結(jié)瘤水平大致相當(dāng)。在連澆過(guò)程中浸入式水口較為正常,未出現(xiàn)結(jié)瘤。第3爐(L-1)3流浸入式水口曾出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,但經(jīng)提高拉速之后,堵塞有所改善。
3.6產(chǎn)材檢驗(yàn)結(jié)果
連鑄坯的加熱、軋制執(zhí)行現(xiàn)38CrMoAl工藝。產(chǎn)材檢驗(yàn)結(jié)果如表7,低倍檢驗(yàn)結(jié)果如表8,高倍檢驗(yàn)結(jié)果如表9。軋后φ40mm材表面見(jiàn)圖7、圖8,材表面無(wú)大缺陷,稍加修磨可上交。材經(jīng)探傷無(wú)缺陷。
由表8、表9看出,檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
表7 試驗(yàn)38CrMoAl力學(xué)性能
圖7 38CrMoAl材表面
3.7成材率比較
38CrMoAl連鑄后,成材率94%,比715kg模鑄錠型成材率平均80%提高14%。
4結(jié)論
通過(guò)在250mm×280mm、410mm×530mm兩斷面大方坯連鑄機(jī)6連澆38CrMoAl鋼試驗(yàn)結(jié)果證明,產(chǎn)材后檢驗(yàn)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到了試驗(yàn)?zāi)康?,為連鑄38CrMoAl大方坯量產(chǎn)及擴(kuò)大38CrMoAl產(chǎn)材規(guī)格提供了依據(jù)。
連鑄38CrMoAl,連澆過(guò)程基本正常,基本未出現(xiàn)水口嚴(yán)重堵塞現(xiàn)象。與模鑄相比,可提高成材率14%,可大幅降低生產(chǎn)成本。