天津鐵廠有限公司6號高爐有效容積2800m3,是公司煉鐵的主要工藝生產(chǎn)設(shè)施。本文介紹了6號高爐的工藝設(shè)備配置及技術(shù)參數(shù),闡述了在2021年2月6號高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)中采取的各項(xiàng)工藝技術(shù)和管理舉措。通過采取加強(qiáng)高爐料質(zhì)量管理、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、優(yōu)化高爐工藝操作、提高入爐風(fēng)溫以及低硅冶煉技術(shù)等措施,使6號高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),并能在較長時(shí)間內(nèi)保持著高產(chǎn)穩(wěn)定順行,6號高爐的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)顯著提高。
引言
2020年以來,天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司(下稱天鐵)6號高爐受原燃料供應(yīng)緊張、原料價(jià)格飆漲、運(yùn)輸困難等影響,導(dǎo)致入爐原料品位得不到保障,焦炭質(zhì)量降低。另外燒結(jié)礦頻繁倒運(yùn)和露天堆放,粒度波動較大,粉化率高,使得高爐入爐燒結(jié)礦冶煉性能變差,對高爐冶煉影響較大。天鐵6號高爐有效容積2800m3,高爐實(shí)際生產(chǎn)能力是年產(chǎn)鐵水約225萬噸,利用系數(shù)2.2t/m3d左右。6號高爐肩負(fù)著天鐵煉鐵生產(chǎn)的重?fù)?dān),更是天鐵增加產(chǎn)量和效益的主要工藝生產(chǎn)設(shè)施,6號高爐生產(chǎn)情況的好壞直接影響著天鐵的整體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。為此,天鐵于2021年初組織了6號高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān),以解決實(shí)際生產(chǎn)中制約6號高爐高產(chǎn)的影響因素。
本文簡要介紹了6號高爐的工藝設(shè)備配置狀況,對在2021年2月份6號高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)中采取的各項(xiàng)工藝舉措進(jìn)行了分析和闡述,并對此次高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)的效果進(jìn)行了總結(jié)。通過各項(xiàng)工藝技術(shù)和管理措施的實(shí)施,使得6號高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)顯著提高。
1、天鐵6號高爐簡介
天鐵6號高爐有效容積2800m3,爐缸直徑11.6m,高徑比Hu/D為2.3;高爐配有30個風(fēng)口和三個鐵口,出鐵場下部采用260t魚雷罐車接送鐵水;爐頂設(shè)備采用BG-III型可擺動溜槽的串罐無料鐘爐頂,溜槽長度3800mm、轉(zhuǎn)速為8.12r/min、傾動范圍10°-45°、傾動精度±0.1°,可實(shí)現(xiàn)多種矩陣模式布料和中心加焦;熱風(fēng)爐采用三座高溫頂燃式熱風(fēng)爐,用焦?fàn)t煤氣富化高爐煤氣為燃料,采用分離式熱管換熱器回收煙氣余熱用于預(yù)熱煤氣和助燃空氣,設(shè)計(jì)風(fēng)溫1250℃-1280℃、一代壽命30年;爐頂采用紅外攝像儀和熱成像儀,可直觀分析爐內(nèi)情況和煤氣氣流分布;爐頂煤氣采用干法布袋除塵及TRT煤氣余壓發(fā)電技術(shù)。
2、高爐高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)舉措
2.1加強(qiáng)入爐原料質(zhì)量管控
(1)為了改善燒結(jié)礦、球團(tuán)礦的質(zhì)量,近兩年來,天鐵加強(qiáng)了燒結(jié)工序的管控,通過加大管控?zé)Y(jié)礦運(yùn)輸、倒運(yùn)、打水等環(huán)節(jié),有效的保證了燒結(jié)礦的質(zhì)量。同時(shí)優(yōu)化了球團(tuán)生產(chǎn)工藝,長期生產(chǎn)低硅球團(tuán),滿足了6號高爐對球團(tuán)礦成分的需求,在保證爐料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定同時(shí),也為高爐提供了優(yōu)質(zhì)的主要原料。
(2)為了改善高爐透氣性,提高高爐冶煉強(qiáng)度,加大了槽下振動篩孔徑。將焦篩孔徑從20mm擴(kuò)大到25mm;槽下懸臂自清理礦篩,通過逐漸增大篩條的間隙,篩除粒徑小于8mm的碎料,減少粉礦入爐量。
2.2提高入爐原燃料品位和質(zhì)量
參考國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn),高爐高產(chǎn)冶煉是以精料為基礎(chǔ)的,高爐的精料對高爐生產(chǎn)指標(biāo)的影響占有很大的比率。高爐要想取得好的生產(chǎn)指標(biāo)就離不開入爐料的品位和質(zhì)量,提高高爐冶煉強(qiáng)度首先要從改善高爐入爐礦、焦、煤等原燃料的質(zhì)量入手。使用的入爐礦應(yīng)具有品位高、粒度均勻、強(qiáng)度高、含硅量低、低溫還原粉化率和膨脹率低等條件;使用的冶金焦應(yīng)具有灰分低、硫份低、強(qiáng)度高、反應(yīng)性低和水分低等特點(diǎn)。
2.3優(yōu)化入爐原料結(jié)構(gòu)
天鐵7號燒結(jié)機(jī)大修后,在滿足煉鐵的生產(chǎn)需要時(shí),為提高入爐礦綜合品位,天鐵大量購買了品質(zhì)優(yōu)良的低硅塊礦、球團(tuán)。實(shí)踐證明低品位塊礦與堿性燒結(jié)礦的配合模式已不在經(jīng)濟(jì),改用高堿度燒結(jié)礦配用適當(dāng)比例的球團(tuán)礦和塊礦,爐料結(jié)構(gòu)達(dá)到了所需標(biāo)準(zhǔn),并使入爐含鐵料綜合品位達(dá)到了58.3%以上,熟料比達(dá)到88.17%。近幾年天鐵6號高爐爐料結(jié)構(gòu)見表1。
2.4優(yōu)化高爐操作制度
2.4.1優(yōu)化爐料裝入制度
現(xiàn)今大型高爐布料模式多采用矩陣制度,對布料矩陣的調(diào)節(jié)可改變中心與邊緣煤氣流的分布。6號高爐自2016年以來,一直采用通過中心加焦的布料矩陣模式發(fā)展中心控制四周煤氣發(fā)展,這種模式的結(jié)果是煤氣利用率較差、冶金焦高投入、表現(xiàn)抗力差,爐缸中心堆積早期難以察覺。經(jīng)攻關(guān)小組研究,決定采用新的布料矩陣方式,布料矩陣線由1.3m調(diào)整到1.2m,布料最大傾角由41°增加到43.5°,布料由小礦角過渡到大礦角,這樣就形成了中心開放,邊緣適當(dāng)發(fā)展的新的布料方式。同時(shí)礦批由先前的65t提高到了78t,以此控制中心氣流過分發(fā)展,同時(shí)改善煤氣利用率,煤氣利用率從46%提高到55%左右。實(shí)踐證明,在原燃料質(zhì)量有所下降情況下做上述調(diào)整,克服了中心加焦布料制度的弊端,促進(jìn)了煤氣流的多維化分布,降低了焦比,有效地提高了產(chǎn)量。
2.4.2增加風(fēng)口小套供風(fēng)面積
天鐵6號高爐2016年中修開爐初期,由于風(fēng)口內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整,風(fēng)口利用面積偏小,為了提高風(fēng)能及風(fēng)口利用面積,風(fēng)口面積由初期的Φ120mm×25+Φ110mm×5,逐步增大到Φ140mm×6+Φ130mm×24,這樣確保了足夠的中心氣流,與此同時(shí)風(fēng)量接近4500m3/min,鼓風(fēng)動能達(dá)120kw,四周煤氣流得到發(fā)展,爐缸還原反應(yīng)更加活躍。風(fēng)能的增加,提高了鐵水產(chǎn)量,為高爐長期順行夯實(shí)了基礎(chǔ)。
2.4.3加大爐頂壓差
由于以往布料器布料角小和批重小的問題沒有得到有效糾正,高爐操作一直采取減小壓差保順行,把頂壓控制在187kPa上下浮動作為鐵的紀(jì)律一樣來束縛操作。
為6號高爐能夠獲得更大的風(fēng)量,將頂壓壓差由187kPa提高到207~242kPa之間,因此6號高爐入爐風(fēng)能增加,使得礦批增加,布料角度也增加了3.5°左右,TRT煤氣余壓發(fā)電量增加,另外爐頂壓力的提高還有利于控制爐內(nèi)SiO2的還原。
2.5優(yōu)化風(fēng)、氧、煤的控制
在爐況順行情況下,逐步提高高爐熱風(fēng)溫度,使熱風(fēng)供風(fēng)溫度達(dá)到1207℃以上;同時(shí)提高高爐鼓風(fēng)富含氧量至3.5%左右,高爐富氧量由4800m3/h提高到6400m3/h左右,由于每提高1%富氧率大約可提高風(fēng)口燃燒溫度40℃,此時(shí)要嚴(yán)密監(jiān)控爐內(nèi)生產(chǎn)狀況;在提高熱風(fēng)溫度和富氧量的基礎(chǔ)上,將噴煤比由120kg/t增加到140kg/t以上,提高高爐噴煤比。此時(shí)高爐冶煉強(qiáng)度增加、產(chǎn)量提升、能耗下降。
2.6采用低硅冶煉技術(shù)
技術(shù)攻關(guān)采用的傳承方式之一就是低硅冶煉,降低和穩(wěn)定生鐵的含[Si]量,為高爐創(chuàng)造好的冶煉條件,可以在一定程度上提升高爐冶煉技術(shù)水平,同時(shí)起到節(jié)焦降耗的作用。生鐵中[Si]每降低0.1%,生鐵增產(chǎn)0.5-0.7%,燃料比降低4-6kg/t,所以要竭力控制生鐵含[Si]量。高爐內(nèi)的硅主要源于燃料灰分(焦炭灰分、煤粉灰分)和礦石中的脈石,低硅冶煉操作要從控制硅的源頭做起,通過以下方式進(jìn)行:
(1)保持爐況穩(wěn)定順行。運(yùn)用上下部調(diào)節(jié)手段,保持爐缸工作均勻活躍,控制氣流合理分布,是低硅鐵冶煉的重要措施。
(2)提高入料品位和質(zhì)量、增加熟料比,減少灰分和脈石的帶人量。
(3)在保證爐況順行的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高爐渣堿度,它不僅能抑制SiO2還原反應(yīng),而且能提高爐渣脫硫能力和熔化溫度,有利于保持爐缸充足的物理溫度和生鐵[Si]含量的降低。
(4)渣中保持適度MgO含量。一般渣中MgO含量在5%-10%對改善爐渣流動性能、降低生鐵含[Si]有較大的促進(jìn)作用,有利于低硅鐵冶煉。
(5)提高爐頂壓力。提高爐頂壓力可以抑制渣中SiO2的還原和燃料灰分中SiO2的揮發(fā),有利于降低生鐵含硅量。
2.7爐前出鐵程序化建設(shè)
程序化爐前出鐵操作。6號高爐根據(jù)冶煉強(qiáng)度確定每日出鐵15次,一般由對稱的兩個鐵口輪流出鐵。每次出鐵時(shí),根據(jù)定點(diǎn)出鐵時(shí)間,提前30min將要使用的鐵口配好罐,出鐵前10min啟動開口機(jī)打開鐵口,開始出鐵;出鐵~20min后有爐渣進(jìn)入渣處理裝置,出鐵完畢,泥炮堵上鐵口;泥炮在堵口位置停留~20min,在泥炮退出堵口位置后,鐵水罐車方可拉走,一次鐵配260t魚雷罐車3臺;6號高爐配置260t魚雷罐總數(shù)12臺,需用機(jī)車進(jìn)行調(diào)罐對位和送至下工序。
3、攻關(guān)效果
表2為近五年6號高爐最好月份技術(shù)指標(biāo)比較表。由表2可以看出,6號高爐攻關(guān)后產(chǎn)量史無前例創(chuàng)新高,2021年3月6號高爐產(chǎn)量達(dá)到23.1×104t,平均日產(chǎn)7451t,高爐利用系數(shù)達(dá)到2.661t/(m3d),焦比降到365.61kg/t,綜合焦比降到429.59kg/t,各項(xiàng)指標(biāo)顯著提升,是這一代爐齡內(nèi)最好成績。
4、結(jié)語
天鐵6號高爐2021年初的高產(chǎn)技術(shù)攻關(guān),探索出了適合2800m3高爐高產(chǎn)的生產(chǎn)操作方式。通過加強(qiáng)入爐料質(zhì)量管理、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、優(yōu)化高爐操作制度、提高入爐風(fēng)溫以及低硅冶煉等技術(shù)措施的貫徹和實(shí)施,使得6號高爐的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得到顯著提升,技術(shù)攻關(guān)效果明顯,也為今后的6號高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),也為今后公司應(yīng)對不利環(huán)境提高經(jīng)濟(jì)效益提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
2021年3月6號高爐利用系數(shù)達(dá)到了2.661t/(m3d)歷史最好指標(biāo),焦比達(dá)到了365.61kg/t、綜合焦比達(dá)到了429.59kg/t,各項(xiàng)指標(biāo)顯著提升,實(shí)現(xiàn)并超過了此次高產(chǎn)攻關(guān)的既定目標(biāo),是這一代爐齡內(nèi)最好成績。