高爐長壽一直是煉鐵系統(tǒng)重要的研究課題,在高爐爐役后期,隨著高爐長時間生產(chǎn),內(nèi)部爐襯部分已經(jīng)有了不同程度的侵蝕,尤其是爐缸部分對高爐壽命起著決定性的作用。通過對高爐冷卻壁水溫差、冷卻壁熱流強度、爐缸熱電偶溫度、爐皮溫度等指標的檢測,及時準確地對高爐爐缸侵蝕狀況進行判斷,并采取合理的護爐措施,保證高爐爐役后期的安全生產(chǎn),直到停爐大修。
目前,利用含鈦物質(zhì)進行高爐護爐已經(jīng)成為了煉鐵行業(yè)的共識,其原理是鈦礦中的含鈦物質(zhì)在進入高爐后被還原,隨著鐵水的流動到達爐缸各個部位,與高爐中的碳氮元素反應形成高熔點的碳氮化合物及復合體。在高爐侵蝕嚴重的部分,爐襯的溫度較低,促進這些化合物沉積,形成難以融化的保護層,阻止鐵水的進一步侵蝕?,F(xiàn)階段的護爐方式一般分為2種:一種是開爐不久就開始加入TiO2,如陽春新鋼鐵有限公司;另一種是通過檢測高爐的運行情況,當高爐爐缸的溫度發(fā)生異常變化時,開始大量加入鈦礦,如首鋼、柳鋼、漢鋼等。同時在選用鈦礦上也有著相應的要求,選擇合理的操作方式,保證護爐的同時也要減少對高爐軟融帶的影響。
高爐概況
津西鋼鐵8#高爐于2007年12月投產(chǎn),有效容積1280m3,設計2個鐵口、20個風口。爐底炭磚原設計采用4層炭磚臥砌,從下至上依次為半石墨炭磚2層(600mm×2)、微孔炭磚2層(600mm+750mm),總高度2550mm。截止2020年10月停爐,共計生產(chǎn)5年4個月,(2015年5月份大修)累計產(chǎn)鐵549萬噸,平均單位爐容產(chǎn)鐵4300t/m3。2020年下半年,對高爐采取有效護爐方案,高爐正常運行,直至10月初停爐大修。
高爐冷卻系統(tǒng)及爐缸工作狀況
2.1冷卻系統(tǒng)、爐底和爐缸狀況
高爐爐體采用100%工業(yè)水冷卻,通過在爐底板下埋設水冷管的形式冷卻。爐底、爐缸采用灰鑄鐵冷卻壁(1~5層),爐腹采用球墨鑄鐵冷卻壁(6~7層),爐腰采用冷卻板和冷卻壁(第8層),爐身采用板壁結合形式冷卻(9~23層冷卻壁、1~12層冷卻板),爐喉部位采用水冷式鋼磚(上下2層)。
爐底分為2層,每層分7個方向共插入14個測溫點,7個方向電偶深度分布情況:4800mm1個點、2280mm3個點、900mm3個點。爐缸側(cè)壁分為5層,每層分4個方向共插入40個測溫點。其中1層電偶插入深度為200mm和320mm、2~5層電偶插入深度為100mm和220mm。
2.2爐缸側(cè)壁溫度變化情況
2020年6月初,高爐2#、7#、16#風口下方爐缸二層冷卻壁水溫差突然上升了0.2℃,通過對爐缸各部位溫差變化實時監(jiān)測并計算,發(fā)現(xiàn)冷卻熱流強度最高已達11500kCal/㎡·h,爐皮溫度80℃,如表1所示。
電偶插入爐缸220mm和100mm處最高溫度分別達到655℃和318℃。利用傅立葉導熱公式(一維)計算,依據(jù)公式q=λ×△t/d和(655-318)/0.12=(1150-655)/d,計算出d=176mm,求得碳磚殘余厚度=176+220=396(mm)。8#高爐9#風口下層電偶周圍碳磚剩余厚度396mm。此時高爐爐缸電偶溫度、熱流強度均處于危險值范圍內(nèi),可以準確判定爐缸區(qū)域碳磚環(huán)狀侵蝕已形成并嚴重威脅著高爐的安全生產(chǎn),必須采取有效護爐措施,對這個點實施重點監(jiān)護。
護爐措施
為了解決高爐爐缸側(cè)壁溫度升高問題,將護爐過程分3個階段恢復高爐的正常運行。
3.1第一階段(控制鐵水成分)
科學、合理控制鐵水中硅、硫、鈦含量是搞好護爐的前提。2020年1~5月8#高爐鐵水含硅0.258%、含硫0.026%、含鈦0.08%,處在較高水平。6月8日組織8#高爐爐缸側(cè)壁溫度升高專題討論會,制定初步護爐方案,嚴格控制爐溫下限和硫上限,增加鐵水含鈦量,減少低溫高硫鐵水對爐缸爐底的沖刷和侵蝕。
3.2第二階段(降低冶煉強度)
護爐第二階段決定通過大幅降低高爐冶煉強度進行護爐,6月30日計劃休風堵3#、7#、13#和17#號風口,富氧逐步控制在5000m3/h以下,風壓控制在325kPa以下,并配加釩鈦礦(鈦含量11.55%),鈦負荷控制在6.5左右,如表2所示。
3.3第三階段(穩(wěn)定護爐參數(shù)和高爐提產(chǎn))
通過均勻堵風口及提高鐵水含硅、鈦成分,高爐爐缸電偶溫度、熱流強度、爐皮溫度得到控制,如圖1所示。
在保證安全生產(chǎn)前提下,兼顧降低成本和提產(chǎn),8月17日高爐開始取消釩鈦塊,調(diào)整鐵水含硅在0.40%~0.45%,含鈦在0.15%~0.20%,同時風壓提高至340kPa,富氧增至8000m3/h。
護爐效果
通過第一階段的護爐操作,使得鐵水含硅0.40%~0.55%、含鈦0.15%~0.20%、含硫<0.02%,如圖2所示。
提高生鐵含硅,有利于鈦的還原,再被氧化成熔點遠高于高爐冶煉溫度的TiC、TiN,使鐵水黏度增加,流動性降低;在爐缸及周邊生成的TiC和TiN以固溶體的形式結晶析出,并逐漸沉積于爐缸受侵蝕部位,保護爐缸不受進一步侵蝕。同時降低硫含量,使渣鐵流動性變差,鐵水環(huán)流對爐缸的侵蝕作用變?nèi)?,從而達到保護爐缸的目的。這樣既有利于鈦的還原,又避免了因硅過高導致渣鐵流動性變差,加大爐前的勞動強度,使爐前出鐵陷入被動,影響高爐順行。
隨著第一階段護爐操作的進行,爐缸熱流強度并沒有出現(xiàn)下行趨勢,如圖3所示。
因此進行了第二階段的操作,爐缸電偶溫度得到了下降。隨著溫度下降,逐步捅開7#、13#和17#風口(剩余3#風口),7月12~18日之間,2#和7#風口爐缸電偶上升過快,速度達24℃/天,熱電偶最高溫度達648℃,7月18日立即休風堵2#、7#、8#風口,爐缸電偶溫度逐漸下行。考慮爐缸電偶溫度得到控制,為了避免長時間堵2#、7#風口造成爐缸環(huán)流不均,8月4日利用檢修機會,休風均勻堵3#、8#、16#風口,如圖4所示,爐缸電偶溫度、熱流強度、爐皮溫度進一步得到控住,如圖4所示。
通過第三階段的操作,高爐產(chǎn)量也逐步提升,如圖5所示。
在停爐檢修過程中,清理爐缸時發(fā)現(xiàn),7#~9#風口下方,二層冷卻壁侵蝕最薄部位50mm,最厚部位100~200mm,三層冷卻壁最薄部位剩余約350mm。這與前期利用傅立葉導熱公式計算的9#風口下方爐缸周圍炭磚僅剩300~390mm一致。
在扒爐過程中,發(fā)現(xiàn)“象腳”區(qū)侵蝕嚴重部位有大量含鈦結晶物。經(jīng)化驗得知,含鈦量高達3%鋁含量達32%,且鈦與爐磚已在爐缸侵蝕部位形成保護層。因此,護爐期間提高鐵水含硅、含鈦成分是非常有必要的。
結論
(1)護爐過程要準確找到關鍵性薄弱點,針對薄弱點電偶數(shù)值推斷爐缸炭磚侵蝕變化趨勢,彌補水溫差和爐皮測溫受環(huán)境影響大的不足。
(2)摸索適宜的冶煉強度。高爐護爐期間以安全生產(chǎn)為主,在護爐參數(shù)可控時,可分階段調(diào)整護爐方案兼顧產(chǎn)量的提升。
(3)護爐期間熱流強度、爐皮溫度、熱電偶溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)相結合,以儀表監(jiān)測爐缸電偶溫度數(shù)據(jù)為主,以人工測量數(shù)據(jù)為輔,同時參考最危險數(shù)值,監(jiān)控高爐爐役后期爐缸狀況。
(4)高爐護爐要以穩(wěn)定順行為前提,布料角度以正角差為基礎,開放中心穩(wěn)定邊緣。
(5)均勻堵風口可以保障高爐風口進風量均勻,有利于渣鐵均勻環(huán)流,減緩對炭磚的侵蝕速度。