轉(zhuǎn)爐終點碳氧積是轉(zhuǎn)爐冶煉的重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),降低轉(zhuǎn)爐終點碳氧積意味著相同終點碳含量時,鋼水終點活度氧會降低,活度氧降低可以改善鋼水潔凈度、提高合金收得率、 降低生產(chǎn)成本。某鋼廠300t轉(zhuǎn)爐在完成強底吹系統(tǒng)改造后(底吹強度大于0.10m3/(min·t)),在爐役前期(1000爐以內(nèi))冶煉超低碳鋼時,轉(zhuǎn)爐終點碳氧積均值為0.0013,指標(biāo)優(yōu)于萊鋼4#轉(zhuǎn)爐的0.0023、遷鋼2#轉(zhuǎn)爐的0.0019、首鋼全爐役的0.0020、武鋼三煉鋼廠轉(zhuǎn)爐的0.0015~0.0018。本文通過對67爐超低碳鋼轉(zhuǎn)爐終點鋼水取樣研究,并結(jié)合理論計算,以驗證轉(zhuǎn)爐終點鋼水碳氧積為真實值。
1 試驗方案
1.1 設(shè)備配置
試驗在300t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉超低碳鋼上進行,轉(zhuǎn)爐爐齡在1000爐次以內(nèi),頂吹采用變流量變槍位操作,底吹元件為外圈8個、內(nèi)圈8個共16個底槍。
1.2 試驗工藝
在頂吹供氧量達(dá)到總量的70%時,開始加大底吹惰性氣體流量,輔吹(剩余30%的供氧量)結(jié)束后,后攪1min啟動副槍TSO探頭測溫、定氧和取樣。出鋼時添加小石灰,并全程底吹氬氣,出鋼結(jié)束后關(guān)閉鋼包底吹,并對鋼包內(nèi)鋼水進行測溫、定氧和取樣。吹煉后期底吹強度設(shè)定及鋼水溫度控制如表1所列。
1.3 檢測方法
轉(zhuǎn)爐終點碳含量采用直讀光譜法分析TSO鋼樣測定,終點活度氧、溫度由賀利氏的TSO探頭直接測定;鋼包鋼水的碳含量采用直讀光譜法分析鋼樣測定,活度氧、溫度由賀利氏的定氧探頭直接測定,通過復(fù)吹轉(zhuǎn)爐上安裝的煙氣分析儀測得轉(zhuǎn)爐內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)生煙氣CO體積百分含量。
2 試驗結(jié)果與討論
2.1 轉(zhuǎn)爐終點及鋼包鋼水
試驗爐次轉(zhuǎn)爐終點及鋼包鋼水碳、活度氧及碳氧積分布、含量如圖1所示,圖1中數(shù)據(jù)為平均值。
由圖1可知,轉(zhuǎn)爐終點碳的范圍0.017%~0.055%,均值為0.032%,所有試驗爐次出鋼過程中都存在著降碳的現(xiàn)象,范圍是0.002%~0.024%,均值為0.009%。轉(zhuǎn)爐終點活度氧的范圍是3.01×10-4~8.19×10-4,均值為4.21×10-4;95.5%((64/67)×100% =95.5%)的爐次出鋼過程增氧,范圍是1×10-6~3.61×10-4,均值為1.01×10-4,大部分爐次出鋼過程氧含量增加。轉(zhuǎn)爐終點碳氧積的范圍是0.00075~0.00190,均值為0.00131,鋼包鋼水碳氧積的范圍0.00049~0.00190,均值為0.00116;當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點鋼水[C]<0.030%時,轉(zhuǎn)爐終點碳氧積的均值為0.00110;當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點鋼水[C]≥0.030%時,轉(zhuǎn)爐終點碳氧積的均值為0.00150,可知隨著轉(zhuǎn)爐終點碳含量降低,轉(zhuǎn)爐終點碳氧積隨之降低。
2.2 煙氣中CO體積變化
煙氣中CO體積分?jǐn)?shù)在底吹強度為0.05m3/(min·t)(模式1)及0.12m3/(min·t)(模式2)下,根據(jù)煙氣分析儀測得的鋼水吹煉過程中煙氣中CO含量,其變化情況如圖2所示。
由圖2可知,轉(zhuǎn)爐吹煉平臺期,隨著底吹強度由0.05m3/(min·t)提升0.12m3/(min·t)后,轉(zhuǎn)爐爐氣中的CO體積分?jǐn)?shù)由0升高至60%,對應(yīng)的CO分壓也就相應(yīng)由81.06kPa降低至48.64kPa。
2.3 熱力學(xué)計算
轉(zhuǎn)爐終點碳氧平衡時,反應(yīng)式為:
[C]+[O]=CO(g)
lgK=1168/T+2.07(1)
K=p(CO)/(w(C)·w(O))(2)式(1)、式(2)中:K為平衡常數(shù);T為溫度,K;p(CO)為CO分壓與標(biāo)準(zhǔn)大氣壓的比值;w(C)·w(O)為熔池中的碳和氧的質(zhì)量濃度,%。
1)當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點T1=1943K時,K1=467.74,綜合轉(zhuǎn)爐終點碳氧積為0.0013、K1值及式(2),可得p(CO)1=0.61;
2)當(dāng)鋼包鋼水溫度為T2=1893K時,K2=489.78,綜合鋼包鋼水碳氧積為0.0011、K2值及式(2),可得p(CO)2=0.59。
從轉(zhuǎn)爐吹煉至終點到鋼水出鋼結(jié)束,隨著出鋼過程鋼水溫度降低,平衡常數(shù)K逐漸降低,無論按轉(zhuǎn)爐終點碳氧積還是鋼包鋼水碳氧積計算,都可得出當(dāng)時的p(CO)約為46.64kPa。
當(dāng)爐內(nèi)鋼水反應(yīng)平衡時,可將此時的環(huán)境看成理想的敞開容器,爐內(nèi)氣體總壓為101.325kPa,根據(jù)CO體積含量占煙氣總量及道爾頓分壓定律,混合氣體的分壓與各氣體的體積含量比例成正比,可知當(dāng)CO體積含量占爐內(nèi)總氣體量的60%左右時,即p(CO)=0.60左右,可實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐終點碳氧積為0.0013。而圖2煙氣分析儀測得吹煉平衡時CO體積含量也驗證了以上推斷的正確性。
2.4 底吹強度對p(CO)的影響
脫碳反應(yīng)屬于一級反應(yīng),各時刻的碳含量與時間呈指數(shù)關(guān)系,即
dc/dt=-k×t,C=C0exp(-k×t)(3)
式(3)中:k為表觀脫碳常數(shù)min-1;dc為初始脫碳速率,%/min;dt為t時脫碳速率,%/min;t為時間,min;C為某時刻碳含量,%;C0為初始碳含量,%。根據(jù)式(3)求得在底吹強度為0.12m3/(min·t)輔吹時脫碳速率和表觀脫碳常數(shù),見表2。
頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐熔池內(nèi)底吹氣體和脫碳形成的CO氣體混合氣體中的CO分壓為:
式(4)中:Q(CO),Q(Ar)分別為Ar及CO氣體的流量(標(biāo)態(tài)),m3/s;p為總壓,101.325 kPa。由熔池內(nèi)碳氧反應(yīng)求得CO氣體的流量Q(CO)為:
式(5)中:Vm為鋼液的體積,m3;ρm為鋼液的密度,kg/m3;M(C)為碳的摩爾質(zhì)量,kg/mol;t為反應(yīng)時間,min;w(C)為熔池碳含量,%。聯(lián)立式(4)和式(5),將表3中的脫碳速率和Vm、ρm數(shù)值代入式(4),可知底吹強度為0.12m3/(min·t)的p(CO)/p0為0.59,p0為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,101.325kPa,如表3所列。
鋼水混勻所需時間減少,碳氧反應(yīng)更接近平衡狀態(tài),鋼水在更低的碳含量下才處于過氧化狀態(tài);鋼水在停止供氧后,繼續(xù)保持一定的底吹強度,p(CO)及鋼水活度氧會進一步降低。
3 結(jié)論
1)某鋼廠300t轉(zhuǎn)爐爐役前期(1000爐)冶煉超低碳鋼在底吹強度為0.12m3/(min·t)時,可實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐終點碳氧積均值為0.00131,鋼包鋼水碳氧積的均值為0.00116;在出鋼的過程中存在著降碳、增氧的現(xiàn)象。
2)根據(jù)理論計算及煙氣分析系統(tǒng)測得的轉(zhuǎn)爐吹煉至平衡時CO的體積含量為60%、即CO分壓為0.60,轉(zhuǎn)爐終點溫度為1943K時,可實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐終點碳氧積為0.0013。
3)隨著底吹強度的提高,碳氧反應(yīng)更接近平衡狀態(tài),鋼水在更低的碳含量下才處于過氧化狀態(tài),且鋼水在停止供氧后,繼續(xù)保持一定的底吹強度,CO分壓有進一步降低的趨勢。