為降低煉鋼工序成本,實現(xiàn)轉爐渣料成本最優(yōu),進行了轉爐低成本造渣技術的研究與試驗。以“留渣 +雙渣”為基礎冶煉模式,確定了石灰石、鐵礦石在轉爐少渣冶煉中的使用方案,使石灰消耗由42.4kg/t 降低至26.5kg/t,鐵礦石用量由0kg/t增加至23.5 kg/t,轉爐渣料成本降低4.8元/噸鋼,金屬料成本降低7.05元/噸鋼。
引言
天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司(以下簡稱聯(lián)合特鋼),是集燒結、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼生產(chǎn)工藝為一體的現(xiàn)代化大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。隨著現(xiàn)代科學技術的發(fā)展,鋼鐵企業(yè)大力推行結構優(yōu)化,煉鋼生產(chǎn)正在向實現(xiàn)緊湊式連續(xù)化的專業(yè)生產(chǎn)線、實現(xiàn)高效率快節(jié)奏的生產(chǎn)工藝、降低消耗和成本的方向發(fā)展。如何在保證產(chǎn)品質量的前期下實現(xiàn)冶煉成本的最低,成為工藝技術人員的重要研究課題,因此聯(lián)合特鋼開展了轉爐低成本造渣技術的專項研究與試驗,在轉爐內(nèi)部熱源條件充裕,冶煉普通碳素結構鋼過程中,利用石灰石、鐵礦石等成本低廉的渣料進行轉爐冶煉,實現(xiàn)成本的最優(yōu)化控制。
1、轉爐低成本造渣技術
轉爐低成本造渣技術的核心是循環(huán)利用富含CaO的冶煉終渣作為前期脫磷渣的一部分,使用石灰石代替部分冶金石灰,同時配加部分鐵礦石,加快轉爐前期成渣速度,降低轉爐造渣成本、和金屬料消耗成本。
1.1轉爐配加石灰石快速脫磷技術
石灰是煉鋼過程中的主要造渣材料之一,但其生產(chǎn)、運輸、儲存成本高,同時其生產(chǎn)、運輸、儲存過程容易對環(huán)境造成境污染。由于石灰石成本僅為石灰成本的1/3左右,其開采、運輸、儲存對環(huán)境影響較小,而轉爐內(nèi)溫度顯著高于石灰石分解溫度,因此,轉爐冶煉可以采用石灰石替代部分冶金石灰,實現(xiàn)轉爐快速成渣,提高轉爐前期脫磷效率,同時降低造渣成本。
轉爐吹煉前期的冶金條件有利于脫磷反應的進行,脫磷效率是受轉爐冶煉前期的渣量、溫度、爐渣堿度和爐渣氧化鐵含量影響。因此轉爐吹煉前期快速成渣、適宜的爐渣堿度和氧化鐵含量是前期脫磷的重要環(huán)節(jié)。
1.1.1轉爐配加石灰石對成渣溫度的影響
石灰石在高溫下是極不穩(wěn)定的物質,在高溫下的反應為:
CaCO3=CaO+CO2
△G0=170577-144.19TJ/mol
石灰石分解時間與塊度基本呈正比的線性關系,溫度對這種由表及里的分解反應的影響較大。當溫度較達到1400℃時,石灰石塊表面的導熱受阻,產(chǎn)生了較明顯的CaO-CaCO3的分解界面,當溫度較低時,呈現(xiàn)了體積預熱的現(xiàn)象,較長時間的預熱效果減小了石灰石塊的當量直徑。當溫度達到1400~1450℃時,石灰石分解反應加劇,2~3min內(nèi)分解70%左右,而石灰石快速分解過程中會吸收大量的熱量,由于石灰石分解融化吸熱能力約是石灰的2.48倍,因此,其可以降低初期渣溫度,有利于脫磷反應的進行,同時避免出現(xiàn)劇烈的C-O反應形成的噴濺。
1.1.2轉爐配加石灰石對成渣過程的影響
用石灰石造渣的第一步必然是石灰石的分解。其分解反應就由表至里地進行,先是表面的CaO與酸性氧化物或鐵的氧化物進行成渣反應,然后逐漸向里滲透。由于受到內(nèi)層CaCO3的分解反應的限制,沒有更多的CaO參與造渣,這就可以避免高熔點的硅酸二鈣的生成,而較多的生成了熔點相對較低的硅酸鈣,又由于CO2的增加使鐵水氧化性增強,鐵的氧化物增加,也就較多的生成鐵酸鈣、正鐵酸鈣和橄欖石形態(tài)等低熔點化合物。因此可以使轉爐吹煉前期快速形成堿度適宜、氧化性較高的前期渣,有利于前期快速脫磷。磚爐渣中主要礦物質熔點見表1。
1.2轉爐配加鐵礦石技術
1.2.1轉爐配加鐵礦石的主要作用
轉爐內(nèi)直接實現(xiàn)部分鐵礦石的熔融還原,可使得一部分鐵礦石在轉爐內(nèi)被直接還原為鐵,充分發(fā)揮轉爐煉鋼的優(yōu)勢,降低排放,減少金屬料成本。
(1)在轉爐冶煉中期加入鐵礦石首先發(fā)生還原反應,鐵礦石還原是吸熱反應,起到調(diào)節(jié)熔池溫度的作用,可以防止脫碳反應太過激烈,同時可以減少熔渣向鋼水返P。
(2)大部分鐵礦石被鐵水中的[C]還原成單質鐵,提高鋼水收得率,同時鐵礦石中帶入的(O)參與脫碳反應,增加轉爐供氧強度,降低氧氣消耗量,縮短吹煉周期。
(3)鐵礦石部分還原生成(FeO)參與成渣反應,(FeO)可以有效降低爐渣粘度,緩解熔池“返干”現(xiàn)象,避免金屬噴濺或粘槍事故發(fā)生。
在轉爐熔池溫度較高時,鐵礦石加入后在很短時間內(nèi)就可以完成反應,需注意加入批次和數(shù)量,槍位不得大幅調(diào)整,避免發(fā)生噴濺,影響金屬收得率。
1.2.2影響鐵礦石熔融還原的因素
(1)溫度對鐵礦石還原率的影響。研究表明在1550℃以下時,鐵礦石的還原率隨溫度的升高而隨之提高,在高于1550℃以后,隨著溫度的升高,還原率有所下降。
(2)鐵礦石密度對還原率的影響。研究發(fā)現(xiàn),密度較大的鐵礦石在熔化過程中保持原顆粒狀層層熔化,完全熔化時間相對較長;密度較小的鐵礦石在熔化過程中會裂解成小顆粒,熔化時間大大縮短。
2、生產(chǎn)試驗數(shù)據(jù)分析
2.1前期脫磷數(shù)據(jù)分析
圖1給出了冶煉前期脫磷率的影響因素。從圖1-a可以看出在吹煉前期隨著供氧時間的延長呈現(xiàn)有助于脫磷的趨勢,最佳的脫磷期冶煉供氧時間的控制在350~400s為宜。從圖1-b可以看出,隨著轉爐熔池溫度升高,前期脫磷率呈現(xiàn)下降趨勢,說明在低溫條件下有利于鐵水磷的高效脫除,此階段轉爐熔池溫度控制在1350~1400℃。從圖1-c可以看出,前期爐渣堿度1.8~2.0范圍內(nèi)具有最優(yōu)的脫磷效率。
2.2石灰石與鐵礦石協(xié)同配加方案
2.2.1基礎操作標準
當鐵水硅大于0.6%可以使用留渣少渣操作,前期倒渣時間控制在開吹360~400s之間,開吹100s之后氧壓控制在0.5~0.6MPa之間,根據(jù)鐵水和渣況可做適當調(diào)整,中期及后期采用正常吹煉0.78~0.85MPa,終點適當提高氧壓、降低槍位進行高拉碳操作。
2.2.2倒前期渣處理
根據(jù)具體情況選擇倒渣時機和倒渣量,其倒渣時半鋼C需要大于0.3%,溫度在1350~1400℃之間。
2.2.3前期布料方式
少渣雙渣操作模式下,需考慮不同鐵水狀況下的石灰石與鐵礦石協(xié)同配加方案,如表2所示。
2.2.4中后期控制
倒渣結束后,再次下槍開吹,槍位下至基本槍位后開始進行二次布料,布料使用石灰、石灰石、鐵礦石,分批次加入,保證煙氣中CO濃度不持續(xù)遞增,每批次加入量小于500Kg,避免加料過于集中,造成溫度集中降低引發(fā)噴濺,冶煉過程關注爐口火焰以及CO變化情況,槍位控制在基本槍位±200mm范圍內(nèi),出現(xiàn)返干跡象可適當提槍,并加入鐵礦石,吹煉600s內(nèi)所有造渣料必須加入完畢,終點拉碳前必須將槍位降至拉碳槍位,保持拉碳時間大于60s以上。
3、實施效果
(1)在鐵水[P]≥0.13%的條件下,增加石灰石、鐵礦石用量后,通過分析發(fā)現(xiàn),轉爐冶煉前期脫磷效率達到65%以上,終點脫磷率平均達到90.5%,實現(xiàn)了低消耗成本情況下的高效脫磷。
(2)使用石灰石替代部分冶金石灰的造渣工藝,轉爐渣料成本降低了4.8元/噸。具體情況如表3所示。
(3)新工藝實施后,鐵礦石使用量增加了23.5kg/噸鋼,按照每加入1kg/噸鋼的鐵礦石的效益為0.3元測算,則鋼鐵料成本降低約7.05元/噸鋼。
(4)石灰石在轉爐內(nèi)分解生產(chǎn)大量的CO2氣體,增加了轉爐冶煉的動力學條件,同時石灰石分解生產(chǎn)的CO2氣體可以自發(fā)參與轉爐內(nèi)的氧化反應而轉化為CO氣體,增加煤氣發(fā)生量。
4、結論
聯(lián)合特鋼公司開展轉爐低成本造渣工藝的開發(fā),實現(xiàn)了石灰石部分替代冶金石灰協(xié)同鐵礦石配加的技術應用。通過規(guī)范基礎操作標準、少渣雙渣操作、調(diào)整中前期吹煉和造渣操作等措施,達到了轉爐快速成渣和快速脫磷的目的。渣料成本降低了4.8元/噸鋼,金屬料成本降低了7.05元/噸鋼,終點脫磷率平均達到90.5%實現(xiàn)了低成本情況下的高效脫磷,同時對轉爐煤氣回收起到了一定的促進作用。