為進一步降低煉鋼成本,鋼鐵企業(yè)都在探索降本增效的有效途徑,直接將燒結(jié)礦加入轉(zhuǎn)爐冶煉就是其中一種較為可行的降低成本的方法。該方法可以最大程度的利用含鐵輔料,提高煉鋼效率,減少廢鋼使用量,降低成本。這一方法在實踐過程中,仍然有很多問題需要解決。本文就我公司直接將燒結(jié)礦加入轉(zhuǎn)爐冶煉的實踐中得出的結(jié)論來分析探討這一問題。
燒結(jié)礦是由多種礦物組成的固體復(fù)合礦物,含有大量的含鐵礦物,如Fe2O3、Fe3O4以及FexO。其中所含有的非鐵元素主要有Si、Ca、Al、S、P等Al、S、P的含量較少,一般都以氧化物的形態(tài)存在于復(fù)合礦物中。S、P的穩(wěn)定性較高,不會產(chǎn)生有毒氣體,燒結(jié)礦的熔點較低,粒度分布較均勻,這些都為直接將燒結(jié)礦加入轉(zhuǎn)爐中提供了有利條件。在轉(zhuǎn)爐溫度達到1250℃以后,燒結(jié)礦的熔化效果最佳在1300-1500℃的情況下其分解反應(yīng)最徹底,主要反應(yīng)原理為 :
(Fe2O3)= 2(FeO)+(O) (1)
(Fe3O4)=3(FeO)+4(O) (2)
2(SiO2)+(FeO)+CaO(S)=(2CaO·FeO·SiO2) (3)
分解反應(yīng)的過程中會發(fā)生很強的吸熱反應(yīng),使其所處的熔池溫度急劇下降使熔渣之間粘結(jié)度增大還可能出現(xiàn)結(jié)坨現(xiàn)象不利于FeO向外擴散傳質(zhì),影響轉(zhuǎn)爐冶煉效率。因此在燒結(jié)礦的成渣反應(yīng)(3)中,應(yīng)該加大其外部動力條件,以此來促進FeO向外擴散傳質(zhì)。成渣反(3)是可逆反應(yīng),產(chǎn)生的FeO會作為攜氧載體參與脫碳反應(yīng),從而提高反應(yīng)的動力條件。
根據(jù)上述反應(yīng)原理,若在轉(zhuǎn)爐冶煉中直接加入燒結(jié)礦,會對冶煉的溫度和成渣反應(yīng)產(chǎn)生較大影響。為此在實踐中我公司制定了最佳的燒結(jié)礦加入方案并分別對冶煉前期、 中期和后期中加入效果進行了分析 :
2.1 轉(zhuǎn)爐冶煉前期
轉(zhuǎn)爐吹煉前期是硅錳氧化期熔池溫度一般控制在1200-1400℃,吹煉前期完成Si、Mn及P的氧化形成初期渣的融化治煉前期形成的渣系主要是鐵質(zhì)渣系及FeO-SiO2-CaO渣系。為了能夠盡快形成該渣系,同時盡可能長時間保持該渣系,以達到前期脫P的目的設(shè)計脫P反應(yīng)是在鋼-渣界面反應(yīng),是強放熱反應(yīng)其反應(yīng)式為:
2[P]+8(FeO)=(3FeO·P2O5)+5(Fe)+Q (4)
隨著石灰的融化,熔渣堿度進一步升高,磷的氧化產(chǎn)物3CaO·P2O5在爐渣中不穩(wěn)定,當(dāng)熔池溫度高于1500℃,反應(yīng)就會逆向移動,磷重新回到鋼中。因此轉(zhuǎn)爐吹煉前期是返礦加入較理想的時期,但是返礦加入量太大導(dǎo)致熔池溫度太低,不能達到C-O大量氧化的溫度造成渣中FeO積累,引起低溫噴濺。實際操作中前期返礦加入量根據(jù)鐵水溫度和鐵水Si含量進行調(diào)整。
2.2 轉(zhuǎn)爐冶煉中期
轉(zhuǎn)爐吹煉中期是碳高速氧化期熔池溫度一般控制在1450-1600℃,主要任務(wù)是激烈脫碳。由于此過程溫度升高太快C-O反應(yīng)劇烈,F(xiàn)eO消耗較快, 當(dāng)供氧強度小于脫碳反應(yīng)消耗“O”時出現(xiàn)“返干”現(xiàn)象,在這一時期渣系將完成由“鐵質(zhì)”渣系向“鈣質(zhì)”渣系轉(zhuǎn)變的過程造中FeO含量降低CaO比例增加,堿度進一步提高。由于在吹煉中期C-O反應(yīng)劇烈,熔池溫度升高太快,消耗的FeO增加,渣系中FeO含量較低,熔渣黏度增加。同時,渣中FeO降低,熔池溫度升高,觸發(fā)脫P反應(yīng)(5)向逆向進行 導(dǎo)致鋼水“回P”。因此,考慮在反應(yīng)中期添加部分返礦。一是在中期加入首先發(fā)生反應(yīng)(1)返礦分解吸熱,起到調(diào)節(jié)熔池溫度的作用,防止脫碳反應(yīng)太激烈導(dǎo)致渣中FeO降低太快,出現(xiàn)“返干”現(xiàn)象,減少熔渣向鋼水返P;二是返礦分解產(chǎn)生的FeO參與成渣反應(yīng)(3)緩解熔池“ 返干”現(xiàn)象,避免金屬噴濺或粘槍事故發(fā)生;三是返礦分解產(chǎn)生的FeO元素被鐵水中的C還原,生成單質(zhì)鐵,提高鋼水收得率,同時返礦中帶入的O參與脫碳反應(yīng),增加轉(zhuǎn)爐供氧強度,降低氧氣消耗量,縮短吹煉周期。
2.3 轉(zhuǎn)爐冶煉后期
吹煉后期鋼水中的碳含量降低,脫碳反應(yīng)趨于平緩,熔池攪拌力減弱出現(xiàn)FeO回升現(xiàn)象,熔渣的特性依然以鈣質(zhì)渣系為主,熔渣的堿度較高,甚至出現(xiàn)游離的CaO大大提高了渣中MnO活度,鋼渣之間會發(fā)生“回錳”脫碳反應(yīng)。在這個時期不宜加入大量的返礦,一是因為返礦加入后發(fā)生反應(yīng)(1),導(dǎo)致后期熔池溫度降低,影響轉(zhuǎn)爐終點溫度;二是熔渣堿度較高,流動性相對較差,動力學(xué)條件不足降低,返礦分解產(chǎn)物成渣速率,影響轉(zhuǎn)爐終點控制和濺渣效果。
我們在實踐中發(fā)現(xiàn)在中期加入的效果好,在前期加入次之,而在后期加入的效果最差。因此,我們對生產(chǎn)方式進行了調(diào)整,合理的控制不同時間段的燒結(jié)礦加入量,并提高轉(zhuǎn)渣鋼的分配系數(shù),對轉(zhuǎn)爐的溫度進行有效控制,降低了生產(chǎn)成本。由于受我廠生產(chǎn)現(xiàn)狀所制約,每月給煉鋼10kg/t鋼的燒結(jié)礦,2013年1月至今年6月份,8個月的實踐情況如表1。
相比較:使用10kg/t鋼燒結(jié)礦后,氧氣單耗下降1.38m3/t鋼,吹氧時間縮短15秒,鋼鐵料下降3.36kg/t鋼,噸鋼成本下降1.32元,8個月來共節(jié)約成本近120萬,經(jīng)濟效益非常可觀。
在鋼鐵冶煉過程中,將燒結(jié)礦直接加入轉(zhuǎn)爐冶煉來降低成本是非常可行的。從生產(chǎn)實踐總結(jié)出的經(jīng)驗可以看出實踐中最關(guān)鍵的問題是要控制好燒結(jié)礦的加入量和加入時機以免對轉(zhuǎn)爐冶煉造成不利影響,適宜加入燒結(jié)礦。