為進一步 “挖潛增效”,發(fā)揮漢鋼公司鐵水罐短距離運輸優(yōu)勢,消除鐵水因進出混鐵爐造成的熱量損失,煉鐵、煉鋼工序之間的鐵水銜接采取“一罐到底”制,期間生產(chǎn)組織的主要矛盾集中在鐵水裝入量、鐵水成分等,為確?!耙还薜降住敝频姆€(wěn)定運行、高效銜接。2021年7-10月份在主流焦炭質(zhì)量指標(biāo)大幅波動及持續(xù)陰雨天氣情況下,漢鋼公司煉鐵廠先后通過完善監(jiān)測裝備、制定合理操作方針、強化原燃料管理、優(yōu)化高爐操作、穩(wěn)定爐況等措施,確保了漢鋼公司生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟運行。
高爐鐵水質(zhì)量是評價高爐產(chǎn)品質(zhì)量好壞的重要指標(biāo),高質(zhì)量的鐵水是“一罐到底”制的關(guān)鍵核心,更是降低鐵前成本的前提條件。高爐冶煉生產(chǎn)過程中降低生鐵含硅量、保持爐況穩(wěn)定,可以降低焦比、提高產(chǎn)量,促進經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)提升與鐵前技術(shù)進步,帶來良好的經(jīng)濟效益。也是“一罐到底”生產(chǎn)穩(wěn)定的前提,它對高爐穩(wěn)定順行、鐵水質(zhì)量、鐵水裝入量等有嚴(yán)格要求,直接決定了“一罐到底”的運行質(zhì)量,鐵穩(wěn)則全局穩(wěn)。
為此漢鋼公司煉鐵廠先后通過完善監(jiān)測裝備、制定合理的操作方針、強化原燃料管理、優(yōu)化高爐操作、穩(wěn)定爐況等措施保障“一罐到底”的高效運行。
漢鋼公司共有高爐兩座,一座1280m3高爐、一座2280m3高爐、兩臺265㎡燒結(jié)機、一座14㎡,一座18㎡球團豎爐、兩座120t轉(zhuǎn)爐、120t鐵水罐,設(shè)計緊湊、采取一列式布置,原料相對穩(wěn)定,煉鋼產(chǎn)能相對富余,鐵水運送有短距離運輸優(yōu)勢。因地域特點,導(dǎo)致漢鋼公司成本相較同行業(yè)較高,在當(dāng)前公司挖潛增效、低成本戰(zhàn)略狀況及“一罐到底”生產(chǎn)組織模式已成為行業(yè)的大趨勢環(huán)境下,結(jié)合公司現(xiàn)狀“一罐到底”運行勢在必行。
“一罐到底”對鐵水的質(zhì)量、爐況穩(wěn)定有很高的要求,兩座高爐因爐容差距大,1#高爐較2#高爐相比較爐溫波動大,鐵水物理熱相差30℃且時常出現(xiàn)高硫鐵;加之漢鋼公司焦炭以外購為主,主流焦炭時常受環(huán)保等因素影響,供應(yīng)緊張,且地區(qū)氣候多雨,焦炭水分波動大,導(dǎo)致爐況波動;另因兩座高爐使用鐵水液位計,鐵水罐裝入量誤差>10t。在此狀況下如何確保高爐爐況穩(wěn)定、鐵水成分穩(wěn)定,成為“一罐到底”高效運行的關(guān)鍵核心。
2.1加強設(shè)備管理
面對生產(chǎn)設(shè)備檢修周期一季度甚至更長時間檢修一次的要求,大力推行TPM精益管理、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),確定設(shè)備包機人,明確“誰承包、誰負(fù)責(zé)”管理要求,不斷提高設(shè)備維護質(zhì)量和設(shè)備管理防范能力,積極踐行設(shè)備“三級點檢”,以管理和創(chuàng)新為核心,不斷強化設(shè)備管理,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備系統(tǒng)維護作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)設(shè)備狀態(tài)做好維護、點檢、改進和優(yōu)化,努力提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,依托小改小革進行設(shè)備改造與技術(shù)創(chuàng)新,最大化挖掘設(shè)備潛能,力爭實現(xiàn)全風(fēng)操作,減少慢風(fēng)、休風(fēng)率,不讓設(shè)備影響高爐氣流穩(wěn)定(設(shè)備故障率,如表1所示),確保高爐生產(chǎn)節(jié)奏正常,為低硅冶煉提高鐵水質(zhì)量提供保障。
2.2提升原燃料管理
對高爐冶煉的要求越高,對原燃料的管理要求也就越高,精料是高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),也是低硅低硫的重要保障,燒結(jié)礦和焦炭的質(zhì)量,對爐溫和爐況的穩(wěn)定順行影響很大。
(1)原料方面(燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo),如表2所示):根據(jù)原料實際狀況,采用了燒結(jié)礦配加含鈦球團礦的爐料結(jié)構(gòu),一般爐料結(jié)構(gòu)比例穩(wěn)定在80%燒結(jié)礦+20%球團礦;在基本滿足高爐用料需求的同時,更加關(guān)注原料成分、冶金性能等變化,建立紅線管控標(biāo)準(zhǔn),為高爐冶煉提供支撐;
(2)穩(wěn)定焦炭品種,改善焦炭質(zhì)量(焦炭質(zhì)量指標(biāo),如表3所示):減少變料次數(shù),將焦炭品種穩(wěn)定在嘉峪關(guān)+建元+榮華,配加比例主要以嘉峪關(guān)為主焦,根據(jù)焦炭質(zhì)量、庫存及實際爐況來進行搭配比例調(diào)整,做到優(yōu)劣搭配,避免整體質(zhì)量波動;
(3)入爐料管理:爐料入爐前的中和、混勻、過篩進行監(jiān)控,保證稱量準(zhǔn)確,料種、料序無誤,嚴(yán)格控制原燃料倉位管理,保持入爐料槽位最少在70%以上打料,避免入爐料二次摔碎現(xiàn)象,減少粉化;
(4)槽下篩分:要求焦炭使用倉數(shù)5個,燒結(jié)礦使用倉數(shù)5個,增加篩子清理頻次,提高篩分效果,控制篩分流量燒結(jié)礦<35kg/s、焦炭<15kg/s,讓原燃料充分過篩,減少粉末入爐;
(5)有害元素控制(入爐有害元素指標(biāo),如表4所示;入爐有害元素指標(biāo)圖,如圖1所示):有害元素高是引起高爐爐況波動的根本原因,為了保證高爐穩(wěn)定、順行,確定了有害元素的控制范圍,最大化的降低入爐有害元素,同時提高鎂鋁比,提升高爐排堿排鋅能力,為高爐持續(xù)低硅冶煉創(chuàng)造良好條件。
2.3優(yōu)化操作
(1)上下部調(diào)劑:爐況順行是高爐生產(chǎn)組織的前提及低硅低硫冶煉根本保障,而“上穩(wěn)下活”又是爐況順行的重要標(biāo)志,漢鋼公司結(jié)合高爐爐型現(xiàn)狀及高爐風(fēng)口布局狀況,對風(fēng)口套、風(fēng)口直徑進行調(diào)整(高爐風(fēng)口長度與面積變化,如表5所示),通過合理用風(fēng)與富氧,匹配相適應(yīng)的風(fēng)速,保證合理的鼓風(fēng)動能和最佳回旋區(qū)深度,達到初始煤氣流合理分布;上部裝料制度上,發(fā)展中心氣流,兼顧邊緣氣流,調(diào)整裝料制度匹配氣流分布,依據(jù)氣流對料制、批重、角度進行調(diào)整,通過激光料面可直觀查看布料漏斗深度、平臺寬度,從而對布料矩陣進行精確調(diào)劑。
(2)穩(wěn)定熱制度及造渣制度:合理穩(wěn)定的熱制度和造渣制度對高爐穩(wěn)定順行十分重要,爐溫的大幅波動會造成軟熔帶高低波動,軟熔帶上下移動引發(fā)渣皮厚度變化、甚至形成爐墻結(jié)厚、煤氣流紊亂,從而破壞爐況。對于爐渣堿度的控制根據(jù)渣中氧化鎂和三氧化二鋁的含量來確定,使?fàn)t渣堿度既能滿足高爐脫硫,還能保證爐渣良好的流動性,利于爐缸活躍。在高爐熱制度控制中,重視鐵水物理熱控制,其中1#高爐鐵水物理熱控制在1480±10℃、2#高爐控制在1500±10℃,確保鐵水物理熱在有保障的前提下進行低硅低硫冶煉(生鐵成分,如表6所示)。通過長期總結(jié),認(rèn)為適宜的爐溫控制范圍是:生鐵[Si]控制在0.30±0.05%、鐵水含[S]控制在<0.025%、爐渣二元堿度控制在1.18~1.23。
(3)細化操作:根據(jù)爐況變化及原燃料、外圍生產(chǎn)條件變化,每天制定合理的操作方針,作為三班工長操作標(biāo)準(zhǔn),明確操作參數(shù)控制范圍,對參數(shù)進行量化管理。提前制定各種預(yù)計會出現(xiàn)的爐況波動應(yīng)對措施,建立爐型監(jiān)控管理制度(爐型管理圖,如圖2所示),嚴(yán)格控制生鐵含[Si]和鐵水物理熱,適當(dāng)調(diào)節(jié)富氧量和按時出干凈渣鐵,控制每小時料批數(shù),提升工長對爐溫的判斷和調(diào)節(jié)能力以及突發(fā)狀況處理能力,使高爐各種調(diào)劑有章可循。
(4)改善透氣性、煤氣利用:批重的大小對高爐料柱透氣性和煤氣流穩(wěn)定性起著決定性作用。擴大礦石批重能促進礦石的均勻分布,增加焦窗厚度,減少混合料層界面效應(yīng),降低壓差減少阻損,同時穩(wěn)定上部煤氣流,提升煤氣二氧化碳含量,提高煤氣利用率,加之合理的送風(fēng)制度,使煤氣的初始分布向中心延伸,改善爐缸透氣性及透液性,促進爐況穩(wěn)定。以2280m3高爐為例,礦批62t,在線煤氣利用在45%以上,爐吼焦層厚度在0.60m,爐腰焦層厚度在0.24m。
2.4統(tǒng)一爐前管理
加強爐前日常操作管理,如果爐前工作跟不上生產(chǎn)節(jié)奏,將會直接影響到爐內(nèi)調(diào)劑,輕者導(dǎo)致爐溫波動,嚴(yán)重者導(dǎo)致爐況難行,因此統(tǒng)一四班操作,及時出凈渣鐵。漢鋼公司2座高爐各2個鐵口,采用輪流出鐵管理模式,鐵口深度維持在2800mm左右,泥量控制3-4格左右,選用φ50/55鉆頭直徑開鐵口,縮短鐵次間隔由原20min控制在10min內(nèi);固定泥套制作周期,每四天制作一次泥套等。加強耐材質(zhì)量管理,根據(jù)高爐實際出鐵狀況及季節(jié)特性等要求廠家及時調(diào)整炮泥配比,同時要求廠家24小時全程跟蹤,出現(xiàn)問題及時處理解決,保證鐵口深度、耐沖刷性能,穩(wěn)定鐵口工況;細化渣鐵溝維護管理,從主溝澆注到日常維護、檢查進行嚴(yán)格管理,專人跟蹤。強化設(shè)備管理,除規(guī)定的日常設(shè)備點檢維護外,進一步對制約生產(chǎn)因素的設(shè)備進行更新、改造、升級,如開口機鑿巖機性能提升、泥炮開口機遙控改造、設(shè)備霧化改造等,提升設(shè)備性能,降低生產(chǎn)制約因素。
2.5完善監(jiān)測體系
“一罐到底”生產(chǎn)要求對鐵水罐的裝入量與鐵水物理熱控制有著嚴(yán)格要求。為保證精準(zhǔn)度要求,先后在高爐出鐵場鐵水罐位下方安裝稱重式鐵水液面計(本次高爐采用的為無基坑軌墊式稱重結(jié)構(gòu),利用高爐修溝48小時,每次安裝2套設(shè)備,基礎(chǔ)采用碎石道床+剛性秤體結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)),放鐵過程中通過顯示屏可實現(xiàn)毛重、皮重、凈重、罐號、流量與預(yù)報警信息,從而匹配轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)要求,鐵水罐裝入量誤差由原來得±10噸達到目前的±2噸,保證了精準(zhǔn)度。同時在各出鐵場安裝鐵水在線連續(xù)測溫裝置,實時監(jiān)測在線鐵水物理溫度,確保鐵水物理熱穩(wěn)定。
無基坑軌墊式稱重結(jié)構(gòu)原理:軌墊式稱重裝置,是將軌墊式稱重傳感器根據(jù)稱重測力不同的應(yīng)用要求與應(yīng)用場合而直接安裝在各類不同類型鋼枕墊、混凝土地梁等平臺上,再將整條鋼軌按常規(guī)方法固定在傳感器上而形成的一種新穎稱量結(jié)構(gòu)——無基坑軌墊式稱重裝置。
CL-YB-51型軌墊式傳感器簡介:該傳感器采用超薄型的軌墊式結(jié)構(gòu),當(dāng)外力通過鋼軌作用到各傳感器上,形成多支點的受力稱重軌,傳感器便產(chǎn)生一個與外力成正比的輸出信號。
鋼軌軌墊式軌道衡的測量原理,就是比較巧妙的利用了多支點力學(xué)的原理。當(dāng)一定重量的車輪由枕木的一端沿著軌墊式傳感器,朝著另一端枕木行駛。其車輪重量通過鋼軌傳遞到軌墊式傳感器后所合成的電壓信號輸出,形成了有效稱量區(qū)域,如圖3所示。圖中V0=V1+V2+Vi,其中V1、V2、Vi為每臺傳感器的信號輸出值;P為輪重,X為車輪移動時產(chǎn)生傳感器輸出信號的區(qū)間,車輪在X1~X2區(qū)間移動時,其輸出為常值。
可根據(jù)實際需要,方便地增減軌墊式傳感器的數(shù)量,就可實現(xiàn)延長擴大或減少有效稱量區(qū)。軌墊式軌道稱重裝置測量原理,如圖3所示。
技術(shù)參數(shù):
線性誤差:≤0.1~0.05%FS;重復(fù)性誤差:≤0.1~0.05%FS;
滯后誤差:≤0.1~0.05%FS;輸出靈敏度:1.0~2.0mV/V可選;
使用環(huán)境溫度:-40℃~+70℃;或-10℃~+130℃;
零點溫度影響:≤0.05%FS/10℃。
本次高爐稱重式鐵水液面計校秤記錄,如圖4所示。
(1)鐵穩(wěn)則全局穩(wěn)是一罐到底高效運行的有力保障,無基坑軌墊式軌道稱重裝置在其中起到至關(guān)重要的作用。
(2)抓好原燃料管理,改善原燃料質(zhì)量,穩(wěn)定原燃料質(zhì)量指標(biāo),為高爐穩(wěn)定順行、低硅冶煉創(chuàng)造條件。
(3)熱制度、造渣制度穩(wěn)定是高爐穩(wěn)定順行的保障,通過上下部調(diào)劑、選定合適風(fēng)速與鼓風(fēng)動能,使?fàn)t缸工作均勻活躍,改善透氣性、透液性,有利于脫硫、降硅操作。
(4)爐前出鐵穩(wěn)定、統(tǒng)一四班操作,及時出凈渣鐵是保持高強度冶煉的重要前提。