涂春林
(湖南漣源鋼鐵集團(tuán)公司煉鐵廠)
摘 要 漣鋼8#高爐開(kāi)爐初期鐵口出鐵噴濺嚴(yán)重,通過(guò)采取改進(jìn)炮泥質(zhì)量、鐵口灌漿等方法進(jìn)行治理,取得了良好的效果,消除了鐵口噴濺問(wèn)題。
關(guān)鍵詞 高爐 鐵口噴濺 灌漿 炮泥
1 前言
漣鋼8#高爐有效容積2800m3,于2011年10月開(kāi)工建設(shè),2013年3月22日點(diǎn)火開(kāi)爐。高爐設(shè)計(jì)32個(gè)風(fēng)口,兩個(gè)矩形出鐵場(chǎng),4個(gè)鐵口,相鄰兩鐵口之間夾角為90°。泥炮和開(kāi)口機(jī)同側(cè)布置。正常出鐵制度為對(duì)稱(chēng)兩個(gè)出鐵口交替出鐵,另外兩個(gè)修補(bǔ)備用。自該高爐投產(chǎn)后4個(gè)月里,鐵口出鐵噴濺問(wèn)題嚴(yán)重,從開(kāi)口到堵口期間的60~100min里持續(xù)噴濺,渣鐵流發(fā)散嚴(yán)重,造成出鐵過(guò)程煙塵大,爐前除塵系統(tǒng)負(fù)荷過(guò)重難以及時(shí)排除,出鐵場(chǎng)煙塵污染嚴(yán)重;而且堵口后主溝噴濺殘留渣鐵堆積嚴(yán)重,爐前清理勞動(dòng)強(qiáng)度大,有時(shí)還出現(xiàn)清理不及時(shí)而影響開(kāi)口時(shí)間,造成爐內(nèi)減氧及減風(fēng)操作,威脅高爐爐況的穩(wěn)定。如何解決鐵口噴濺問(wèn)題已經(jīng)成為高爐爐況穩(wěn)定、降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度、環(huán)保等各方面的重點(diǎn)工作內(nèi)容。
2 鐵口噴濺的原因分析
高爐鐵口噴濺現(xiàn)象是高爐生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題之一,特別是新建高爐尤其常見(jiàn)。造成噴濺的原因可能有:鐵口區(qū)域炭磚與冷卻壁之間及炭磚與陶瓷杯之間出現(xiàn)縫隙,煤氣竄漏;開(kāi)口機(jī)撞擊,破壞孔道,產(chǎn)生裂紋,煤氣竄漏;炮泥體積收縮,產(chǎn)生高溫收縮裂紋,煤氣竄漏;炮泥潮濕;冷卻水滲漏;爐缸工作均勻性差,焦炭堆積,煤氣下行;鐵口孔道不規(guī)則等。通過(guò)分析,排除炮泥潮濕、冷卻水滲漏、爐缸不活躍等因素,確定8#高爐是由于竄煤氣造成的鐵口噴濺。
為了準(zhǔn)確找出造成鐵口噴濺的氣源,結(jié)合8#高爐鐵口結(jié)構(gòu),通過(guò)觀察開(kāi)鐵口過(guò)程,同時(shí)將鐵口鉆開(kāi)不同的深度(500、800、1200、1500、1800mm),根據(jù)鐵口噴出煤氣火時(shí)的位置、大小,開(kāi)鐵口時(shí)鐵口易滲漏和斷裂的位置等,確認(rèn)煤氣來(lái)源主要是在600mm和2100mm處,也就是高爐炭磚和冷卻壁的間隙、炭磚和陶瓷杯之間的間隙處竄出的煤氣。
2.1 鐵口區(qū)域炭磚與冷卻壁、炭磚與陶瓷杯之間存在間隙
8#高爐砌磚時(shí),設(shè)計(jì)要求鐵口區(qū)域炭磚頂砌,即炭磚與冷卻壁之間無(wú)間隙,但實(shí)際上難以做到百分之百零間隙,可能存在0~5mm的縫隙,此縫隙用炭油填充。非鐵口區(qū)域的炭磚與冷卻壁之間有80mm縫隙,此縫隙用炭素?fù)v打料填充。炭磚與陶瓷杯之間有40mm縫隙。此縫隙采用陶瓷杯廠家的剛玉澆注料填充。這兩處縫隙填料若不密實(shí),則可能形成了裂紋或縫隙,從而導(dǎo)致煤氣竄漏,鐵后噴濺。
2.2 炮泥質(zhì)量的影響
高爐出鐵時(shí),炮泥承受1450~1500℃的高溫,當(dāng)渣鐵出完重新堵口時(shí),常溫下的炮泥使出鐵口殘余炮泥表面溫度從1500℃劇降至100℃左右,溫度變化產(chǎn)生的應(yīng)力使殘留炮泥內(nèi)部產(chǎn)生裂紋;同時(shí)新炮泥在快速干燥與燒結(jié)的過(guò)程中,水分和結(jié)合劑會(huì)揮發(fā),內(nèi)部產(chǎn)生大量氣孔,并在接觸面附近產(chǎn)生縫隙,液態(tài)渣鐵滲入,使鐵口難開(kāi),炮泥產(chǎn)生裂紋,甚至造成鐵口斷裂,致使煤氣竄漏,鐵口噴濺。特別是炮泥質(zhì)量差時(shí)更為顯著。
3 治理措施
3.1 灌漿
為了消除煤氣竄漏引起的噴濺,必須堵住煤氣通道,即要封住炭磚與冷卻壁之間和炭磚與陶瓷杯之間的間隙,為此,采取了灌漿的辦法。一是利用高爐休風(fēng)機(jī)會(huì),對(duì)鐵口區(qū)域進(jìn)行灌漿,灌漿口就利用鐵口框架留用的灌漿孔以及在鐵口周?chē)_(kāi)孔,施工由專(zhuān)業(yè)廠家進(jìn)行。二是在高爐不休風(fēng)的情況進(jìn)行鐵口通道壓漿。
第二種方法存在以下問(wèn)題:(1)鐵口通道灌漿時(shí),不能有效密封,沒(méi)有壓力,漿料無(wú)法灌入;(2)鐵口煤氣濃度較大,操作人員無(wú)法接近;(3)由于鐵口溫度高,傳統(tǒng)的炭素質(zhì)灌漿料壓入后會(huì)馬上燒結(jié)凝固,不能有效壓入,起不到封堵縫隙的作用。
為此,利用液壓炮的工作原理,研制了用以壓入漿料的專(zhuān)用炮冒,用液壓炮密封鐵口通道,同時(shí)根據(jù)鐵口通道的溫度,結(jié)合灌漿料和炮泥性能,配置專(zhuān)用的灌漿料,在灌漿作業(yè)時(shí),通過(guò)開(kāi)口機(jī)鉆鐵口至2100mm位置,按照更換專(zhuān)用炮頭→通過(guò)專(zhuān)用炮頭的灌漿管快速接頭接好減壓閥→連接灌漿設(shè)備→進(jìn)行灌漿作業(yè)的灌漿流程進(jìn)行灌漿作業(yè)。這一作業(yè)也是由專(zhuān)業(yè)廠家進(jìn)行。
3.2 改善炮泥質(zhì)量
8#高爐炮泥用的是漣鋼當(dāng)?shù)氐娜齻€(gè)廠家的炮泥,這三個(gè)廠家開(kāi)始都認(rèn)為鐵口噴濺是鐵口結(jié)構(gòu)的問(wèn)題以及是新高爐開(kāi)爐普遍存在的問(wèn)題,通過(guò)改善炮泥質(zhì)量是無(wú)法解決噴濺問(wèn)題的。為此,我們特購(gòu)買(mǎi)質(zhì)量較好的北京瑞爾炮泥100t試用,效果明顯,出鐵時(shí)間長(zhǎng)半小時(shí)左右,噴濺現(xiàn)象明顯改善。在這種情況下,三個(gè)廠家加速調(diào)制新配方的炮泥,以改善炮泥質(zhì)量。使用新炮泥后,雖然不及北京瑞爾炮泥,但是比以前好很多。
3.3 穩(wěn)定爐況,加強(qiáng)爐前作業(yè)
爐內(nèi)操作好高爐,保持風(fēng)量風(fēng)壓的穩(wěn)定,爐溫的穩(wěn)定,邊緣氣流的穩(wěn)定,減少氣流的波動(dòng)對(duì)出鐵的影響。
爐前進(jìn)行穩(wěn)定鐵口深度攻關(guān),由爐前技師跟班指導(dǎo),通過(guò)控制合適打泥量、選擇合適大小的鉆頭、杜絕堵口冒泥事故等措施,將鐵口深度穩(wěn)定在在3.2m到3.6m之間。通過(guò)對(duì)爐前作業(yè)的加強(qiáng),沒(méi)有出現(xiàn)淺鐵口及過(guò)深鐵口的情況,出鐵時(shí)間逐步穩(wěn)定在90min到120min。有時(shí)出現(xiàn)鐵口噴濺時(shí),立即重新堵鐵口,送很少量的泥,再立即退炮,當(dāng)爐鐵的噴濺現(xiàn)象也可消除。
4 治理效果
通過(guò)以上幾個(gè)措施的實(shí)施,開(kāi)爐4個(gè)月后,鐵口噴濺現(xiàn)象得到有效控制(見(jiàn)圖1、圖2)。
5 結(jié)語(yǔ)
鐵口噴濺是高爐常見(jiàn)的問(wèn)題,特別是新建高爐,噴濺尤為嚴(yán)重,漣鋼8#高爐通過(guò)實(shí)踐摸索,分析清楚噴濺產(chǎn)生的原因并采取相應(yīng)的措施,鐵口噴濺現(xiàn)象得到有效治理。