前言
安鋼二號高爐爐容2800m3,于2007年6月28日正式投產(chǎn)試運(yùn)行,到2016年9月19號停爐固資檢修,一代爐齡結(jié)束。二代爐齡經(jīng)過更換部分冷卻壁、爐缸爐底重新砌筑等,于2017年11月正式投產(chǎn)。投產(chǎn)后正常爐料結(jié)構(gòu)為360m2燒結(jié)機(jī)供燒結(jié)、4煉焦6m焦?fàn)t140t干熄焦和3煉焦4.5m焦?fàn)t75t干熄焦共同供給焦炭(以4煉焦65%為主)。
近年來受環(huán)保管控影響,高爐原燃料質(zhì)量不斷下降并極不穩(wěn)定,這對高爐操作產(chǎn)生了極大的不利影響。特別是近段時間環(huán)保管控升級,高爐頻繁悶爐。2#高爐雖然生產(chǎn)相對穩(wěn)定。但受環(huán)保管控、原燃料質(zhì)量下降、頻繁悶爐的影響還是極大的。我們不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)以應(yīng)對各種不利因素,特別是對多次的悶爐總結(jié)讓我們積累了寶貴的操作經(jīng)驗(yàn)。
高爐的悶爐操作與恢復(fù)生產(chǎn)小結(jié)
高爐短期悶爐快速恢復(fù)的工作主要分為兩大部分,其一是悶爐料的計算與悶爐工作,其二是開爐送風(fēng)后的恢復(fù)。
2.1悶爐料的計算與悶爐工作
2.1.1悶爐料的計算
正確的下好悶爐料是保證開爐后爐缸熱量充足、加速殘渣鐵熔化及順利出鐵出渣的關(guān)鍵。悶爐料的計算目的一是補(bǔ)充高爐休風(fēng)期間的熱量損失,保證復(fù)風(fēng)過程爐缸熱量充沛。二是高爐休風(fēng)后料柱透氣性變化,改善料柱透氣性,加快復(fù)風(fēng)后的恢復(fù)進(jìn)程。三是形成合理的軟融帶形狀,以達(dá)到煤氣流的合理分布。其主要考慮的有負(fù)荷、總焦炭負(fù)荷、堿度、時機(jī)等??偨固控?fù)荷的確定原則一般為:
1)燜爐時間的長短。時間越長,總焦比數(shù)越高;
2)冷卻設(shè)備狀況;
3)爐容大小。越小的高爐熱損失越多,總焦比越高。以2號高爐96小時悶爐為例。
休風(fēng)料第1、2、3、4、5批各加焦兩個,第7、9、12、15、18、21、25、29批各加焦一個,共18個。休風(fēng)料爐料配比燒結(jié)礦按照不低于50%控制(算料時凈焦折入焦批)。以上焦批為干焦焦批。焦丁正常入爐。休風(fēng)料總數(shù)為:凈焦(焦批=15.63t)18個+正常料(O/C=62.5t/15.63t)35批高爐只有裝入規(guī)定的料批數(shù)才能休風(fēng)。下好悶爐料是開爐后迅速恢復(fù)的基礎(chǔ)。
2.2悶爐休風(fēng)的工作安排
2.2.1燜爐休風(fēng)操作注意事項
①休風(fēng)時最后一次鐵安排兩個鐵口同時出鐵,以保證出凈渣鐵。
②休風(fēng)前最后一爐鐵,保證鐵水物理熱在1500℃以上,生鐵含硅大于0.7%。
③休風(fēng)過程中,開始減風(fēng)后,要逐漸控制或關(guān)閉漏水風(fēng)口和漏水冷卻壁的水量。休風(fēng)完畢后,要及時關(guān)閉漏水風(fēng)口水量并及時更換風(fēng)口,防止向爐內(nèi)大量漏水。
④如有爐殼開裂及時處理。這時的主要任務(wù)是杜絕一切不必要的熱損失。
⑤注意煤氣處理,杜絕安全事故發(fā)生。
2.2.2休風(fēng)后工作安排
①由于休風(fēng)時間較長,所有風(fēng)口進(jìn)行堵泥密封,確保風(fēng)口不漏風(fēng)。需要卸掉吹管的風(fēng)口,將風(fēng)口小套內(nèi)堵滿泥并涂抹黃油,不卸吹管的風(fēng)口小套從吹管窺視孔處堵泥,確保風(fēng)口小套內(nèi)堵泥嚴(yán)實(shí)不漏風(fēng)。卸下吹管的橫襯器下端加裝盲板,防止熱風(fēng)爐反吹時泄漏熱風(fēng)。
②按照高爐休風(fēng)時間,2#高爐工段和廠調(diào)度提前聯(lián)系公司煤氣調(diào)度等單位,在高爐休風(fēng)后,及時、安全停煤氣。
③休風(fēng)后,爐頂進(jìn)行點(diǎn)火,著火穩(wěn)定后,通知堵風(fēng)口,堵完全部風(fēng)口后,安排通知停風(fēng)機(jī)。
④十字測溫、爐頂齒輪箱、爐頂打水等設(shè)備要及時停水并關(guān)閉手動閥門。確保休風(fēng)期間不向爐內(nèi)漏水。
⑤休風(fēng)后一小時開始降水壓,休風(fēng)四小時后通知只開一臺主泵。
開爐送風(fēng)后的恢復(fù)工作與小結(jié)
送風(fēng)后的恢復(fù)是很關(guān)鍵的,包括風(fēng)量恢復(fù)、出鐵、噴煤、富氧、風(fēng)溫等。如何快速恢復(fù)爐況就需要精心操作多方工作密切配合。
3.1送風(fēng)恢復(fù)生產(chǎn)
送風(fēng)初期,因受到長期休風(fēng)的影響,初期加風(fēng)受到料柱透氣性、透液性制約明顯,且送風(fēng)后軟熔帶重新形成,初始煤氣流分布對后續(xù)復(fù)風(fēng)進(jìn)度影響較大,讓經(jīng)過降溫的軟熔帶重新具有良好的透氣性是個難點(diǎn)。此時悶爐料中降堿度、退負(fù)荷、減礦批等措施就可以發(fā)揮積極地作用。2號高爐在送風(fēng)過程因軟熔帶的再次形成出現(xiàn)問題就吃過虧。2月17日悶爐檢修時需要對爐頂爐喉鋼圈處進(jìn)行噴涂,因此在休風(fēng)后,對料面進(jìn)行水渣壓料,共上水渣50m3。壓料過程中發(fā)現(xiàn)實(shí)際為水渣、生礦粉和清理爐頂積灰的混合料,共壓料78t。噴涂施工時又有大量的噴涂料落入爐內(nèi)。送風(fēng)后在軟熔帶形成和爐頂壓料到達(dá)爐腰爐腹區(qū)域時各發(fā)生了一次懸料。第二次坐料后可以判定壓料全部進(jìn)入爐缸,因此后續(xù)恢復(fù)時料線運(yùn)行較好逐步恢復(fù)爐況。
送風(fēng)恢復(fù)原則上,有順行就快些加風(fēng),無順行就緩些,希望在初期能盡可能以高鼓風(fēng)動能活躍爐缸中心。但一定要關(guān)注鼓風(fēng)動能上限堅決低于悶爐前正常生產(chǎn)水平,初期爐缸狀態(tài)欠佳,如鼓風(fēng)動能過大容易燒漏風(fēng)口造成不可估量的損失。
3.2出鐵工作
初期送風(fēng)后爐缸熱量不足,及時打開鐵口排凈涼渣鐵是爐況能否按計劃順利恢復(fù)的關(guān)鍵。爐前一定要做好一切的準(zhǔn)備工作、考慮到所有突發(fā)情況的應(yīng)對措施,按爐內(nèi)的要求及時打開爐門排凈渣鐵。這樣可有效消除風(fēng)口燒損,實(shí)現(xiàn)煤氣流的合理重建、爐料均勻下降,加快爐況恢復(fù)進(jìn)程。高爐前期恢復(fù)生產(chǎn)不可急于雙鐵口出鐵,一定要等鐵水物理熱達(dá)到1480℃以上渣鐵流順暢時方可以考慮雙鐵口出鐵進(jìn)一步恢復(fù)爐況。
3.3富氧噴煤與風(fēng)溫
送風(fēng)恢復(fù)爐缸急需熱量,要想盡一切辦法快速提高爐缸的熱狀態(tài)以恢復(fù)爐況。隨風(fēng)量的提高,在條件允許下要盡早提風(fēng)溫、富氧噴煤。此階段煤氣發(fā)生量相對前一階段明顯增加,煤氣需要暢通的通道通過,要關(guān)注爐內(nèi)煤氣流的變化。復(fù)風(fēng)快速跟進(jìn)富氧的目的提高煤粉的燃燒率,減少未燃煤粉的影響,同時減少爐缸的煤氣量,最終達(dá)到增加高爐料柱透氣性的目的。后期加風(fēng)要密切關(guān)注透氣性指數(shù)、壓量關(guān)系變化等,在爐況可接受的合理操作參數(shù)內(nèi)緩慢提高風(fēng)量直至全風(fēng)全氧。
高爐悶爐后的恢復(fù)是一個系統(tǒng)工程,它需要前期悶爐料的基礎(chǔ)準(zhǔn)備,后期送風(fēng)的多參數(shù)配合。也需要爐外各工種的共同努力與爐內(nèi)操作的積極配合。2號高爐經(jīng)過全員的努力共同實(shí)現(xiàn)了多次送風(fēng)后的快速恢復(fù)。
結(jié)語
(1)悶爐料的計算與下達(dá)位置是復(fù)風(fēng)后能否快速恢復(fù)爐況的關(guān)鍵。悶爐料下到爐腰位置進(jìn)行休風(fēng)操作。如悶爐料未到達(dá)爐腰休風(fēng)則不利于送風(fēng)后爐缸盡快獲得所需熱量。如過晚則休風(fēng)前爐溫過高導(dǎo)致渣鐵不易排凈,影響送風(fēng)后的爐缸工作狀態(tài)。
(2)復(fù)風(fēng)過程軟熔帶的再次形成是影響爐況順行的關(guān)鍵。所有影響軟熔帶再次形成的操作必須慎重。讓高爐具有良好的透氣性是恢復(fù)爐況的基礎(chǔ)。
(3)高爐恢復(fù)初期加風(fēng)要快,中期平穩(wěn),后期慢。在堵風(fēng)口沒有完全捅開前要充分考慮鼓風(fēng)動能的影響。避免爐缸狀態(tài)差鼓風(fēng)動能過大造成大面積燒漏風(fēng)口而極大影響恢復(fù)進(jìn)程。
(4)提高入爐原燃料質(zhì)量依舊是爐況恢復(fù)的基礎(chǔ),對高爐生產(chǎn)起著決定性的作用。特別是特殊爐況時,只有加強(qiáng)原燃料的管理,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)配置,才能保證高爐的穩(wěn)定順行。