技術(shù)名稱
鋼鐵燒結(jié)煙氣低溫選擇性催化還原脫硝技術(shù)
技術(shù)依托單位
同興環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span>
工藝路線
脫硫后煙氣經(jīng)換熱、加熱升溫至220℃左右,并與氨還原劑混合后進(jìn)入SCR脫硝反應(yīng)器,使NOx還原為N2和H2O。
主要技術(shù)指標(biāo)
NOx排放濃度<50mg/m3,氨逃逸<2.5mg/m3;脫硝反應(yīng)溫度220℃左右。
技術(shù)特點(diǎn)
脫硝效率高,反應(yīng)溫度低。
適用范圍
鋼鐵燒結(jié)煙氣脫硝。
案例名稱
唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司北區(qū)煉鐵1#、3#燒結(jié)脫硝項(xiàng)目
業(yè)主單位
唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司
案例概況
工程地址:河北省唐山市豐南區(qū)小集鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。
工程規(guī)模:200m2,煙氣量1080000m3/h。
投運(yùn)時(shí)間:2018年10月。
驗(yàn)收情況:2019年4月6日驗(yàn)收完畢,各項(xiàng)目符合要求并驗(yàn)收合格。
經(jīng)CFB脫硫系統(tǒng)后,布袋除塵器出口溫度為75℃左右的煙氣被脫硝系統(tǒng)新增引風(fēng)機(jī)抽取,經(jīng)GGH換熱,再與熱風(fēng)爐系統(tǒng)出口800℃~1000℃左右的高溫?zé)煔饣旌现?80℃~220℃,混合煙氣經(jīng)脫硝反應(yīng)器完成脫硝反應(yīng)。
污染防治效果和達(dá)標(biāo)情況
設(shè)計(jì)工況下,NOx排放濃度<50mg/m3,氨逃逸<2.5mg/m3,二噁英排放濃度為0.049~0.056ng-TEQ/m3,達(dá)到河北省《鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 13/2169-2018)和《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 28662-2012)中規(guī)定的污染物排放限值要求。
二次污染治理情況
該技術(shù)應(yīng)用中的二次污染為氣態(tài)逃逸的氨氣,逃逸的氨氣濃度<2.5ppm。
主要工藝運(yùn)行和控制參數(shù)
脫硝反應(yīng)器入口顆粒物濃度≤20mg/m3、SO2濃度≤50mg/m3、NOx濃度≤450mg/m3。
投資費(fèi)用
總投資費(fèi)用為6680萬元。其中,1#燒結(jié)脫硝系統(tǒng)供貨2698萬元(含催化劑投資1080萬元);1#燒結(jié)脫硝系統(tǒng)安裝費(fèi)用642萬元。3#燒結(jié)脫硝系統(tǒng)投資費(fèi)用同1#。
運(yùn)行費(fèi)用
應(yīng)用本技術(shù)每年能源消耗費(fèi)用為1926.63萬元,單位燒結(jié)礦脫硝成本為11.35元/t燒結(jié)礦。
能源、資源節(jié)約和綜合利用情況
與傳統(tǒng)的中溫(240℃~280℃)SCR脫硝工藝相比,采用低溫SCR脫硝工藝,在同等標(biāo)況的煙氣量條件下,工況煙氣量減少,從而降低設(shè)備投資和運(yùn)行能耗。