半干法煙氣脫硫工藝在球團(tuán)豎爐的應(yīng)用
本文結(jié)合工程實(shí)踐,詳細(xì)介紹了半干法煙氣脫硫在鑌鑫特鋼材料有限公司球團(tuán)豎爐中的應(yīng)用,半干法脫硫工藝脫硫效率高、系統(tǒng)簡單、運(yùn)行阻力低,操作維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。半干法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行后,大大降低了SO2的排放濃度,減少了環(huán)境污染,達(dá)到節(jié)能減排,改善廠區(qū)環(huán)境的目的,具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
近年來,鋼鐵企業(yè)污染排放一直較為嚴(yán)重,球團(tuán)豎爐生產(chǎn)過程中,產(chǎn)生大量的粉塵及SO2等有害物質(zhì),對環(huán)境造成污染,其污染治理一直是鋼鐵企業(yè)污染治理的重點(diǎn)。為減少球團(tuán)豎爐生產(chǎn)過程中粉塵及SO2的排放,滿足環(huán)保要求,鑌鑫特鋼材料有限公司對現(xiàn)有豎爐增設(shè)一套煙氣脫硫設(shè)施。
根據(jù)豎爐煙氣的特點(diǎn),在球團(tuán)豎爐主抽風(fēng)機(jī)煙道出口,設(shè)置一套半干法脫硫系統(tǒng)。筆者作為該工程的主要設(shè)計(jì)人,對脫硫系統(tǒng)做出了詳圖設(shè)計(jì)。
1 半干法脫硫工藝原理
1.1 工藝原理
石灰石-石膏法煙氣脫硫技術(shù)以生石灰(CaO)作為吸收劑,生石灰經(jīng)過消化后制成熟石灰漿液(Ca(OH)2)。作為脫硫劑,熟石灰漿液經(jīng)過泵輸送的吸收塔頂部的噴淋層,在吸收塔噴淋層內(nèi)對煙氣進(jìn)行噴淋洗滌,使煙氣中的SO2反應(yīng)生成CaSO3,同時(shí)向吸收塔內(nèi)的漿液鼓入空氣,使CaSO3轉(zhuǎn)化為CaSO4,脫硫劑的最終產(chǎn)物為石膏(CaSO4˙2H2O)。脫硫后的煙氣經(jīng)高效除霧器除去霧滴后,由塔頂煙囪排放,SO2的脫硫率可高達(dá)97%以上。該工藝的反應(yīng)機(jī)理為:
SO2被霧滴吸收:
SO2(g)→SO2(l)+H2O→H++HSO3-→H++SO32-
SO2+Ca(OH)2→CaSO3+H2O
部分SO2完成如下反應(yīng):SO2+1/2O2+ Ca(OH)2→CaSO4+H2O
氧化:HSO3-+1/2O2→SO32-+H+
SO32-+1/2O2→SO42-
結(jié)晶:Ca2++SO32-+1/2H2O→CaSO3˙1/2H2O(s)
Ca2++SO42-+2H2O→CaSO4˙2H2O(s)
1.2 工藝流程
煙氣由抽引風(fēng)機(jī)引入吸收塔,在吸收塔內(nèi),煙氣從吸收塔下部進(jìn)入塔體,吸收劑從上向下分幾層噴淋,煙氣與石灰漿液快速接觸后被迅速吸收,發(fā)生化學(xué)反應(yīng),除去煙氣中的SO2、SO3及HCl等酸性氣體。吸收塔上部設(shè)有除霧器,除去煙氣中夾帶的水滴后,經(jīng)脫硫塔直排煙囪達(dá)標(biāo)排放。
2 工程概況
本工程對兩座2×12m2球團(tuán)豎爐配套合建一套脫硫系統(tǒng),處理煙氣量為54×104m3/h(工況),采用石灰—石膏噴淋塔煙氣脫硫工藝,脫硫效率在95%以上,SO2排放濃度不超過80mg/標(biāo)m3,粉塵濃度不超過30mg/標(biāo)m3,煙氣含水率不超過60mg/標(biāo)m3。
脫硫系統(tǒng)主要由以下幾部分組成:脫硫塔及附屬設(shè)備、脫硫漿液制備及供給系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)公輔設(shè)備、電控及儀表控制系統(tǒng)。
脫硫系統(tǒng)主要設(shè)備選型:
(1)脫硫塔。脫硫塔規(guī)格:φ8.0m×φ7.2m,臨時(shí)煙囪φ3.4m,煙塔合一總高度60m,碳鋼材質(zhì),厚度不小于18mm,內(nèi)襯玻璃鱗片,漿液池有效容積390m3。(2)循環(huán)漿液泵。吸收塔系統(tǒng)主要包括3臺循環(huán)泵、3層漿液噴淋層,采用單元制,即每臺循環(huán)泵對應(yīng)一層漿液噴淋層,流量:2050m3/h,壓頭:17.0/18.8/20.6m。(3)增壓風(fēng)機(jī)。靜葉可調(diào),流量:54×104m3/h,壓頭:1500Pa,配變頻電機(jī)。(4)氧化風(fēng)機(jī)。升壓:88.2kPa,風(fēng)量:20.8m3/min,功率45kW。(5)真空皮帶脫水機(jī)。處理量:2.6t/h,(石膏含水≤10%),脫水面積3.0m2。(6)石膏漿液旋流器。處理量:12m3/h。(7)降塵降溫裝置。處理煙氣量:540000m3/h,過濾面積:7.2m2,氣流均布系數(shù)≤0.25,出口濃度≤10mg/Nm3。
降塵降溫裝置安裝在豎爐煙氣煙道上,可有效捕集二次飛揚(yáng)后少量趨向煙道的粉塵及比電阻值高的細(xì)微顆粒物,減少了振打二次飛揚(yáng)效率損失,提前對煙氣進(jìn)行先期的預(yù)脫硫處理,可大大提高除塵效率。
由于脫硫大多都是負(fù)壓運(yùn)行,為了避免負(fù)壓對每塊濾料的壓力作用,在每塊環(huán)形濾料的中部加裝抗負(fù)壓裝置,有效避免了負(fù)壓所帶來的影響。
3 PH值對脫硫效果的影響
SO2的吸收反應(yīng)大部分在煙氣與噴淋漿液接觸的瞬間已經(jīng)完成,脫硫漿液的PH值是指吸收完SO2的漿液與新鮮漿液混合后的PH值,其具體值與PH計(jì)的安裝位置有關(guān)。
在工程實(shí)踐中,必須嚴(yán)格控制好循環(huán)漿液的PH值。在實(shí)踐中循環(huán)漿液的PH值主要依靠增減循環(huán)漿液中的石灰石來進(jìn)行控制。PH值的高低對SO2的吸收及Ca的析出有決定性的影響。提高循環(huán)漿液的PH值,有利于SO2的吸收,脫硫效率提高;但是當(dāng)PH值大于5.8后,伴隨著H+濃度的降低,不利于Ca的析出,SO2的吸收和Ca的析出兩者在一定范圍內(nèi)相互對立。所以應(yīng)嚴(yán)格控制漿液的PH值在合理的范圍內(nèi),既不能太高,也不能太低。
另一方面,如果漿液的PH值過高,漿液中存在比較多的CaCO3,將造成整個(gè)系統(tǒng)的漿液泵、閥門及管道系統(tǒng)結(jié)垢阻塞,影響脫硫系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行。但是如果漿液的PH值過低,則影響系統(tǒng)的脫硫效率。
理論分析表明,漿液PH值低于2.2時(shí)基本上無脫硫作用;PH值大于5.8時(shí),脫硫效率基本不在增加。經(jīng)驗(yàn)表明,漿液PH值控制在5.5~5.7時(shí),脫硫效率在90%以上。一般情況下,綜合脫硫效率、石膏的結(jié)晶、廢水處理等因素,控制吸收塔漿液的PH值在5.2~5.6,可以獲得較為理想的脫硫效果。
4 結(jié)語
本工程設(shè)計(jì)因地制宜,大大降低了球團(tuán)豎爐SO2的排放濃度,減少了環(huán)境污染,取得了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。