“措施實施后,強(qiáng)化了安全管理力度,降低了事故發(fā)生概率?!薄按舜蜵C活動,減少了90萬噸電解鋁整流機(jī)組故障頻次,保證了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。”……
在集團(tuán)公司2024年優(yōu)秀QC成果交流會上,低碳踐行者QC小組組長馬海洋代表小組進(jìn)行QC成果交流。分享結(jié)束后,臺下掌聲不斷、反響熱烈。
低碳踐行者QC小組由東興鋁業(yè)公司10名職工組成,近年來,他們立足崗位創(chuàng)新創(chuàng)效,獲得甘肅省質(zhì)量管理小組活動一等獎、甘肅省優(yōu)秀質(zhì)量管理小組特等獎等榮譽(yù)。2024年,針對90萬噸電解鋁整流機(jī)組故障頻發(fā)等問題,該小組聚力攻堅,從定選題到找“病因”,再到尋對策,一步步解決了制約生產(chǎn)順行的瓶頸問題,取得了良好的活動效果。
東興鋁業(yè)公司90萬噸電解鋁整流柜于2013年8月份投用,由于設(shè)備長期運轉(zhuǎn),部件老化磨損較為嚴(yán)重,且故障頻次平均每月達(dá)10次,降低整流柜故障率、保證生產(chǎn)平穩(wěn)順行迫在眉睫。
面對挑戰(zhàn),馬海洋帶領(lǐng)小組成員深入現(xiàn)場,分析統(tǒng)計整流機(jī)組近3個月的故障情況,經(jīng)過進(jìn)一步對比論證,最終找到導(dǎo)致整流柜故障率高的關(guān)鍵原因:純水控制柜PLC故障、柜內(nèi)溫度高,純水控制柜故障率達(dá)83.33%。
隨后,小組對標(biāo)同行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù),綜合考慮人員操作水平、設(shè)備使用頻次等因素,最終將“降低90萬噸電解鋁整流機(jī)組故障頻次至≤3.5次/月”設(shè)定為活動目標(biāo)。
有了一致的方向后,小組成員劉峰牽頭, 運用“頭腦風(fēng)暴法”展開全面分析,并繪制關(guān)聯(lián)圖,總結(jié)出導(dǎo)致純水控制柜PLC故障、柜內(nèi)溫度高的6個末端因素。緊接著,小組對每個末端因素逐條鑒別確認(rèn),通過試驗研究和分析驗證,最終確定PLC內(nèi)有損壞點、未安裝散熱裝置、引線鼻子壓接錯誤是導(dǎo)致純水控制柜PLC故障的3大要因。
要因確定之后,小組成員乘勝追擊,進(jìn)一步明確工作思路,打通“堵點”,逐步梳理出了相應(yīng)的對策。
為處理PLC內(nèi)的損壞點,小組成員根據(jù)PLC實際使用情況,對損壞點逐一進(jìn)行排查,將50V560μF和50V470μF兩類電容進(jìn)行更換,實現(xiàn)了純水控制柜PLC故障為零的目標(biāo)。
針對未安裝散熱裝置這一問題,小組成員在柜門上下部開孔,實現(xiàn)空氣對流熱交換,增強(qiáng)了純水控制柜內(nèi)的通風(fēng)性。
為解決引線鼻子壓接錯誤的問題,小組成員將原來的針式連接和圓柱連接優(yōu)化為扁平連接,增大了接觸面積,降低了接觸面和柜內(nèi)環(huán)境溫度,有效延長柜內(nèi)電氣元件的使用壽命。
功夫不負(fù)有心人?!?024年6—8月份,我們再次用3個月的時間跟蹤整流機(jī)組故障情況,統(tǒng)計得出每月故障頻次為2.33次,超出了預(yù)期目標(biāo)!”小組成員趙永超欣喜地說,此次活動有效減少了90萬噸電解鋁整流機(jī)組故障頻次,每年可節(jié)約生產(chǎn)成本113.54萬元。
為進(jìn)一步鞏固此次QC活動成果,小組成員整理和總結(jié)改進(jìn)工藝,對90萬噸電解鋁整流機(jī)組純水控制柜進(jìn)行規(guī)范化管理,并對設(shè)備說明書、設(shè)備檔案進(jìn)行更正,將此次活動成果制定為標(biāo)準(zhǔn),為今后同類設(shè)備優(yōu)化改造提供了依據(jù)。
“每一次的成功背后都不是單打獨斗,而是團(tuán)隊的齊心協(xié)作?!薄巴ㄟ^此次活動,我進(jìn)一步掌握了餅分圖等工具的運用。”“此次攻關(guān),讓我在實踐中鍛煉了本領(lǐng)、積累了經(jīng)驗,提高了分析問題、解決問題的能力?!薄晒邢隆坝补穷^”后,團(tuán)隊每位成員都收獲頗豐、成就感滿滿。