在鋼鐵生產(chǎn)的宏大畫卷中,能源管理始終是至關(guān)重要的一環(huán),是煉鋼廠廠部領(lǐng)導(dǎo)降低成本的必抓項。
轉(zhuǎn)爐冶煉的過程產(chǎn)生大量煙氣,而煤氣含量在一半以上,它不僅有極大的經(jīng)濟價值,而且通過對轉(zhuǎn)爐煤氣回收和利用,還可以降低生產(chǎn)成本,降低環(huán)境的污染。但是由于煤氣柜柜容影響,煤氣柜無法回收煤氣,大量寶貴的煤氣無奈點火放散,不僅給煉鋼工作的成本回收蒙上了陰影,更對公司整體的能源回收工作造成了難以估量的損失。面對如此困境,河北榮信鋼鐵有限公司煉鋼廠的全體員工沒有絲毫退縮,他們以堅定的決心和無畏的勇氣,積極探索,勇于創(chuàng)新,采取了一系列科學(xué)有效的措施,力求扭轉(zhuǎn)這一不利局面。
首先,靈活調(diào)整一次除塵風(fēng)機轉(zhuǎn)速。這并非是一項簡單的操作,而是需要在保障轉(zhuǎn)爐爐前除塵效果的前提下,精準(zhǔn)找到最佳轉(zhuǎn)速。經(jīng)過大量的實踐摸索,環(huán)保工段楊占安發(fā)現(xiàn)當(dāng)風(fēng)機轉(zhuǎn)速低于1400轉(zhuǎn)時,會影響煉鋼工冶煉觀火。經(jīng)過反復(fù)權(quán)衡和試驗,目前將風(fēng)機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定設(shè)置在1420轉(zhuǎn)。這一微妙的調(diào)整看似簡單,實則意義重大。它不僅確保了爐前微正壓處于正常狀態(tài),絲毫不會影響煉鋼工清晰觀火,更為關(guān)鍵的是,將轉(zhuǎn)速從調(diào)整前的1480轉(zhuǎn)成功降低至1420轉(zhuǎn),有效降低了煙道口煙氣負(fù)壓。這一改變帶來的直接好處是顯著減少了雜氣混入轉(zhuǎn)爐煙氣的可能性,最大限度地抑制了一氧化碳的二次燃燒,從而使得一氧化碳濃度得到了大幅提升,同時節(jié)約電能。優(yōu)化煤氣回收程序控制也是此次改進(jìn)的關(guān)鍵舉措。煉鋼廠與儀電部門緊密合作,共同優(yōu)化程序,成功實現(xiàn)了柜容情況與轉(zhuǎn)爐煤氣一氧化碳濃度的連鎖自動調(diào)整,即通過煤氣柜的柜容容量,確定煤氣回收的比例。通過這樣精確到每一個區(qū)間的回收比例設(shè)置,確保了在不同的柜容條件下,都能最大程度地回收優(yōu)質(zhì)煤氣,減少浪費。這就如同在一條精準(zhǔn)調(diào)控的生產(chǎn)線上,每一個環(huán)節(jié)都恰到好處地運轉(zhuǎn),不浪費一絲一毫的資源。在設(shè)備管理方面,煉鋼廠更是下足了功夫。設(shè)備副廠長榮立江深知,設(shè)備的穩(wěn)定運行是提高煤氣回收效率的基礎(chǔ)。他要求環(huán)保工段對蒸發(fā)冷噴槍進(jìn)行全面細(xì)致的檢查,確保所有噴槍工作正常,避免一氧化碳二次燃燒,消耗寶貴的能源。同時,結(jié)合維修專項排查煙道法蘭、蒸發(fā)冷接口、粗灰細(xì)灰輸送、電場等各點位的密封情況,進(jìn)行全面體檢,避免雜氣進(jìn)入回收系統(tǒng)的通道,從而影響煤氣回收的質(zhì)量和數(shù)量。此外,嚴(yán)格檢查杯閥動作程序及相應(yīng)時間,保證單體動作時間在規(guī)定以內(nèi),確保在每一個瞬間,煤氣的回收和放散都能完美的運行,保證煤氣回收效果。經(jīng)過不懈的努力,煉鋼廠終于迎來了令人欣喜的成果。通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計,煤氣發(fā)電量大幅提高。這一顯著的提升,不僅僅是數(shù)字上的變化,更是煉鋼廠全體員工智慧與汗水的結(jié)晶。它意味著更高的能源利用效率,更低的生產(chǎn)成本,更環(huán)保的生產(chǎn)方式,為公司的可持續(xù)發(fā)展注入了強大的動力。未來,煉鋼廠將繼續(xù)秉持創(chuàng)新、高效、綠色的發(fā)展理念,不斷優(yōu)化能源管理體系,為推動鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。相信在全體員工的共同努力下,煉鋼廠必將在能源回收利用的道路上取得更加輝煌的成就!