立足崗位創(chuàng)新,促進點滴改善。今天,我們聚焦優(yōu)鋼一軋廠,看他們如何通過改造修磨臺車,不僅解決了生產中的難題,更在確保生產效率的同時,顯著降低了成本,為企業(yè)發(fā)展注入了新的活力。
在優(yōu)鋼一軋廠線四車間,修磨臺車在修磨240方坯料時遇到了無法翻面的問題,導致這類鋼坯必須轉運至其它車間進行修磨,增加了不必要的轉運費用和時間成本。面對這一挑戰(zhàn),優(yōu)鋼一軋廠迅速響應,組建改善團隊,直擊問題核心。經過細致入微的現(xiàn)狀分析與問題診斷,團隊精準識別出臺車擋塊過長導致的翻面障礙,成為制約生產效率與成本控制的關鍵因素。
“我們當時就想,能不能通過一些簡單的改造,解決這個難題呢?”帶著這樣的思考,優(yōu)鋼一軋廠修磨協(xié)調工趙陽開始了探索之旅。他們以問題為導向,勇于探索,通過精確測量與細致觀察,創(chuàng)造性地提出了縮短臺車擋塊、加高托盤的改造方案。
這一方案解決了翻面問題,實現(xiàn)了240方坯的就地修磨,從根本上解決了轉運費問題。更重要的是,它拓寬了修磨臺車的適用范圍,使得150至240多種規(guī)格的坯料均能在一臺車上高效完成修磨作業(yè),極大地減少了擋塊更換次數(shù),降低工人勞動強度,生產效率顯著提升。
“這一改進措施不僅直接改善了修磨臺車的功能,更是我們實施精益管理理念的具體展現(xiàn)?!壁w陽表示,經過實施這一改善措施,不僅直接降低了生產成本,還提高了生產線的整體效率和靈活性,有力支持了企業(yè)降本增效的目標。
未來,優(yōu)鋼一軋廠將持續(xù)秉承精益管理的核心思想,鼓勵員工勇于發(fā)現(xiàn)問題、敢于提出解決方案,共同推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和競爭力提升。同時,也將持續(xù)加強精益管理的理念和方法在實際生產中的深度應用,實現(xiàn)更加高效、低成本的生產模式。