立足崗位創(chuàng)新,促進(jìn)點(diǎn)滴改善。今天,我們聚焦優(yōu)鋼一軋廠,看他們?nèi)绾瓮ㄟ^改造修磨臺(tái)車,不僅解決了生產(chǎn)中的難題,更在確保生產(chǎn)效率的同時(shí),顯著降低了成本,為企業(yè)發(fā)展注入了新的活力。
在優(yōu)鋼一軋廠線四車間,修磨臺(tái)車在修磨240方坯料時(shí)遇到了無法翻面的問題,導(dǎo)致這類鋼坯必須轉(zhuǎn)運(yùn)至其它車間進(jìn)行修磨,增加了不必要的轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用和時(shí)間成本。面對(duì)這一挑戰(zhàn),優(yōu)鋼一軋廠迅速響應(yīng),組建改善團(tuán)隊(duì),直擊問題核心。經(jīng)過細(xì)致入微的現(xiàn)狀分析與問題診斷,團(tuán)隊(duì)精準(zhǔn)識(shí)別出臺(tái)車擋塊過長(zhǎng)導(dǎo)致的翻面障礙,成為制約生產(chǎn)效率與成本控制的關(guān)鍵因素。
“我們當(dāng)時(shí)就想,能不能通過一些簡(jiǎn)單的改造,解決這個(gè)難題呢?”帶著這樣的思考,優(yōu)鋼一軋廠修磨協(xié)調(diào)工趙陽開始了探索之旅。他們以問題為導(dǎo)向,勇于探索,通過精確測(cè)量與細(xì)致觀察,創(chuàng)造性地提出了縮短臺(tái)車擋塊、加高托盤的改造方案。
這一方案解決了翻面問題,實(shí)現(xiàn)了240方坯的就地修磨,從根本上解決了轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)問題。更重要的是,它拓寬了修磨臺(tái)車的適用范圍,使得150至240多種規(guī)格的坯料均能在一臺(tái)車上高效完成修磨作業(yè),極大地減少了擋塊更換次數(shù),降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,生產(chǎn)效率顯著提升。
“這一改進(jìn)措施不僅直接改善了修磨臺(tái)車的功能,更是我們實(shí)施精益管理理念的具體展現(xiàn)?!壁w陽表示,經(jīng)過實(shí)施這一改善措施,不僅直接降低了生產(chǎn)成本,還提高了生產(chǎn)線的整體效率和靈活性,有力支持了企業(yè)降本增效的目標(biāo)。
未來,優(yōu)鋼一軋廠將持續(xù)秉承精益管理的核心思想,鼓勵(lì)員工勇于發(fā)現(xiàn)問題、敢于提出解決方案,共同推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力提升。同時(shí),也將持續(xù)加強(qiáng)精益管理的理念和方法在實(shí)際生產(chǎn)中的深度應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)更加高效、低成本的生產(chǎn)模式。