問
什么是“1、2、3、4” “倒步子”呢?
這就要從佳域公司豎窯項目部的主要產(chǎn)品活性石灰說起了。石灰是轉(zhuǎn)爐煉鋼的主要造渣劑,活性石灰質(zhì)量的波動,不僅影響爐渣脫硫脫磷效果,也會嚴重影響八鋼公司降鐵耗工作,而影響石灰質(zhì)量的關(guān)鍵因素則是石灰石的質(zhì)量。石灰石的產(chǎn)地決定了其質(zhì)量,因此,想要長期保證石灰質(zhì)量,就必須確保石灰石質(zhì)量。但實際情況是,因價格、產(chǎn)量、運輸?shù)纫蛩?,石灰石產(chǎn)地不是一直不變的,產(chǎn)地改變石灰石熱耗就改變了,這就給煅燒工作增加了不小的難度。解決不好這個問題,那么豎窯項目部按照每次從變化到正常煅燒時間是4天,每次不合格石灰約600噸,如每噸石灰按409元計算,一次浪費約24萬元,且無法保供煉鋼,直接影響到八鋼公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。面對這個繞不過去的難題該怎么辦?只靠兄弟單位通過原料供應(yīng)支撐是有限的、暫時的,更是無法徹底解決問題的。佳域公司豎窯項目部技術(shù)人員不等不靠,以多年從事石灰行業(yè)的工作經(jīng)驗,通過現(xiàn)場分析、實踐,總結(jié)摸索出“套筒窯本體4走位煤氣熱耗調(diào)整法”,即:從開始上新?lián)Q石灰石時間0小時計算,在走料的上拱橋處、上拱橋下兩米處、下拱橋處、并流段4個不同的位置,12小時—28小時的不同煅燒時間調(diào)整煤氣熱耗。這就是他們常說的“1、2、3、4” “倒步子”,這樣分4步,根據(jù)石灰石熱量差到調(diào)整煤氣熱耗的方式,能夠有效防止窯內(nèi)結(jié)瘤及夾生問題,并達到控制石灰質(zhì)量的目的。
目前,此項工藝控制法已在現(xiàn)場廣泛應(yīng)用,大大減少了不合格石灰的產(chǎn)生,煅燒的石灰氧化鈣指標>87%,8小時后煅燒的石灰氧化鈣指標>90%,不僅能夠滿足煉鋼用量,每次換料還可節(jié)約約23萬元。按照石灰石原料供應(yīng)產(chǎn)地每月至少更換一次的頻率測算,一年即可節(jié)約276萬元。
今年以來,八鋼公司大力推進精益運營管理。佳域公司豎窯項目正是按照精益管理“三現(xiàn)”原則,通過現(xiàn)場分析問題原因,結(jié)合現(xiàn)實的情況、現(xiàn)有的原料和設(shè)備,制定適用于自身的改進措施,并持續(xù)推進精準度改善,努力實現(xiàn)消除浪費的最大化、工藝控制的最優(yōu)化,同時保障順產(chǎn)達產(chǎn),進一步提高生產(chǎn)效率,為八鋼公司降鐵耗工作盡責(zé)盡力。