立足崗位創(chuàng)新,促進(jìn)點(diǎn)滴改善。今天,我們走進(jìn)普鋼預(yù)裝車間,看他們?nèi)绾瓮ㄟ^持續(xù)的創(chuàng)新與改進(jìn)措施,實(shí)現(xiàn)運(yùn)營成本的有效降低,進(jìn)一步助力生產(chǎn)順行,彰顯了精益管理在降低成本、提高效率方面的重要作用。
目前,普鋼各分廠所使用的370型軋機(jī),因傳動側(cè)的設(shè)計問題,長期面臨著軸承進(jìn)水及內(nèi)圈位移等難題。這些問題不僅為生產(chǎn)流程的順暢運(yùn)行帶來了不確定性,還增加了生產(chǎn)成本,并給產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性帶來了隱患。針對這一現(xiàn)狀,普鋼預(yù)裝車間主動出擊,提出了對外端蓋進(jìn)行改造升級的創(chuàng)新方案。
“深入分析設(shè)備現(xiàn)狀后,我們發(fā)現(xiàn)370軋機(jī)傳動側(cè)的設(shè)計缺陷是導(dǎo)致軸承進(jìn)水和內(nèi)圈移位問題的根源。”普鋼預(yù)裝車間軋機(jī)裝配作業(yè)區(qū)作業(yè)長王遞軍介紹道,“為改變這一狀況,我們結(jié)合實(shí)際工況和技術(shù)難點(diǎn),對傳動側(cè)外端蓋進(jìn)行了改造升級。”
這個過程并非一帆風(fēng)順,改善團(tuán)隊進(jìn)行了4次嘗試,不斷調(diào)整和優(yōu)化方案,最終確定了這種一體式內(nèi)置密封件的改造方案,并在軋輥軸承檔增加密封環(huán),采用過盈配合固定在軸承檔上與內(nèi)圈緊貼,既可與密封圈配合起到阻止冷卻水進(jìn)入的作用,也可阻擋內(nèi)圈發(fā)生移位。
“改造后,經(jīng)過一段時間的上線使用,效果顯著?!蓖踹f軍說,原先經(jīng)常出現(xiàn)的內(nèi)圈移位與軸承座滲水等問題得到了明顯改善,不僅提升了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,還延長了軸承的使用壽命,降低了生產(chǎn)成本。據(jù)估算,每年可為線三車間節(jié)省約10萬元。
目前,這套改造方案正在被積極推廣并應(yīng)用于其他車間的軋機(jī)上,提升了整個生產(chǎn)線的效率與可靠性,為公司的穩(wěn)定運(yùn)營和發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。
未來,普鋼預(yù)裝車間將繼續(xù)深化精益管理,不斷探索和攻克生產(chǎn)過程中存在的痛點(diǎn)與瓶頸,匯集智慧與技術(shù)創(chuàng)新的力量,持續(xù)不斷地推動技術(shù)革新與流程優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)成本降低和效率提升,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。