精益學(xué)院丨《提高酸軋機組入口時序》 精益課題案例分享
2024年板材冷軋總廠三冷生產(chǎn)作業(yè)區(qū)秉承集團公司“改革+精益”“數(shù)字+科技”四輪驅(qū)動戰(zhàn)略,以五制配套計劃值管理為基礎(chǔ),以對標找差為方法,以降本增效為目的,聚焦核心問題,強化課題管理,提升指標轉(zhuǎn)化能力,實現(xiàn)企業(yè)效益效率全面提升,高質(zhì)量發(fā)展。
課題背景
板材冷軋總廠3#酸軋機組下游工序有兩條連退機組,一條鍍鋅機組。2023年3#酸軋機組產(chǎn)能無法滿足下游工序滿負荷生產(chǎn)時的原料需求,需要外部購買冷硬原料,大大增加運輸和原料成本。同時2023年三冷軋由于3#酸軋機組產(chǎn)能不足,造成后道工序停機10余次,影響產(chǎn)能萬余噸。在這種情況下需要提升酸軋機組產(chǎn)能,所以成立此課題。
現(xiàn)狀調(diào)查、查找問題主要癥結(jié)
通過酸軋機組近兩個月的跟蹤摸索,多次召開原因分析會,課題團隊現(xiàn)場調(diào)研,采用頭腦風暴法,最終確定了5項重大因素影響酸軋機組順控時序速度。
運用精益工具,分析癥結(jié)
查找根因并加以解決,實現(xiàn)PDCA循環(huán)
課題團隊通過運用頭腦風暴、解決問題十步、系統(tǒng)圖、魚骨圖、快速改善、質(zhì)量控制等精益工具等方法,實現(xiàn)了PDCA循環(huán)。
1.計劃階段(Plan)(1)分析現(xiàn)狀:首先,對當前影響入口時序關(guān)鍵問題梳理,分解細化深入分析,識別存在的問題和瓶頸。
(2)設(shè)定目標:明確目的提高入口時序問題中可實施性、可改善性,同時明確課題推進中可能存在的難點,堵點對現(xiàn)場職工明確課題影響利害關(guān)系等。
(3)制定計劃:制定實施步驟和時間節(jié)點。
2.執(zhí)行階段(Do)實施改善措施:深入研究分析入口時序中各設(shè)備狀態(tài)和工藝環(huán)節(jié),以定計劃、定節(jié)點為手段,以小改促成大變?yōu)樽ナ?,以合理?chuàng)新求變化為動力制定措施方案,解決問題。
設(shè)備方面:通過合理優(yōu)化設(shè)備工作流程,簡化或合并順控步,同時減少設(shè)備機械行程,提高設(shè)備運行速度。
工藝環(huán)節(jié)方面:
(1)深入入口鋼卷生產(chǎn)工藝步驟,將單次剪切刀數(shù)由0.6米優(yōu)化成0.8米。提升帶尾甩尾速度,縮短甩尾耗時。增加焊縫檢測手段,與上游工序溝通規(guī)范鋼卷捆帶的打捆位置。
(2)記錄執(zhí)行過程:執(zhí)行結(jié)論和過程參數(shù),是檢驗措施的最好鏡子,規(guī)范記錄為后續(xù)的檢查和總結(jié)提供依據(jù)。
3.檢查階段(Check)(1)對比效果:將改善后的運行效果與預(yù)期目標進行對比,評估改善措施的實際效果。
(2)紀律要求:準時化操作、質(zhì)量控制、原因追溯,保證項目無障礙進行。
4.處理階段(Action)(1)總結(jié)經(jīng)驗:總結(jié)過程,形成標準化的操作流程和技術(shù)規(guī)范,不能立即解決的做長期的攻關(guān)方向跟蹤。
(2)持續(xù)改進:不斷調(diào)整和優(yōu)化,形成持續(xù)改進的閉環(huán)管理。
取得成果
經(jīng)過課題團隊成員數(shù)月的不懈努力,該課題已完成設(shè)定目標。團隊通過采取查找問題、分析問題、項目實施、改變工藝操作習慣、創(chuàng)新工藝等一系列有效措施,使酸軋機組入口時序每次運行可提升27%,每月創(chuàng)效589萬元,年創(chuàng)效7068萬元。
結(jié)束語
1. 經(jīng)過本次酸洗入口段時序提升課題攻關(guān),運用精益管理工具系統(tǒng)圖分析,查找出問題癥結(jié),以問題癥結(jié)為導(dǎo)向開展課題攻關(guān)。同時提升了各專業(yè)人員相互協(xié)作,務(wù)實創(chuàng)新的能力。此次課題實施過程中,修改控制程序15項,修訂控制標準2處,改善提案4個。
2. 針對課題中未能達成目標的兩項工作:(1)“鋼卷雙捆帶”捆帶位置不在要求內(nèi)的問題,下一步繼續(xù)作為攻關(guān)項目,與熱軋工序協(xié)調(diào)研究改造方案。
(2)通道線除塵能力不足,下一步采取除塵設(shè)施改造,提升酸洗入口段除塵能力,降低通道線環(huán)境對焊縫質(zhì)量的影響。