精益學院丨《降低4#鍍鋅機組輥系對帶鋼表面產(chǎn)生的劃傷缺陷》精益課題案例分享
2024年本鋼浦項秉承本鋼集團“改革+精益”“數(shù)字+科技”四輪驅動戰(zhàn)略,開發(fā)精益思維,以精益管理為基礎,運用精益工具系統(tǒng)剖析問題,以降本增效為目的,緊緊圍繞工藝速度和產(chǎn)品質量,聚焦現(xiàn)場核心問題,開展精益課題,實現(xiàn)產(chǎn)品質量、產(chǎn)量雙提升。
課題背景
本鋼浦項4#鍍鋅機組因輥系問題造成帶鋼表面劃傷缺陷,產(chǎn)生的廢次降在總非計劃中占比較大。劃傷缺陷不僅影響產(chǎn)品質量,而且對機組運行速度產(chǎn)生影響,制約機組產(chǎn)量。為此,改善輥系劃傷缺陷勢在必行。
現(xiàn)狀調(diào)查、查找問題主要癥結
通過課題團隊現(xiàn)場調(diào)研,頭腦風暴,在所有輥系影響質量缺陷原因中,“張力輥輥面涂層異?!闭急?4.4%。確定這一癥結后,最終鎖定張力輥輥面涂層脫落、張力輥更換周期不符合現(xiàn)場實際和鋅皮掉落輥面三項要因。
運用精益工具,分析癥結
查找根因并加以解決,實現(xiàn)PDCA循環(huán)
課題團隊通過運用精益工具、持續(xù)推進設備TPM管理,從5M1E維度進行調(diào)查分析,確定改善方案,實現(xiàn)了PDCA循環(huán)。
1.計劃階段(Plan)
(1)分析現(xiàn)狀:首先,鍍鋅設備Part與廠設備部、生產(chǎn)部、技術部團結協(xié)作,共同組件了《降低4#鍍鋅機組輥系對帶鋼表面產(chǎn)生的劃傷缺陷》精益攻關團隊。團隊對當前輥系影響質量缺陷關鍵問題梳理,分解細化深入分析,識別存在的問題和瓶頸。
(2)設定目標:明確目的消除輥系影響質量缺陷有可實施性、可改善的,確立信心等。
(3)制定計劃:鍍鋅設備Part運維擔當薄輯擔任組長,負責整個團隊的溝通協(xié)調(diào)、項目進度的掌控、要因的驗證與確定、改善方案的制定、改進后效果的評估與總結工作。
2.執(zhí)行階段(Do)(1)實施改善措施:深入研究分析帶鋼運行工藝的設備狀態(tài)和工藝環(huán)節(jié),以定計劃、定節(jié)點為手段,以小改促成大變?yōu)樽ナ?,以合理?chuàng)新求變化為動力制定措施方案,解決問題,更換涂層異常張力輥,固化張力輥輥面檢測周期及標準;調(diào)整張力輥更換周期由5Y改至3Y;改造輥面清潔裝置。
(2)記錄執(zhí)行過程:團隊成員從設備運行、生產(chǎn)過程、工藝控制、備件資材等方面進行分別開展工作,收集相關數(shù)據(jù)資料,記錄過程參數(shù)。
3.檢查階段(Check)(1)對比效果:完成要因驗證、對策實施、效果評估。
(2)紀律要求:準時化操作、質量控制、原因追溯,保證項目進行無障礙。
4.處理階段(Action)(1)總結經(jīng)驗:總結過程,形成標準化的操作流程和技術規(guī)范,不能立即解決的問題做長期的攻關方向跟蹤。
(2)持續(xù)改進:不斷調(diào)整和優(yōu)化,形成持續(xù)改進的閉環(huán)管理。
取得成果
經(jīng)過攻關團隊的不懈努力,4#鍍鋅機組帶鋼表面劃傷缺陷從項目實施前的105噸/月降低至實施后首月9.8噸,機組產(chǎn)量得到釋放,當月機組產(chǎn)量較計劃提高1220.49噸,機組成材率環(huán)比提高0.03%,預計年降本約26萬元。此次改善課題具備在同類鍍鋅機組推廣的價值。其中的張力輥輥面改善思路,亦適合同類鍍鋅機組交流學習研究。
結束語
精益管理有助于提高效率、減少浪費、提升質量、持續(xù)改進和流程優(yōu)化,對整個設備系統(tǒng)改善、生產(chǎn)運行都有著極大的促進作用。2024年本鋼浦項將按照公司總體思路,通過精益管理的理念和方法,更好地提升設備精度和穩(wěn)定性,確保生產(chǎn)線平穩(wěn)運行和整體生產(chǎn)效率的提升,為企業(yè)建設極具國際競爭力的以汽車鋼為引領的精品板材基地貢獻力量。