摘要
基于FEM(Finite Element Methods)開發(fā)的理論模擬對研究鋁合金材料鑄造成形有重要意義。采用理論模擬研究ZL205A鋁合金筒體鑄件低壓鑄造、重力鑄造工藝,根據(jù)對應(yīng)工藝獲得鑄件的實際質(zhì)量,確定適合產(chǎn)品的理想工藝。研究結(jié)果表明,采用澆注系統(tǒng)截面比1:4:5開放式重力澆注工藝,產(chǎn)品外觀熒光檢查、內(nèi)部X光探傷檢查均滿足產(chǎn)品技術(shù)需求,且工藝出品率達(dá)到55%以上。
隨著鋁合金鑄造行業(yè)的發(fā)展,中等壁厚鑄件質(zhì)量日趨上升,廣泛應(yīng)用于航空航天、船舶、新能源汽車等領(lǐng)域,對于薄壁和厚壁鑄件應(yīng)用研究日益迫切,其中厚壁鑄件結(jié)構(gòu)中筒體類結(jié)構(gòu)件相對應(yīng)用較多,目前該類鑄件質(zhì)量表現(xiàn)相對較差,主要缺陷類型為大面積疏松、澆注未成形等。本研究對象為厚壁筒體鑄件,鑄造方式選用低壓鑄造、重力鑄造兩種方式。在一定程度上,行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為低壓鑄造方式鑄件內(nèi)部組織質(zhì)量優(yōu)于重力鑄造方式。但鑄造工藝的影響因素較多(如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)施、冷鐵的設(shè)計、冒口的設(shè)計等),應(yīng)綜合考慮,從而設(shè)計滿足產(chǎn)品需要的最佳鑄造工藝。低壓鑄造其充型過程為自下而上充型,宏觀凝固順序主要為自上而下凝固(同時凝固應(yīng)用相對較少);重力鑄造作為傳統(tǒng)廣泛應(yīng)用的鑄造方式,其充型過程為自上而下充型,宏觀凝固順序主要為自下而上凝固。本文主要探討低壓鑄造和重力鑄造工藝對于厚壁筒體鑄件的適用性。1、鑄造工藝
鑄件材質(zhì)為ZL205A鋁合金,鑄件重量132 kg。模擬顯示該合金液相線650.5 ℃,固相線548.3 ℃。鑄件技術(shù)要求:鑄件質(zhì)量符合HB 963―2005 Ⅱ類鑄件要求;力學(xué)性能抗拉強度≥490 MPa,斷后伸長率≥3%,布氏硬度HBS≥120;化學(xué)成分如表1所示。鑄件結(jié)構(gòu)如圖1所示。
表1 鑄件的化學(xué)成分 wB/%
圖1 鑄件示意圖
1.1 澆注系統(tǒng)設(shè)計
采用基于FEM的Procast 2018軟件進行理論模擬,設(shè)計低壓鑄造工藝、重力澆注工藝對應(yīng)的最理想澆注方案,并開展對應(yīng)工藝的產(chǎn)品試制。低壓澆注工藝采用縫隙式澆注工藝,立縫厚度設(shè)計為鑄件壁厚的0.8倍,立縫寬度設(shè)計為60 mm,立筒直徑設(shè)計為立縫厚度的3.5倍,考慮鑄件壁厚較厚,設(shè)想立筒有效補縮距離以約100 mm進行設(shè)計,鑄件周長約1 110 mm,即需工藝設(shè)計6根立筒,升液管直徑設(shè)計為150 mm,工藝設(shè)計圖如圖2。理論模擬面網(wǎng)格單元尺寸為3 mm×3 mm,面網(wǎng)格數(shù)約為272萬個,體網(wǎng)格數(shù)約為1 264萬個。澆注溫度設(shè)置為680 ℃,澆注速度設(shè)置為40 mm/s。
圖2 低壓澆注工藝圖
低壓澆注工藝模擬結(jié)果顯示,金屬液充型平穩(wěn),升液管未見噴濺現(xiàn)象,凝固順序為自上而下,先凝固鑄件部分,后凝固立縫,最后依次為立筒及橫澆道(圖3),疏松結(jié)果顯示鑄件部分未見明顯疏松區(qū)域(圖4),無孤立凝固相。分析認(rèn)為,理論上工藝可行。方案工藝出品率約為20%。
圖3 低壓澆注工藝凝固時間圖
圖4 低壓澆注工藝疏松缺陷圖
重力澆注工藝設(shè)計為中注開放式,澆注系統(tǒng)截面比為∑S直澆道∶∑S橫澆道∶∑S內(nèi)澆道=1∶4∶5,每個內(nèi)澆道流量均勻為設(shè)計原則,工藝設(shè)計兩處環(huán)形分橫澆道。為了實現(xiàn)自下而上凝固順序,鑄件下方設(shè)置一塊隨形冷鐵,冷鐵厚度為對應(yīng)鑄件壁厚的1.2倍,鑄件工藝上方設(shè)置一處隨形冒口,冒口高度為200 mm,工藝圖如圖5。理論模擬面網(wǎng)格單元尺寸為3 mm×3 mm,面網(wǎng)格數(shù)約26萬個,體網(wǎng)格數(shù)約161萬個。此方案澆注溫度設(shè)計為700 ℃,澆注速度設(shè)計為40 mm/s。
圖5 重力澆注工藝圖
重力澆注工藝模擬結(jié)果顯示,金屬液充型平穩(wěn),未見明顯紊流等異?,F(xiàn)象,凝固順序較為理想,溫度場梯度均勻,實現(xiàn)自下而上凝固順序理念(圖6),疏松結(jié)果顯示鑄件部分未見明顯疏松區(qū)域(圖7),無孤立凝固相。分析認(rèn)為,理論上工藝可行。方案工藝出品率約為55%。
圖6 重力澆注工藝凝固圖
圖7 重力澆注工藝疏松缺陷圖
1.2 造型方式研究采用樹脂砂造型方式,關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)見表2。
表2 工藝參數(shù)
2、試驗結(jié)果及分析2.1 低壓澆注工藝澆注過程未見明顯異常,澆注完畢后,鑄型從JM-083低壓鑄造機移除時,發(fā)現(xiàn)鑄型升液管上方部分趨于凝固,認(rèn)為生產(chǎn)實際工藝參數(shù)與工藝設(shè)想相對一致。
鑄件精清后,下箱法蘭位置可見明顯縮孔、疏松缺陷(圖8)。分析認(rèn)為,該位置產(chǎn)生缺陷的原因為鋁液補縮不良。缺陷位置距離升液管較近,是鑄件最后凝固的位置(較升液管上方部分凝固時間長),即升液管不能對該位置形成有效補縮。分析發(fā)現(xiàn)設(shè)施部分升液管直徑150 mm(為生產(chǎn)現(xiàn)場最大尺寸的升液管)較立筒直徑260 mm小,在有限的結(jié)晶增壓時間內(nèi)升液管不能對鑄件有效增壓、補縮。認(rèn)為此澆注工藝有待優(yōu)化。
圖8 低壓澆注工藝鑄件情況
2.2 重力澆注工藝充型時間較理論模擬值延長5 s,手工澆包澆注速度可能與工藝參數(shù)有一定出入。鑄件外觀質(zhì)量表現(xiàn)良好(圖9a),表面精清后熒光檢測未見異常(圖9b),X光檢查內(nèi)部質(zhì)量滿足鑄件技術(shù)要求,其中冒口根部鑄件組織疏松2級(圖9c)。
圖9 重力澆注工藝鑄件情況
3、結(jié)論
(1)該厚壁筒體鑄件采用重力鑄造工藝可以滿足鑄件技術(shù)要求。工藝設(shè)計澆注系統(tǒng)面積比∑S直澆道∶∑S橫澆道∶∑S內(nèi)澆道=1:4:5,采用中注的澆注方式,鑄件頂冒口采用保溫冒口設(shè)計,鑄件底部設(shè)計厚度為鑄件壁厚1.2倍的隨形冷鐵。工藝出品率為55%。(2)而采用低壓鑄造工藝澆注后鑄件存在縮孔、疏松等缺陷,不能滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。主要原因為升液管直徑設(shè)計不足,升液管直徑以不低于260 mm為宜。工藝出品率僅為20%,綜合考慮,此工藝設(shè)計不適合此產(chǎn)品的試制。