“我們不比外方專家差,停用了15年的自動(dòng)拆捆功能如今在我們手中重新恢復(fù),真是太開心了!”本鋼浦項(xiàng)設(shè)備部普冷設(shè)備Part長夏澤旭驕傲地說。
本鋼浦項(xiàng)1#連退機(jī)組在調(diào)試期間設(shè)有自動(dòng)拆捆帶機(jī),但因酸軋打捆形式不同導(dǎo)致經(jīng)常開裂,沒能完全實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)拆捆,參與調(diào)試的外方專家也束手無策。本鋼浦項(xiàng)推行精益管理以來,經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)要求以精益模式解決現(xiàn)場存在的問題恢復(fù)設(shè)備功能,實(shí)現(xiàn)設(shè)備功能100%投入。
設(shè)備部普冷設(shè)備Part長夏澤旭組織相關(guān)機(jī)械、電氣、生產(chǎn)維護(hù)人員一同開展恢復(fù)拆捆帶機(jī)自動(dòng)拆捆功能攻關(guān)。他們利用精益管理中“十步法”流程,通過分析酸軋機(jī)組自鎖式打捆機(jī)存在的缺陷,找到問題點(diǎn)后聯(lián)系備件組將剪刃替換成更為便宜耐用的國產(chǎn)件。反復(fù)調(diào)整機(jī)械氣動(dòng)和液壓系統(tǒng)速度、壓力等參數(shù),修改設(shè)備動(dòng)作時(shí)序解決纏繞跑偏,針對(duì)出現(xiàn)的問題逐一攻克。歷時(shí)一個(gè)月的時(shí)間,完成所有信號(hào)與機(jī)械控制連鎖調(diào)試,PLC程序的修改,最終成功實(shí)現(xiàn)連退機(jī)組拆捆帶機(jī)手動(dòng)功能、半自動(dòng)和自動(dòng)功能恢復(fù)。此項(xiàng)功能恢復(fù)后減少了相關(guān)方人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,大幅提高1#連退機(jī)組智能化程度。
此前,現(xiàn)場作業(yè)人員需時(shí)刻注意移動(dòng)的鋼卷和運(yùn)行中的天車,操作步驟繁瑣且具有一定的危險(xiǎn)性。連退機(jī)組自動(dòng)拆捆機(jī)正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備本質(zhì)化安全的全面升級(jí),提高了連退機(jī)組智能化水平。