市場如戰(zhàn)場,攻守之間,產(chǎn)品質(zhì)量是我們必須堅守的陣地與底線。精細(xì)管理、穩(wěn)定質(zhì)量、服務(wù)用戶,各單元守住“責(zé)任田”、保障生命線,在激烈的市場競爭中提能力、勇突破,以時不我待的決心和舉措開拓前行、創(chuàng)造價值。
煉鐵廠:精細(xì)管理灰石原料
去年下半年以來,燒結(jié)外購灰石粉用量逐步增加,造成燒結(jié)礦質(zhì)量波動。煉鐵廠加強進廠熔劑質(zhì)量管理,使燒結(jié)礦質(zhì)量水平躍上新臺階。
灰石是燒結(jié)生產(chǎn)調(diào)節(jié)堿度不可缺少的熔劑品種。外購灰石粉質(zhì)量不穩(wěn)定,且來料混雜堆放,使用過程中堆取不分,沒有檢測成分的新進料時常匆匆“上陣”,給燒結(jié)礦質(zhì)量控制帶來困擾。
技術(shù)人員對燒結(jié)原料質(zhì)量進行梳理,判斷燒結(jié)成分波動與使用灰石粉品種有關(guān),于是協(xié)同燒結(jié)分廠、制造管理部,對料場分區(qū)域多點取樣分析質(zhì)量,摸清灰石粉波動情況;在現(xiàn)場質(zhì)量調(diào)研的基礎(chǔ)上,每天取樣跟蹤灰石粉成分,采取小配比配料方法,逐步消化各類灰石粉,盡量降低對燒結(jié)礦質(zhì)量的影響。
團隊推行分堆使用管理制度,明確質(zhì)量責(zé)任主體,從源頭杜絕混料,確保進廠熔劑質(zhì)量穩(wěn)定。分堆管理后,灰石進廠質(zhì)量符合率明顯提高,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率有所提升。
煉鋼廠:提升雜質(zhì)控制能力
今年上半年,煉鋼廠在生產(chǎn)高氮鋼過程中出現(xiàn)液位波動、漏鋼預(yù)報頻發(fā)等現(xiàn)象,軋制過程中產(chǎn)生全長性面部翹皮缺陷,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期。
煉鋼廠第一時間組織技術(shù)人員開展質(zhì)量調(diào)查,確定該類缺陷是鋼水中個別元素含量過高造成。
本著對下工序負(fù)責(zé)的原則,轉(zhuǎn)爐分廠眼睛向內(nèi),重新審視操作工藝存在的問題,圍繞鋼水中該元素的來源,對原料和工藝點逐一排查,細(xì)化該元素在高氮鋼中的含量管控實施方案,做好方案解讀及現(xiàn)場的跟蹤實施,同時通過LF增氮工藝優(yōu)化,實現(xiàn)單LF精煉生產(chǎn),在保證質(zhì)量的前提下噸鋼降本45元。
改進措施經(jīng)過4個月的驗證,煉鋼廠高氮鋼再也沒有出現(xiàn)過該元素超標(biāo)導(dǎo)致的全長性面部翹皮缺陷。
熱軋廠:降低邊部質(zhì)量損失
熱軋產(chǎn)品用戶服務(wù)組袁永樓秉持“一切從用戶出發(fā)”的理念,竭力解決用戶反饋的質(zhì)量問題,贏得用戶信賴,為提高熱軋產(chǎn)品市場競爭力做出了貢獻。
今年上半年,有用戶反饋產(chǎn)品在分條加工過程中出現(xiàn)寬度偏窄、切不到邊的現(xiàn)象,造成邊部質(zhì)量損失。熱軋廠當(dāng)即組織反查生產(chǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)用戶反饋的窄卷寬度余量在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),寬度曲線也總體正常。究竟是什么原因?qū)е庐a(chǎn)品切不到邊?一時眾說紛紜,卻始終找不到標(biāo)準(zhǔn)答案。
“用戶的訴求就是我們的心愿,用戶的利益就是我們的價值?!睘榱私鉀Q困擾生產(chǎn)的難題,袁永樓連夜奔赴用戶現(xiàn)場,馬不停蹄地跟蹤驗證生產(chǎn)過程。在詳細(xì)了解用戶一系列加工流程之后,問題被鎖定在用戶端的大張力加工工序上。
袁永樓現(xiàn)場測量,將用戶能夠切到邊絲的寬度最小值與熱軋產(chǎn)品的寬度最小值作對比,計算出合適的減寬量,通知熱軋廠按照優(yōu)化后的最新標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)設(shè)計。他跟蹤使用情況,再也沒有出現(xiàn)產(chǎn)品切不到邊的現(xiàn)象,用戶表示非常滿意,豎起大拇指。經(jīng)過這次質(zhì)量服務(wù),該用戶已經(jīng)成為梅鋼的“鐵桿”用戶。
冷軋廠:讓用戶反饋指導(dǎo)生產(chǎn)
隨著行業(yè)競爭日益激烈,市場和客戶更加注重產(chǎn)品質(zhì)量。冷軋廠深挖源頭控制、精細(xì)過程管控、嚴(yán)守結(jié)果底線,促進產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。
抬頭看路闖市場。面對質(zhì)量問題反饋,冷軋廠組建“產(chǎn)品創(chuàng)值先鋒隊”。對用戶的差異化需求,指定專人提供“一站式服務(wù)”,形成技術(shù)交流互訪機制,快速收集市場信息,抓實質(zhì)量異議閉環(huán)管理,將用戶反饋的質(zhì)量和技術(shù)問題點轉(zhuǎn)化為現(xiàn)場改進的發(fā)力點,市場與現(xiàn)場價值“對話”,以技術(shù)交流促進“雙提升”。
埋頭拉車盯現(xiàn)場。市場信息傳導(dǎo)到現(xiàn)場,冷軋廠整合優(yōu)勢資源,分配技術(shù)力量,明確責(zé)任人,從工序和根源入手,找到“病癥”結(jié)點,給出“治病良方”,組建“工藝紀(jì)律巡檢”突擊隊,開展“工藝巡檢+標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行”監(jiān)督檢查,實施工藝質(zhì)量周巡查,讓質(zhì)量管理深度融入生產(chǎn)管控。
多方集結(jié)用準(zhǔn)勁。冷軋廠從管理體系出發(fā),按照“一事一議”原則,不放過每一次質(zhì)量問題;針對潛在質(zhì)量隱患,開展“優(yōu)化分析進設(shè)備 技術(shù)分析進班組”專項行動,形成機組質(zhì)量日推進報表;對有上升趨勢的質(zhì)量問題,及時提醒、及時優(yōu)化,提升技術(shù)人員分析解決問題的能力,切實守好質(zhì)量生命線。
物流部:優(yōu)化水路發(fā)運作業(yè)
“臥式冷卷外包裝破損、內(nèi)芯塌型……”,客戶的意見就是命令,物流部立即組織相關(guān)單元分析原因,推進質(zhì)量消缺行動。
物流部協(xié)同相關(guān)單位,調(diào)查走訪現(xiàn)場裝卸作業(yè)環(huán)節(jié),查找質(zhì)量異議產(chǎn)生的原因。外包裝破損主要由于冷卷吊裝作業(yè)時,兩卷緊靠,起升、落關(guān)操作調(diào)整不當(dāng),以及部分海輪隱艙深度較大,裝載板卷需要推關(guān)擠壓作業(yè),板卷產(chǎn)生滾動。內(nèi)芯塌型則是由于未精準(zhǔn)識別厚度在0.3mm以下冷軋卷為禁壓卷,裝運過程中受外力承壓導(dǎo)致。
堅持以客戶為中心,物流部精準(zhǔn)識別客戶需求,快速制定實施改進措施。在此類冷卷水路外發(fā)時,選擇隱倉小于1米的海輪,采用一吊兩卷的方式裝載,避免推關(guān)作業(yè);嚴(yán)格執(zhí)行禁壓卷擺放要求,上層卷疊放不架空,兩卷之間不擠壓;吊裝過程“一卷一吊”,嚴(yán)格執(zhí)行二次起吊及落關(guān)要求。同時在出廠前檢查外包裝,把好最后一道關(guān),確保產(chǎn)品完好無損地送到客戶手中。
從5月上旬收到相關(guān)質(zhì)量異議,到下旬再次組織客戶產(chǎn)品水路發(fā)運,再未發(fā)生同類質(zhì)量異議投訴。物流部快速響應(yīng)、高效行動,守住了質(zhì)量防線,維護了梅鋼產(chǎn)品的良好形象。