球團礦具有品位高、強度高、粒度均勻以及良好的冶金性能等特點,是高爐的“順氣丸”。
馬鋼400萬噸球團帶式焙燒機生產線承擔著煉鐵總廠5座高爐的球團礦保供任務,在整個帶式焙燒機工藝過程中,從生球布到臺車上開始,球團在臺車上以靜止的狀態(tài)依次通過鼓風干燥、抽風干燥、預熱、焙燒、均熱、冷卻I段和冷卻II段,由于帶式焙燒機的靜料層焙燒及高效熱利用,原料適應性強,能耗低。
帶式焙燒機布料系統(tǒng)主要由往復式布料器、寬膠帶機、輥式布料器、濕返料寬膠帶機等組成,另外帶式焙燒機頭部還設有一個鋪底、鋪邊系統(tǒng),鋪底、鋪邊料來自成品篩分,通過膠帶機運至鋪底、邊料倉,臺車鋪底、鋪邊主要目的是增加球團料層透氣性、保護臺車篦條,是帶式焙燒機球團工藝關鍵控制點。
現有生產工藝中,鋪邊料厚度較低,比臺車欄板上沿低80mm以上,臺車兩側邊緣效應嚴重,臺車欄板燒損嚴重,更換頻繁,成本增加;焙燒氣流不均,熱利用率下降,系統(tǒng)溫度波動大,煤氣用量波動大,球團在焙燒過程中存在兩邊過燒、中間欠燒現象,成品球質量波動大。
僅去年三至六月份,臺車欄板燒損嚴重,每月更換數量竟達到了近兩百。工作量、成本的增加,質量的不穩(wěn)定,讓工作團隊迅速投入到了整改之中,經仔細觀察、分析,查找原因,帶焙機鋪底、邊料系統(tǒng)設計缺陷問題導致兩邊兩面較低,整體料面高低不平是造成這一現象的主要原因。
工藝團隊將著眼點放在了鋪邊料系統(tǒng)上,下料口位置、往復式布料器布在寬皮帶上的料面、輥篩間隙調整上都可大做文章。
在最短的時間里,工藝組拿出了改進方案,鋪邊料料倉下料口改造計劃,不改變原有結構,采取小改變的措施;鋪邊料料倉下料口加裝一個旁通管;往復式布料器布料參數進行合理匹配,間斷性的調試;大輥篩間隙進行合理調整將原來的輥篩間隙7.5mm調整為7mm。
改善后,效果明顯,僅去年十二月,臺車欄板更換數量銳減到73塊,料層厚度前后對比及煤氣用量對比、產品質量等指標都大幅提升。
沒有最好,只有更好。工藝組并不完全滿足于現有的成績,他們對整個生產工藝又再度進行了提升。
現場發(fā)生緊急情況時使用鋪底料,人員調整無法分辨對應料層,人員開關扇形閥無準確料層厚度判斷。精益小組增設現場鋪底料厚度指針,分別對應100mm、200mm、300mm、440mm,方便人員調整鋪底料。
扇形閥兩邊及北面加裝鋼絲繩保護裝置,用于在扇形閥出現緊急情況時,確保扇形閥不會掉落到臺車上,造成更大的事故。
開關鋪底料扇形閥,現場揚塵較大,不符合環(huán)保要求,焙燒精益小組對此進行改善,增設擋料皮,現場環(huán)保得到改善,符合環(huán)保要求。
精益生產,精益管理并不是一時的任務,而是一項長久的工作,煉鐵總廠球團分廠焙燒作業(yè)區(qū)將不斷夯實精益創(chuàng)建基礎,充實完善作業(yè)區(qū)精益建設,貢獻球團人的智慧與力量。