太鋼煉鐵廠原料作業(yè)區(qū)T2-2、T2-3管狀皮帶全長(zhǎng)3.2公里,連接著儲(chǔ)運(yùn)料場(chǎng)和燒結(jié)、高爐系統(tǒng),是為燒結(jié)系統(tǒng)輸送混勻粉、為高爐系統(tǒng)輸送塊礦的“大動(dòng)脈”。其運(yùn)行效能高低,直接影響著燒結(jié)、高爐生產(chǎn)效率。2023年,公司給煉鐵廠下達(dá)了新的預(yù)算任務(wù),為保證燒結(jié)、高爐用料需求,能不能經(jīng)受住極致保供考驗(yàn),成為擺在煉鐵廠原料作業(yè)區(qū)的一大問(wèn)題。
原料作業(yè)區(qū)必須想盡一切辦法,盡快提高T2-2、T2-3管狀皮帶輸送效率,以滿足后端工序生產(chǎn)需求。管狀皮帶因其設(shè)備特點(diǎn),在實(shí)現(xiàn)清潔帶料的同時(shí),也有運(yùn)行不穩(wěn)定,極易發(fā)生扭帶、爆管等故障。為盡快解決這些難題,原料作業(yè)區(qū)組織黨員和骨干深入開展攻關(guān)研究,經(jīng)過(guò)認(rèn)真的跟蹤觀察和分析,他們總結(jié)出影響管狀皮帶運(yùn)力發(fā)揮的9大類問(wèn)題,分門別類,對(duì)癥下藥加以解決。
針對(duì)料種切換影響運(yùn)力問(wèn)題,他們將小時(shí)帶料量和料種切換時(shí)間作為關(guān)鍵控制指標(biāo)責(zé)任到人,加強(qiáng)與調(diào)度和保障作業(yè)區(qū)溝通,縮短切換時(shí)間,有效緩解了因料種切換影響運(yùn)力問(wèn)題。針對(duì)T2-2、T2-3管狀皮帶料咀堵塞、落料不正、管帶跑偏等多發(fā)故障,作業(yè)區(qū)以問(wèn)題為導(dǎo)向,將各類設(shè)備故障進(jìn)行匯總分析,針對(duì)每個(gè)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)研究論證,制定相應(yīng)的改進(jìn)方案,明確責(zé)任人,申報(bào)備件材料計(jì)劃,確定施工單位,利用系統(tǒng)定檢、生產(chǎn)間歇等各種時(shí)間分批分次進(jìn)行實(shí)施。為促進(jìn)T2-2、T2-3動(dòng)力穩(wěn)步提升,原料作業(yè)區(qū)每天的帶料量進(jìn)行描點(diǎn)分析,針對(duì)問(wèn)題持續(xù)改進(jìn),先后實(shí)施了料咀改造、安裝空氣炮等十余項(xiàng)小改小造項(xiàng)目,為系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
經(jīng)過(guò)原料作業(yè)區(qū)全體職工的努力,T2-2、T2-3系統(tǒng)帶料量穩(wěn)步提升,滿足了當(dāng)前燒結(jié)和高爐用料需求,成為高效生產(chǎn)的可靠保障。