近日,常州市 QC小組成果線上發(fā)布結果出爐,此次活動采用線上與線下相結合的形式發(fā)表,同泰高導猛虎QC小組榮獲三等獎。
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猛虎QC小組
本次入圍的課題由同泰高導的“猛虎QC小組”完成。
乳化液長時間循環(huán)使用會造成銅桿表面缺陷,為確保銅桿品質,粗軋、精軋需每年徹底清箱更換1次新乳化液,不但成本高,還會造成不必要的浪費。
同泰高導銅桿廠猛虎QC小組發(fā)現乳化液使用量存在降低空間,經過討論確定了《降低乳化液消耗量》課題,開展攻關。
小組堅持提質增效用實招、下實功、見實效,通過創(chuàng)新思路、大膽嘗試,進一步深挖創(chuàng)新潛力,旨在通過攻關,實現降本、提質、增效。
小組利用魚骨圖分析法,經過現場試驗和調查,最終確定了乳化液使用方式不同、噴嘴角度變動、原料銅粉含量偏高是主要原因。
針對每個要因,小組逐條制定對策,并逐一實施。
一是,改進使用方式,采用了粗舊精新的方式。精軋乳液為銅桿終端用品,必須補充新乳化液,粗軋液位低時,對澄清的精軋乳液重復利用。
二是,優(yōu)化工藝參數,對乳化液濃度、PH值等參數進行持續(xù)優(yōu)化,依照檢驗數據按質按量添加。
三是,加強乳化液管理和維護力度,要求操作人員對操作液面勤于觀察,根據實際情況及時調整工藝參數,同時,增加點檢頻次,防止乳化液出現跑、冒、滴、漏現象,確保乳化液消耗始終處于下限水平。
改進后,經過現場反復調試,攻關取得顯著成效。通過QC攻關,乳化液由原來的消耗8桶降低到6桶,由原來的一年更換一次軋制油延長到兩年。攻關后,既保證了乳液穩(wěn)定性,又實現年節(jié)約乳化液消耗22萬元。
同泰高導扎實推進QC小組活動,結合生產實際,解決問題,運用先進質量方法積極實施改進,提高企業(yè)質量管理水平,為企業(yè)降低成本、提高效率,提升產品和服務質量,做出了新的貢獻。