敖愛國1 廖建鋒2
(1.寶鋼湛江鋼鐵有限公司煉鐵廠;2.中冶賽迪)
摘 要:在湛江鋼鐵1號高爐開爐準(zhǔn)備及開爐過程中,傳承和借鑒了寶鋼先進(jìn)的煉鐵技術(shù)經(jīng)驗,在此基礎(chǔ)上開發(fā)并實踐了一系列革新的設(shè)計、設(shè)備和技術(shù),并在不斷優(yōu)化點火操業(yè)方案后實現(xiàn)了順利開爐。開爐后受臺風(fēng)影響,高爐被迫處于低負(fù)荷生產(chǎn)階段,通過針對性的操業(yè)方案保持了高爐的穩(wěn)定順行,并且在進(jìn)廠物流恢復(fù)后及時調(diào)整操業(yè)參數(shù),實現(xiàn)了1號高爐的穩(wěn)定順行和產(chǎn)能快速爬坡。
關(guān)鍵詞:高爐;烘爐;開爐;低利用系數(shù)生產(chǎn)
湛江鋼鐵1號高爐設(shè)計容積5050m3,年產(chǎn)鐵水412萬噸,高爐工程于2013年5月17日打樁,歷時861天的建設(shè)和準(zhǔn)備,2015年9月25日順利點火并成功投產(chǎn)。湛江1號高爐建設(shè)和投產(chǎn)準(zhǔn)備期間正值鋼鐵行業(yè)的“寒冬”,如何在不犧牲功能可靠性的情況下實現(xiàn)流程投資性價比最優(yōu)化成為寶鋼湛江鋼鐵1高爐系統(tǒng)的一個難題。通過系統(tǒng)設(shè)計上的不斷優(yōu)化、保證功能先進(jìn)性前提下的設(shè)備國產(chǎn)化自主集成以及操作方案上的不斷完善,湛江1號高爐的建設(shè)和投產(chǎn)為湛江鋼鐵實現(xiàn)了“寒冬”下的良好開局。本文將重點對湛江1號高爐設(shè)計、開爐及生產(chǎn)實踐過程中的一些情況進(jìn)行分析總結(jié)。
1 設(shè)計和設(shè)備優(yōu)化
1.1 爐型爐襯及冷卻系統(tǒng)設(shè)計
合理的高爐內(nèi)型、適宜的內(nèi)襯選材、有效的冷卻以及可靠的監(jiān)測系統(tǒng)是高爐長壽的基礎(chǔ)[1]。1號高爐的爐型設(shè)計充分借鑒了寶鋼股份3號高爐第一代爐役的長壽設(shè)計經(jīng)驗,在有效容積擴(kuò)大后向矮胖型爐型發(fā)展,高徑比(Hu/D)較之3高爐降低了0.05。這可降低煤氣流速和爐料粉化,有利于爐況的穩(wěn)定順行和長壽[2]。在增加了高度的同時加深了死鐵層深度(由2.98m增加到3.60m),有利于爐缸鐵水流場和溫度場的合理分布,并可以較為有效地減少鐵水環(huán)流對爐缸側(cè)壁和爐底的沖刷侵蝕[3]。下部爐腹角減小后,爐腹煤氣流可較為順暢的排升,減小熱流對爐腹壁的沖擊,有利于爐腹區(qū)域保護(hù)性渣皮的形成和穩(wěn)定,保護(hù)冷卻設(shè)備[4]。
湛江1號高爐爐底采用了“石墨磚+大塊炭磚+陶瓷墊”的組合,爐缸側(cè)壁采用超微孔炭磚和普通炭磚。風(fēng)口區(qū)采用碳化硅組合磚。爐體冷卻系統(tǒng)采用了全鑄鐵冷卻壁,爐喉部位為水冷爐喉鋼磚。爐體冷卻水系統(tǒng)為“一串到頂”模式:純水Ⅰ系統(tǒng)冷卻爐底水冷管、冷卻壁和紅外線攝像儀,冷卻水排至脫氣罐脫氣后返回泵站循環(huán)使用;純水Ⅱ系統(tǒng)是純水I系統(tǒng)的加壓回用水,冷卻直吹管、風(fēng)口中套、熱風(fēng)爐閥門;在爐底、爐腹、爐身和爐頂均設(shè)有環(huán)形水管,環(huán)管之間有旁通,從而實現(xiàn)高爐分段分區(qū)調(diào)整爐體冷卻。
1.2 噴煤和熱風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化
通過設(shè)計優(yōu)化,湛江鋼鐵將1號高爐和2號高爐的制煤系統(tǒng)做了合并布置,采用4系列球磨制粉系統(tǒng),單系列制粉能力達(dá)到60t/h,煤粉噴吹則采用了節(jié)能的濃相輸送技術(shù),單系統(tǒng)噴吹能力達(dá)到120t/h。
熱風(fēng)爐系統(tǒng)采用了可提供高風(fēng)溫(~1300℃)的卡盧金頂燃式熱風(fēng)爐。頂燃式熱風(fēng)爐的陶瓷燃燒器設(shè)置在熱風(fēng)爐拱頂預(yù)燃室部位,采用獨(dú)特的燒嘴布置型式。助燃空氣、煤氣經(jīng)各自集氣室、燒嘴,以渦流噴射型式進(jìn)入拱頂預(yù)燃室;在熱風(fēng)爐拱頂圓錐臺部位,呈旋轉(zhuǎn)狀態(tài)的煤氣和助燃空氣充分混勻,實現(xiàn)完全燃燒。由于燃燒完全,其煙氣中殘余CO較低。結(jié)合寶鋼熱風(fēng)爐的使用經(jīng)驗,湛江鋼鐵采用了與傳統(tǒng)卡盧金頂燃式熱風(fēng)爐只有1座混風(fēng)室所不同的改進(jìn),即每個熱風(fēng)爐均配置1個混風(fēng)室,盡最大可能保持熱風(fēng)總管溫度穩(wěn)定。湛江鋼鐵1號高爐配置4座熱風(fēng)爐,采用定風(fēng)量交錯并聯(lián)式送風(fēng)。此外,設(shè)置板式換熱器預(yù)熱助燃空氣和煤氣。還設(shè)置有前置爐,進(jìn)一步預(yù)熱助燃空氣至~550℃溫度。系統(tǒng)采用了自動控制,包括燃燒控制、送風(fēng)溫度控制和換爐控制。
2 高爐開爐準(zhǔn)備和開爐實績
2.1 開爐準(zhǔn)備
2.1.1 熱風(fēng)爐烘爐
湛江鋼鐵1號高爐的熱風(fēng)爐上部采用了大量SiO2含量大于95%的硅磚,主要由鱗石英和方石英組成,最大膨脹發(fā)生在100~300℃之間,300℃之前的膨脹量約為總膨脹量的70~75%,其中180~270℃之間由方石英引起的膨脹量最大。因此,根據(jù)熱風(fēng)爐內(nèi)硅質(zhì)耐火材料的理化特性,制定了嚴(yán)格的烘爐升溫制度,升溫曲線如圖1所示。1號高爐熱風(fēng)爐烘爐采用了燒嘴烘爐,按照升溫曲線通過燒嘴燃燒將拱頂溫度烘到1100℃后,切換為熱風(fēng)爐燃燒器燒爐,將熱風(fēng)爐拱頂溫度從1100℃繼續(xù)烘烤至1300℃。整個烘爐過程采用了新開發(fā)的COG + N2混合氣體燒爐技術(shù),COG和N2混合比例為1:1~1:1.25。
2.1.2 高爐烘爐
高爐烘爐是高爐建設(shè)中的一個標(biāo)志性節(jié)點,目的是在裝入爐料之前將高爐本體內(nèi)襯中的水分蒸發(fā)排出。根據(jù)寶鋼多座高爐的烘爐實踐經(jīng)驗[5],烘爐操作的重點環(huán)節(jié)是:低溫區(qū)烘干熱風(fēng)總管、熱風(fēng)圍管水分,防止耐材急劇膨脹和變形;高溫區(qū)烘干爐缸耐材水分,尤其是要使冷卻壁與碳磚之間的不定型耐材達(dá)到固化溫度并持續(xù)一段時間;氣密性試驗要徹底,處理好爐皮泄漏,確保開爐安全。在烘爐過程中優(yōu)先使用風(fēng)溫調(diào)節(jié),盡量保持風(fēng)量穩(wěn)定,根據(jù)事前安裝好的熱電偶檢測溫度以及廢氣濕分對烘爐狀態(tài)進(jìn)行及時判斷,當(dāng)廢氣取樣濕分和大氣濕分一致時,烘爐結(jié)束。
本次烘爐前采用蒸汽加熱冷卻水,在烘爐開始時將水溫提高到50℃左右。烘爐期間純水I系水量保持在3000~3200m3/h,爐身正常通水,爐缸冷卻壁利用旁通管調(diào)整水量,最終取得了非常好的烘爐效果,H1 - H2冷卻壁的炭磚背面溫度烘到70~80℃,見圖2。
2.1.3 爐料填充
爐料填充是高爐生產(chǎn)的開始,對點火開爐的成敗起極重要的作用。湛江高爐的爐料填充采用寶鋼模型。爐缸采用底焦+枕木填充,枕木采用8臺輥道從風(fēng)口裝入。風(fēng)口至軟融帶,全部裝入凈焦。軟融帶以上開始裝入礦石,O/C平滑過渡,到爐喉提高到2.2。在爐料填充前,需要進(jìn)行各種物料的堆比重測定,測定結(jié)果見表1。
根據(jù)統(tǒng)計,4000m3級以上高爐開爐時,焦炭層厚在爐腰處一般為0.2~0.3m,爐喉處為0.5~0.6m。由于湛江焦炭堆比重較大,本次1號高爐焦批為27 t/ch,其爐喉處焦炭層厚度為0.52m,其爐腰處焦炭層厚度為0.23m。枕木填充量為短枕木541m3、長枕木20m3、圓枕木38m3。含鐵爐料結(jié)構(gòu)采用了80%的燒結(jié)礦,15%的球團(tuán)礦和5%的塊礦。風(fēng)口以上累計裝入86批料,填充料體積4252.6m3,渣比1016 kg/t,焦比3803 kg/t。根據(jù)各個爐料的化學(xué)成分(表2、表3)通過寶鋼模型理論計算后,預(yù)測渣鐵的主要目標(biāo)成分為鐵水中[Si]4.0%、[Mn]0.8%,爐渣的二元堿度在0.95~1.0之間,Al2O3含量12.7%左右。
爐料填充過程中安排了料罐焦炭容量的測量試驗,確定了料罐的實際有效容積。為了充分發(fā)揮無料鐘布料的優(yōu)越性,湛江1號高爐在開爐過程中還安排了開爐裝料的測量工作,確定了不同料流調(diào)節(jié)閥開度的排料速度以及各個檔位下的礦焦料流軌跡和料面形狀,為今后的高爐布料調(diào)整提供了參考依據(jù)。
2.2 高爐開爐實績
2.2.1 點火操業(yè)實績
2015年9月25日11時45分,1號高爐開爐送風(fēng),根據(jù)寶鋼高爐開爐模型,點火時的送風(fēng)量確定為2500m3/min,送風(fēng)比為0.495,風(fēng)口面積為0.4642m2,風(fēng)口不加襯套以穩(wěn)定風(fēng)口面積。高爐開爐24小時送風(fēng)曲線見圖3。初始送風(fēng)風(fēng)溫設(shè)定為750℃,開爐后以10℃/h的升溫速度逐步提高送風(fēng)溫度。點火后3小時左右,由于加風(fēng)溫時風(fēng)溫向上波動達(dá)40℃,導(dǎo)致風(fēng)壓上升較多,高爐適量減風(fēng)。在改進(jìn)風(fēng)溫控制方法后,風(fēng)溫隨著風(fēng)量增加平滑上升,爐內(nèi)壓差上升平滑,高爐順行良好。開始送風(fēng)的同時進(jìn)行人工煤氣取樣檢測,初期取樣頻度按1次/20min,12小時后按1次/60min,取樣時間維持1天。送風(fēng)后色譜議投入正常運(yùn)行,人工取樣成份與色譜議分析數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。送風(fēng)6小時后,煤氣檢測成分O2≤0.5%連續(xù)2個樣以上,點火試驗成功并開始連通煤氣。
點火后6小時左右,爐頂煤氣成份中CO2逐漸上升,表示爐內(nèi)礦石還原開始。以后壓損上升表示礦石軟化開始。而爐頂煤氣溫度上升及CO、CO2成份逐漸穩(wěn)定,表明爐內(nèi)蓄熱充足,熱量生成大于熱量消耗,意味著爐內(nèi)軟融帶已經(jīng)形成。點火后12小時,軟融帶形成,見圖4。
受鐵鋼平衡的限制,在送風(fēng)22小時后送風(fēng)比才達(dá)到1.0。送風(fēng)后高爐順行非常好,和計劃相比,O/C提升較快。提升O/C實績見圖5。當(dāng)風(fēng)量加至目標(biāo)風(fēng)量后(6300m3/min),礦焦比提高到3.5,并準(zhǔn)備開始噴煤。此次開爐,點火送風(fēng)之前40個風(fēng)口插上煤槍,避免了休風(fēng)插煤槍。在開始送風(fēng)48小時后,進(jìn)行了噴煤試噴,在確認(rèn)40根煤槍均有煤噴出后,噴煤試噴成功。初始投入最小噴煤量20t/h,此時3.5礦焦比的爐料已裝入29回。
2.2.2 初鐵時間測算與初鐵實績
寶鋼高爐開爐一般采用累計風(fēng)量法和裝入爐料計算初鐵來確定第一爐鐵水的出鐵時間,通過分析寶鋼歷次開爐的數(shù)據(jù),湛江1號高爐對初鐵計算模型進(jìn)行了修訂,當(dāng)按計劃加風(fēng)至送風(fēng)后22小時,即累計風(fēng)量在5.26×106 Nm3時(開爐后裝入57回左右),鐵水生成量到達(dá)鐵口中心線,開始出鐵。預(yù)計出鐵3小時共上料10批,預(yù)計約出鐵420噸左右。為了確保第一爐鐵水鐵量充足,決定在爐況允許的條件下多裝4批料再出鐵。實際送風(fēng)23小時后,累計風(fēng)量5.81×106 Nm3,上料61批,2號鐵口開始開口出渣鐵。第一爐鐵水爐均溫度1463℃,出鐵量930噸,鐵水成分和初渣成分見表4和表5。通過與2.1.3模型計算預(yù)測的主要目標(biāo)成分比較,鐵水溫度、[Si]、[Mn],爐渣堿度和Al2O3含量均命中目標(biāo)。
3 高爐生產(chǎn)實績
3.1 低利用系數(shù)生產(chǎn)階段
湛江1號高爐順利投產(chǎn)后僅10天,臺風(fēng)“彩虹”從東海島湛江鋼鐵廠區(qū)穿過,此次建國以來廣東秋季最強(qiáng)臺風(fēng)對湛江鋼鐵物流造成了嚴(yán)重影響:主碼頭3臺2500噸卸船機(jī)倒塌,主原料進(jìn)廠中斷。副碼頭1臺1200噸卸船機(jī)倒塌,副原料進(jìn)廠嚴(yán)重受阻。臺風(fēng)期間高爐實際休風(fēng)72h,送風(fēng)恢復(fù)帶來了極大的風(fēng)險,煉鐵廠認(rèn)真準(zhǔn)備了高爐送風(fēng)操業(yè)方案,確保了爐況快速恢復(fù)和穩(wěn)定順行。臺風(fēng)過后,原燃料進(jìn)廠物流受限,10~11月高爐維持在1.6t/(m3·d)左右的利用系數(shù)。
高爐進(jìn)行低利用系數(shù)生產(chǎn),爐內(nèi)速度場和溫度場分布、透氣性、爐缸熱狀態(tài)等都與正常生產(chǎn)相比有很大差異。低利用系數(shù)生產(chǎn)時,先從下部調(diào)節(jié)入手。下部調(diào)節(jié)的目的是保持合適的風(fēng)口回旋區(qū)和理論燃燒溫度,使氣流分布合理,溫度分布均勻,熱量充沛穩(wěn)定,爐缸工作活躍。對于大型高爐,回旋區(qū)深度L和高爐爐缸直徑d滿足 n = (d2 - (d – 2L)2) / d2 = 0.5 時,高爐料柱透氣性和燃料比最佳[6]。影響回旋區(qū)深度的主要因素是鼓風(fēng)動能和原燃料質(zhì)量。那樹人通過研究2000m3級以下高爐,確定適宜的鼓風(fēng)動能與爐缸直徑的關(guān)系有如下經(jīng)驗公式[7]:
E適宜 = 86.5d2 - 313d + 1160 (kg·m/s),
在生產(chǎn)實踐中,筆者擴(kuò)展該公式到4000m3以上高爐,確定仍然適用。通過計算,湛江1高爐適宜的鼓風(fēng)動能為 14800 kg·m/s。在利用系數(shù)限定在1.6 t/(m3·d)條件下,送風(fēng)比只能達(dá)到1.3。為了達(dá)到上述鼓風(fēng)動能,風(fēng)口面積確定為0.472 m2,而且采用不富氧鼓風(fēng),生產(chǎn)中維持風(fēng)速285 m/s。
上部調(diào)節(jié)中,由于焦比330~370 kg/t,中心氣流發(fā)展,在不能采取大礦批的條件下,布料檔位采取適當(dāng)壓中心的操作模式。
理論燃燒溫度過低,會引起爐料加熱和還原不足而導(dǎo)致爐涼;理論燃燒溫度過高,將導(dǎo)致爐況不順。因此,在低負(fù)荷生產(chǎn)期間,湛江1號高爐理論燃燒溫度控制在2000~2100℃之間。
爐渣堿度控制在1.15左右,渣中的Al2O3控制在12~13%范圍,保證了脫硫的同時也保證了渣鐵的良好流動性,保持了高爐爐況穩(wěn)定、順行良好。
3.2 正常生產(chǎn)階段
12月起,隨著碼頭原料輸入能力的逐漸恢復(fù),高爐產(chǎn)量爬坡,開始加風(fēng)富氧,利用系數(shù)逐漸提高至2.0以上,高爐操作參數(shù)也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。在提高利用系數(shù)后,風(fēng)口面積調(diào)整為0.4917m2。布料檔位逐漸采用同時疏松邊緣和中心的模式,布料角度也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,第2檔到第7檔的角差從12°擴(kuò)展到13°。調(diào)整之后,布料料面平臺變寬,形成了一個分布較為合理的料面形狀,高爐順行改善。如表6所示,通過操業(yè)制度的優(yōu)化,高爐的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷改善,燃料比已降至488 kg/t的水平,鐵水溫度保持在1500℃以上,[Si]含量已控制在0.40%以下。
4 結(jié)語
1) 湛江1號高爐在傳承寶鋼煉鐵技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)出熱風(fēng)爐用稀釋焦?fàn)t煤氣燒爐,高爐調(diào)水烘爐等專有技術(shù),為湛江高爐的成功開爐創(chuàng)造了有利條件。
2) 寶鋼的爐料填充模型是可靠有效的,爐料填充時要關(guān)注物料的質(zhì)量指標(biāo)。
3) 通過不斷優(yōu)化點火操業(yè)方案,湛江1號高爐順利開爐,各項預(yù)設(shè)目標(biāo)全部命中。
4) 針對不同生產(chǎn)條件進(jìn)行調(diào)整,湛江1號高爐實現(xiàn)了低利用系數(shù)和正常生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。
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