劉二浩,王強(qiáng),劉杰,李立芬
(河鋼集團(tuán)承鋼公司)
摘 要:對高爐布袋除塵系統(tǒng)管道板結(jié)的原因進(jìn)行了分析,認(rèn)為其主要影響因素是高爐煤氣水分含量高,爐頂溫度偏低,瓦斯灰中鋅、氯含量高。通過提高干熄焦配吃比例,控制高爐頂溫>140℃,減少燒結(jié)料中雜質(zhì)帶入的鋅、氯含量,定期排堿等措施,管道板結(jié)現(xiàn)象再未發(fā)生,布袋粘結(jié)透氣性得到有效改善,高爐運(yùn)行正常。
關(guān)鍵詞:布袋除塵;板結(jié);高爐煤氣;堿金屬;干熄焦
近年來,高爐爐內(nèi)煤氣的熱能和化學(xué)能利用率得到了顯著地提高。河鋼承鋼2500m3高爐煤氣利用率由2010年以前的44.5%提高到當(dāng)前的48.5%,對應(yīng)高爐頂溫由170 °C降至130℃,冬季甚至降至100℃左右。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提升的同時,低頂溫也給布袋除塵系統(tǒng)帶來了一系列問題,如:半凈煤氣水平段管道、布袋箱體半凈煤氣入口板結(jié)嚴(yán)重,布袋粘結(jié)透氣性差,卸灰系統(tǒng)運(yùn)行困難等。2018年1月27日?2019年1月31日,高爐三次休風(fēng)處理管道板結(jié)問題,影響了高爐的正常生產(chǎn)。本文通過對布袋除塵器管道板結(jié)原因進(jìn)行分析,并采取有效控制措施,保證了除塵系統(tǒng)的順暢運(yùn)行及高爐的正常生產(chǎn)。
1 布袋除塵系統(tǒng)管道板結(jié)原因分析
高爐煤氣布袋除塵系統(tǒng)管道板結(jié)的形成機(jī)理為:進(jìn)入布袋除塵器的高爐煤氣溫度低于水分露點(diǎn),因此使得煤氣中的水冷凝析出,與瓦斯灰混合成"泥”,而附著在管道上煤氣運(yùn)動阻力較大之處;當(dāng)溫度升高,水蒸發(fā),"泥"就變成板結(jié)物。此板結(jié)過程不可逆。由此可知,影響布袋除塵系統(tǒng)管道板結(jié)的因素為煤氣水分含量、高爐頂溫和瓦斯灰成分。
l.1 高爐煤氣含水量
河鋼承鋼焦炭結(jié)構(gòu)為50%干焦+50%—級焦,焦炭加權(quán)水分含量5.5%;煤比140kg/t,含氫量4%、水量2.45%。高爐煤氣中由原燃料帶入的水分如表1所示。
高爐噸鐵耗風(fēng)1230m3,鼓風(fēng)濕度8g/m3,則鼓風(fēng)帶入的水分為9.84 kg/t。加上原燃料帶入水分,高爐入爐總水分含量為62.62 kg/t。根據(jù)高爐噸鐵產(chǎn)煤氣量1640 m3計算,則高爐煤氣含水量為38.2g/m3。對比其它企業(yè)的煤氣含水量(表2),可見河鋼承鋼的高爐煤氣含水量明顯較高。
1.2 高爐爐頂溫度
由表2數(shù)據(jù)可知,河鋼承鋼的高爐煤氣含水量與南方地區(qū)的濕焦冶煉煤氣含水量相當(dāng),按照布袋除塵器出口溫度控制80?100℃的要求,河鋼承鋼布袋出口溫度至少在100℃以上。另外,河鋼承鋼2500m3高爐受爐役后期冷卻壁漏水的影響,其高爐煤氣中的水分含量要高于計算值,加之布袋除塵系統(tǒng)管道溫度損失約30℃,所以高爐頂溫至少控制在140℃以上。2018年1月1日?2019年1月31日,河鋼承鋼高爐爐頂溫度變化如圖1所示。
由圖1可以看出,在一年的時間里,高爐頂溫多次降至140℃以下,致使高爐煤氣溫度處于露點(diǎn)以下,這也是造成管道板結(jié)的主要原因之一。
1.3 高爐煤氣瓦斯灰成分
對河鋼承鋼和某企業(yè)高爐布袋入口管道板結(jié)物取樣進(jìn)行分析,結(jié)果如表3所示。
由表中數(shù)據(jù)可以看出,布袋除塵器入口板結(jié)物的共同特點(diǎn)是鋅、氯含量嚴(yán)重偏高。河鋼承鋼高爐鋅負(fù)荷及其鋅的主要來源分別如表4及表5所示。《高爐煉鐵工藝設(shè)計規(guī)范》中要求鋅負(fù)荷<0.15kg/t,而河鋼承鋼高爐鋅負(fù)荷遠(yuǎn)超此值。同時,高爐鋅負(fù)荷主要取決于燒結(jié)礦中的鋅含量。
根據(jù)鋅蒸汽在高爐中的行為[2],其在隨煤氣流動的過程中冷凝或被氧化成細(xì)小顆粒,粘附沉積在系統(tǒng)管道表面,導(dǎo)致管壁結(jié)厚、結(jié)瘤。如遇低溫霧化煤氣,則加劇瓦斯灰在除塵管道中的粘結(jié),逐漸形成板結(jié)物,堵塞系統(tǒng)管道,如圖2所示。
由于河鋼承鋼采用噴灑氯化鈣溶液來提高釩鈦磁鐵燒結(jié)礦的RDI+3.15,使得高爐煤氣中Cl-含量升高,并在除塵系統(tǒng)管道入口處形成氯化銨板結(jié)物。由表3可以看出,河鋼承鋼板結(jié)物含氯18.40%,而卸灰口取出瓦斯灰含氯8.72%,因此,氯含量過高也是形成板結(jié)物的另一個原因。
2 控制措施
2.1 減少入爐原燃料水分
煤氣含水量是影響高爐煤氣露點(diǎn)的最主要原因之一,所以在高爐爐頂溫度一定的情況下,要想保持煤氣溫度在露點(diǎn)以上,應(yīng)盡量降低煤氣含水量[3]。
由表1可知,焦炭濕度對煤氣含水量的影響最大,所以高爐冶煉中應(yīng)適當(dāng)增加干熄焦配比。當(dāng)前已通過外購干熄焦的方式,將高爐干熄焦比例提高了10%。后續(xù)將尋求新的干熄焦資源,進(jìn)一步提高高爐入爐干熄焦比例。
2.2 控制入爐鋅、氯負(fù)荷
因河鋼承鋼高爐除塵管道板結(jié)物中的鋅主要來源于燒結(jié)礦,因此對其配料進(jìn)行分析得出,燒結(jié)礦中的鋅主要由雜質(zhì)帶入,占總量的50%以上,其中綜合鋼渣面、尾渣和煉鋼污泥中的鋅含量為72%。所以,采取降低燒結(jié)配礦中雜質(zhì)的配加量,定期對高爐進(jìn)行排堿等措施,可顯著降低煤氣含鋅量。
此外,對氯化鈣噴灑量由統(tǒng)一管理變?yōu)榘锤郀t需求噴灑,高爐可根據(jù)自身爐況參數(shù)及布袋壓差,合理控制氯化轉(zhuǎn)溶液的噴灑量。現(xiàn)正在指定高爐上進(jìn)行燒結(jié)礦無噴氯化鈣溶液的試驗,在保證高爐爐況穩(wěn)定的前提下,減少進(jìn)入布袋除塵系統(tǒng)的氯離子含量。
2.3 高爐調(diào)控
通過微調(diào)制度、提高鼓風(fēng)量、降低富氧量及增加煤比等方式,提高爐頂溫度至140℃以上,低于120℃時進(jìn)行嚴(yán)格考核;在定休到期前因故保障不了干熄焦比例時,應(yīng)適當(dāng)降低冶煉強(qiáng)度,保障高爐爐頂溫度[4,5]。
3 結(jié)語
高爐布袋除塵系統(tǒng)管道板結(jié)的主要原因為煤氣含水量高、高爐頂溫低、瓦斯灰中鋅和氯含量高。通過提高干熄焦的配吃比例,控制頂溫>140℃,減少燒結(jié)礦中雜質(zhì)帶入的鋅、氯量等措施,管道板結(jié)次數(shù)為零,布袋粘結(jié)透氣性得到有效改善,卸灰系統(tǒng)運(yùn)行正常,保證了高爐的正常生產(chǎn)。
4 參考文獻(xiàn)
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